孙岳新 王栋栋 俞 强
(1.河北能源职业技术学院矿产资源与建工系,河北唐山,063004;2.华北理工大学化学工程学院,河北唐山,063210)
中国造纸产业规模庞大,是国民经济的重要支柱产业之一。近年来,随着经济的发展,造纸行业快速发展,但也带来一些环境问题[1-2]。制浆造纸废水主要来源于制浆、漂白、碱回收、抄纸等工段[3]。主要包括蒸煮废液、制浆中段废水和抄纸废水,该类废水色度高、有机污染物成分复杂、固体悬浮物(SS)含量高、化学需氧量(CODCr)高,可生化性差,处理难度大[4-5]。常规的处理工艺难以将废水处理达标,且污水循环利用效率低。对废水进行深度处理进一步去除CODCr、色度和有机污染物已经成为环保发展的趋势[5]。
目前国内造纸废水深度处理技术主要有以下几种:①高级氧化法:主要有臭氧催化氧化法、UV/H2O2氧化法、UV/O3/H2O2氧化法、芬顿氧化法;②电化学法:主要包括电絮凝、铁碳微电解、电化学等;③膜分离法:主要有超滤、纳滤、反渗透膜等方法[6-8]。高级氧化法是通过产生一种氧化性较强的自由基,降解废水中的大分子有机污染物,变成小分子有机物。其中光催化法能耗高,催化剂价格昂贵[9];臭氧催化氧化法成本高,后续臭氧的破解与泄露是工程常见问题[10];应用较为广泛的是芬顿氧化法。电化学法的主要原理是通过电场作用产生带有吸附、聚合功能的电子使有机污染物凝聚成团,再经过超导磁分离达到降解有机物的目的,但该方法能耗高,电极易腐蚀,对进水要求较高不适用造纸废水[11-12]。膜分离法中的超滤、反渗透膜法能耗低、处理效率高,但膜污染一直是工程难以越过的障碍[13]。故本研究根据相似工程经验及相对成熟的工艺,最终决定采用高级氧化集成技术处理造纸废水。
本课题以河北某造纸废水二沉池出水进行深度处理中试试验,根据废水水质特点,采用活性炭吸附+芬顿氧化+臭氧催化氧化的高级氧化集成技术处理该造纸废水。本研究重点介绍该高级氧化集成技术的特点和优势,对试验运行效果进行分析与讨论,以期为后续造纸废水工艺推广提供理论依据和现实意义。
废水主要来源于河北某造纸污水处理厂二沉池出水。该造纸厂主要以废纸为原料,生产牛卡纸及原浆白纸,废水主要来源于制浆过程中的大量洗涤废水、抄纸废水。进水为二沉池出水,设计进水水量为5 m3/h,进、出水水质如表1所示。
表1 设计进、出水水质Table 1 Designed incoming and outgoing water quality
由表1可知,该水质可生化性差,二沉池出水的BOD5/CODCr=0.11,传统的生化法处理效果较差,出水水质难以达到《地表水环境质量标准》(GB 3838—2018)准Ⅳ类要求。
2.1 废水处理工艺流程
该中试试验采用高级氧化集成技术,具体工艺流程如图1所示。
图1 工艺处理流程图Fig.1 Process flow chart
2.2 技术参数
2.2.1 活性炭吸附试验
活性炭因其巨大的比表面积可吸附水中的悬浮物、色度,一般作为难降解、难生化COD的预处理,可有效降低后续芬顿试剂的使用量。
调节废水pH值为3(试验表明活性炭在酸性条件下去除效果最好),活性炭添加量为0.5~4.0 g/L,吸附时间为0.1~1.0 h。
2.2.2 芬顿氧化试验
芬顿氧化工艺使用的二价铁离子(Fe2+)和H2O2之间的链反应催化生成具有较强氧化能力的羟基自由基(∙OH)。∙OH氧化电位仅次于氟,高达2.80 V,此外还具有很高的亲电性,其电子亲和能力达569.3 kJ,具有很强的加成反应特性。因此芬顿试剂可氧化水中的大多数有机物,特别适用于生物难降解的有机废水的氧化处理。
首先调节活性炭吸附处理后出水的pH,使其pH值在3.5~4.0之间,然后向其中加入0.2~0.8 g/L的H2O2,之后加入FeSO4·7H2O,搅拌溶解,分别使摩尔比n(Fe2+)∶n(H2O2)=1∶2~1∶8,搅拌时间为0.5~2.0 h,搅拌后调节pH值为7~8左右,加入1~2 mg/L的聚丙烯酰胺(PAM)混凝沉淀1 h,取上清液测定COD浓度;反复试验,找出最优操作条件。
