赵 川
(连云港市福源德邦科技发展有限公司,江苏 连云港 222300)
联碱法纯碱生产中因氯化铵母液在外冷器中与冷媒介质换热,母液因降温产生过饱和度,若过饱和度消失在外冷器换热管内壁,使得外冷器换热管内产生氯化铵结疤,造成外冷器换热效果差,需要定期倒换清洗。联碱法结晶外冷器清洗通常采用热氨Ⅰ母液进行热洗,虽然热AⅠ母液固定铵含量高,但其温度也较高,正常生产中,氨Ⅰ母液含固定铵80~84 tt,吸氨后的热氨Ⅰ母液温度在40 ℃以上,此温度下其固定铵饱和含量约为94 tt,即浓度差可达10 tt以上,这个浓度差是溶解结疤的主要推动力。
传统联碱法纯碱生产中结晶外冷器热氨Ⅰ母液清洗工艺是将吸氨来的热AⅠ母液自流回热氨Ⅰ母液桶,用热氨Ⅰ清洗泵送至清洗外冷器管程,清洗外冷器管内结疤,每套冷析的结晶外冷器配置一台热氨Ⅰ清洗泵,清洗完热氨Ⅰ再返回热氨Ⅰ桶,完成循环清洗。这种清洗工艺存在以下缺陷:选用的热氨Ⅰ清洗泵扬程高,且流量偏低,增加动力消耗,需配置大功率电机,增加能耗,另循环量偏低,影响外冷器清洗效果。
所以,通过技术创新,我公司研究一种联碱法纯碱生产中结晶外冷器热氨Ⅰ母液清洗新型工艺技术,取消传统工艺的高扬程低流量的热AⅠ清洗泵,选用低扬程、大流量的清洗轴流泵,配套小功率电机,采用本工艺技术热氨Ⅰ母液温度较高,且清洗轴流泵母液循环量大,提高了外冷器清洗效果,另外选用低扬程的轴流泵,配套电机功率较小,节约能耗。
本工艺技术主要研究内容是针对现有技术的不足,提供一种新的、可降低系统能耗的联碱法纯碱生产过程中结晶外冷器热氨Ⅰ母液清洗新型工艺技术。
其工艺流程大致为:
1)先提高母Ⅰ吸氨器位置,高于结晶外冷器,吸氨后的热氨Ⅰ母液分两路,利用高位差一路去结晶外冷器,另一路去热氨Ⅰ桶,回热氨Ⅰ桶管路设置上液封,正常生产时,吸氨后的热氨Ⅰ母液优先去结晶外冷器进行清洗外冷器,若不清洗时,将去结晶外冷器管路阀门关闭,则热氨Ⅰ母液直接回热氨Ⅰ母液桶。
2)取消目前的高扬程热氨Ⅰ清洗泵,改为低扬程大流量轴流泵,每套结晶器配置一台低扬程大流量热氨Ⅰ清洗轴流泵,替代目前的高扬程热氨Ⅰ清洗泵。
3)吸氨后的热氨Ⅰ母液自流进热氨Ⅰ清洗轴流泵进口总管热氨Ⅰ清洗轴流泵进出口配管连接到此套结晶系统的各台外冷器,并加切断阀进行倒换清洗,循环清洗外冷器管程结疤,清洗完的热氨Ⅰ母液再溢流回热氨Ⅰ母液桶。见图1。
图1 结晶外冷器热氨Ⅰ清洗技术改造工艺流程
本工艺技术具有以下技术优势:
1)采用低扬程大流量热氨Ⅰ清洗轴流泵代替高扬程热氨Ⅰ清洗泵,因吸氨后的热氨Ⅰ母液温度较高,且清洗轴流泵母液循环量大,提高了外冷器清洗效果。
2)选用低扬程的轴流泵,配套电机功率较小,节约能耗。节约能耗计算如下:以60万t/a的纯碱生产能力计算,年产60万t纯碱,正常设计是三套V=860 m3冷析结晶器,每套冷析结晶器配套三台φ2400×6000外冷器,每套冷析结晶系统配置一台热氨I清洗泵(Q=600 m3/h,H=40 m,N=132 kW),正常生产电耗约为132×3=396 kWh,与传统工艺对比,采用本工艺技术,外冷器清洗选用三台低扬程大流量热氨Ⅰ清洗轴流泵(Q=1 000 m3/h,H=2 m,N=15 kW),正常生产电耗约为15×3=45 kWh,则每小时可节约电耗约351 kWh,即吨碱电耗下降4.68 kWh/t碱。以每度电0.6元计算,则年产60万t纯碱,每年可节约电费168万元。