2.2.3 臭氧催化氧化试验
臭氧催化氧化是高级氧化工艺中常见的一种,无二次污染,是一种绿色的环保工艺。但单独使用臭氧消耗太大且效果差,因此需经过预处理将CODCr降至50~100 mg/L,之后采用臭氧催化氧化工艺,从而减少臭氧使用量。一般臭氧添加量在20~50 mg/L。
芬顿氧化出水后进入臭氧催化氧化试验,臭氧浓度为10%,H2O2添加量0.2 g/L,臭氧与H2O2的气液体积比分别为1∶1、2∶1、3∶1、4∶1、5∶1,反应时间分别设置为0.5、1.0、1.5、2.0、3.0 h,进行分批次重复试验,找出最优条件。
3.1 活性炭吸附试验效果分析
3.1.1 活性炭添加量的影响
取某河北造纸污水处理厂二沉池出水,进水CODCr为180 mg/L,调节pH值为3左右,分别加入0.5、1.0、1.5、2.0、2.5、3.0、3.5、4.0 g/L粉末活性炭,平行试验,吸附时间为30 min,结果如图2所示。
图2 活性炭添加量对CODCr去除效果影响Fig.2 Effect of activated carbon addition on CODCr removal
从图2可以看出,不同活性炭添加量对CODCr去除效果不同,当活性炭添加量在1.0 g/L时,出水CODCr降至140 mg/L,去除效果最好,去除率达到22.2%。之后增加活性炭添加量,CODCr浓度又开始升高;原因是因为活性炭添加量较小时,吸附未达到饱和,随着活性炭添加量的继续增加,活性炭官能团吸附达到饱和,继续添加活性炭反而会使附着在活性炭表面的大分子有机物脱落,导致CODCr浓度升高。
3.1.2 活性炭吸附时间的影响
根据上述实验,确定最佳活性炭添加量为1.0 g/L,同时分析不同吸附时间对CODCr的去除效果,吸附时间分别为10、20、30、40、50、60 min,活性炭吸附后产生的泥渣做危废处置,结果如图3所示。
图3 活性炭吸附时间对CODCr去除效果影响Fig.3 Effect of residence time of activated carbon adsorption time on CODCr removal
由图3可知,吸附时间为10 min时,CODCr去除率仅为12.8%;吸附时间为30 min时,CODCr去除率最高,可达到23.1%。主要是由于活性炭吸附大分子有机物需要一定的时间,吸附达到饱和后,去除率最高;继续增加吸附时间,会使水中大分子难降解有机物与已被吸附的CODCr产生竞争吸附作用,导致吸附能力下降。
3.2 芬顿氧化试验效果分析
取上述最佳条件下活性炭吸附后的出水(CODCr为140 mg/L),进行以FeSO4·7H2O、H2O2添加量、反应pH值、水温四因素四水平的正交试验,以CODCr去除率为衡量标准,所得正交试验分析表如表2所示。
表2 正交试验数据分析表Table 2 Orthogonal test data analysis table
正交试验结果表明,各因素对CODCr去除效果的影响顺序依次为FeSO4·7H2O添加量>H2O2添加量>pH值>水温,在正交试验最优条件下,即pH值为3.5、水温为45℃、H2O2添加量为500 mg/L、n(Fe2+)∶n(H2O2)=1∶4、PAM添加量为1 mg/L时,CODCr去除效果最好,去除率可达到64.3%,出水CODCr为50 mg/L。原因是因为在H2O2添加量较少时,有利于产生∙OH,∙OH是分解废水中有机物的主要活性基团,而H2O2在亚铁离子的催化作用下会释放大量∙OH,从而更好地去除废水中的CODCr。芬顿氧化过程产生的底泥外运处置。
3.3 臭氧催化氧化试验效果分析
3.3.1 臭氧添加量的影响
取最优条件下芬顿氧化处理后的废水上清液(CODCr为50 mg/L)进行臭氧催化氧化试验,pH值7~8,臭氧浓度约为10%,气液比分别为1∶1、2∶1、3∶1、4∶1、5∶1,结果如图4所示。
图4 臭氧添加量对CODCr去除效果影响Fig.4 Effect of ozone addition on CODCr removal
从图4中可以看出,在臭氧浓度为10%,气液比在2∶1时,CODCr去除效果最好,出水CODCr为25 mg/L,去除率达到50%。
3.3.2 臭氧反应时间的影响
根据上述实验,在气液比为2∶1的条件下,分别验证不同反应时间对CODCr的去除效果,反应时间分别为0.5、1.0、1.5、2.0、2.5、3.0 h,结果如图5所示。
从图5可以看出,反应时间在1.0 h时,CODCr去除效果最佳,出水CODCr达到25 mg/L,去除率达到50%;随着反应时间的继续增加,CODCr去除率降低,主要是因为臭氧在废水中的半衰期是0.5 h,在水中衰减0.5 h后在催化剂作用下释放出强氧化性羟基,分解难降解有机物,整个时间在1 h左右效果最佳。
图5 臭氧反应时间对CODCr去除效果影响Fig.5 Effect of ozone reaction time on CODCr removal efficiency
综上所述,高级氧化集成技术最佳处理条件为:活性炭添加量在1.0 g/L,吸附时间为30 min,出水CODCr达到140 mg/L;活性炭吸附处理后出水进入芬顿氧化试验,pH值为3.5、水温为45℃、PAM添加量为1 mg/L、H2O2添加量为500 mg/L、n(Fe2+)∶n(H2O2)=1∶4时,CODCr去除效果最好,去除率可达到64.3%;芬顿氧化处理后出水进入臭氧催化氧化试验时,臭氧反应时间为1.0 h,气液比为2∶1,废水总的CODCr去除率达到最高为86.1%。
采用活性炭吸附+芬顿氧化+臭氧催化氧化的高级氧化集成技术深度处理造纸废水,可将原废水CODCr从180 mg/L降到25 mg/L,达到地表水准Ⅳ类标准(COD≤30 mg/L),其中活性炭吸附吨水药耗成本为0.75元/t(活性炭价格按9000元/t);芬顿氧化吨水药耗为1.58元/t(FeSO4·7H2O价格为800元/t,30%H2O2价格为1200元/t,PAM价格为12000元/t,30%硫酸价格为150元/t,30%氢氧化钠溶液价格为1200元/t);臭氧催化氧化吨水药耗为3.18元/t(臭氧电耗为11 kW·h/tCOD),3段工艺共用工程成本为2.34元/t;耗材成本为1.05元/t;总运行成本为8.9元/t,整个中试试验实验处理结果理想,运行成本及投资成本(相对光催化氧化、膜工艺)低,具有较大的竞争优势。
(1)活性炭吸附试验去除造纸二沉池出水CODcr时,粉末的除尘、防爆会对环境产生较大影响,因此粉末活性炭的添加、除尘、防爆设计是关键,在以后的工程应用中应注重加强。
(2)芬顿氧化试验中,使用氢氧化钠溶液调节pH值时,不宜添加过多,否则会产生大量的污泥,增加外运处理成本,控制pH值的回调是关键。
(3)臭氧催化氧化试验中,现场会伴随有臭氧的泄露,造成人员胸闷,因此,在工程应用中,臭氧的泄露及臭氧发生器的冷却这类问题必须解决。
(4)活性炭产生的泥渣作为危废处置,处理费用7000元/t,芬顿氧化工艺产生的污泥外运处置为300元/t,费用较高,需要结合当地排放标准,解决此两大难题,耦合相关工艺实现废水资源化利用。
本课题主要以某造纸废水为主要研究对象,分别研究活性炭吸附+芬顿氧化+臭氧催化氧化的高级氧化集成技术处理废水中化学需氧量(CODCr)的效果。
6.1 最佳操作条件:首先调节废水pH值为3,之后添加1 g/L粉末活性炭,吸附时间30 min,出水CODCr达到140 mg/L;之后进入芬顿氧化试验,该工艺最佳操作条件:pH值为3.5、水温为45℃、PAM添加量为1 mg/L、H2O2添加量为500 mg/L、n(Fe2+)∶n(H2O2)=1∶4时,CODCr去除效果最好,CODCr出水可达到50 mg/L;芬顿出水进入臭氧催化氧化工艺时,最佳操作条件:臭氧浓度10%,气液比2∶1,反应时间为1.0 h时,CODCr去除率最高,可达到58.3%;最终出水CODCr达到25 mg/L,最终废水系统CODCr去除率达到86.1%,出水符合地表水准Ⅳ类标准。
6.2 采用高级氧化集成技术处理深度处理造纸废水时,总运行成本为8.9元/t。