3)本项目实施取消传统工艺高扬程热氨Ⅰ清洗泵,其电机功率大,且为二级电机,而选用低扬程热氨Ⅰ清洗轴流泵,其电机功率小,且为四级电机,可以减少设备损伤及故障率,延长设备使用寿命,同时,也减少大功率高转速的热氨Ⅰ清洗泵运行产生的噪音污染,更加安全环保。
目前,该工艺技术已在安徽德邦化工有限公司推广应用,安徽德邦化工有限公司年产60万t纯碱,取消其原有工艺的三台高扬程热氨Ⅰ清洗泵(Q=600 m3/h,H=40 m,N=132 kW),已将三套结晶系统外冷器热氨Ⅰ清洗改为低扬程大流量热氨Ⅰ清洗轴流泵进行清洗。
其实施改造方案为:
1)利用大修停车检修机会,将母I吸氨器搬迁至结晶外冷器框架厂房楼顶,目的是将吸氨后热氨Ⅰ母液利用高位差,自流进结晶外冷器中。
2)取消原高扬程热氨Ⅰ清洗泵清洗流程,原有的设备及管线仅作为备用使用。在三套结晶外冷器上管箱处边侧位置,各安装三台低扬程大流量热氨Ⅰ清洗轴流泵(Q=1 000 m3/h,H=2 m,N=15 kW)。
3)将吸氨后的热氨Ⅰ母液配管分别进三套热氨Ⅰ清洗轴流泵进口总管,并加装阀门。
4)每台热氨Ⅰ清洗轴流泵进出口配管连接到此套冷析系统的各台外冷器,并加切断阀进行倒换清洗。
5)正常清洗流程为热氨I清洗轴流泵出口的热氨Ⅰ母液从外冷器下部进,从外冷器上管箱出,清洗后的热氨Ⅰ母液再溢流回热氨Ⅰ母液桶。
表1 是安徽德邦冷析系统结晶外冷器热氨Ⅰ清洗技术改造项目实施后的查定数据。
表1 结晶外冷器热氨Ⅰ清洗技术改造后查定数据
项目经济效益核算:
项目完工投用后,联碱停用三台高扬程热氨Ⅰ清洗泵(Q=600 m3/h,H=40 m,N=132 kW),而选用三台低扬程大流量热氨Ⅰ清洗轴流泵(Q=1 000 m3/h,H=2 m,N=15 kW),全年以8 000 h计,全年节电量为280万kWh,电费以0.6元/kWh度计算,每年节约电费168万元。
项目社会效益核算:
项目完工投用后,按1.229 tce/万kWh计算节能量,每年节约345 t标准煤,按0.68 kgCO2/kg标煤计算减排,每年可减少235 t CO2排放。
另外,本项目实施取消传统工艺高扬程热氨Ⅰ清洗泵,其电机功率大,且为二级电机,而选用低扬程热氨Ⅰ清洗轴流泵,其电机功率小,且为四级电机,可以减少设备损伤及故障率,延长设备使用寿命,同时,也减少大功率高转速的热氨Ⅰ清洗泵运行产生的噪音污染,更加安全环保。
本工艺技术我公司获得授权发明专利一项,发明专利名称:联碱法纯碱生产过程中结晶工段溴化锂制冷降温及外冷器热氨Ⅰ母液清洗装置与方法,专利号:ZL201610085651.4。本工艺技术改造节能降耗、项目运行安全稳定,达到预期效果,可推广至联碱行业使用。