古交矿区煤层气抽采老井的复合压裂改造技术

2021-07-30 09:47么春徽
山西焦煤科技 2021年6期
关键词:层位喷砂射孔

么春徽

(山西蓝焰煤层气工程研究有限责任公司,山西 晋城 048000)

我国煤层气资源丰富,在煤层气开发利用过程中存在的主要问题为老井产能衰减。国内常见的煤层气老井改造技术有原储层二次压裂改造、等离子脉冲解堵技术以及径向井技术等,上述改造技术能够对近井地带裂缝进行解堵,无法对储层造成新的裂缝[1-3],因此改造效果不明显且持续时间较短。古交区块屯兰矿煤层气已开采多年,形成一定的生产规模,目前产气量呈衰减趋势。古交区块煤层气抽采主要有预抽井和采空井,预抽井产量的不断降低,直接影响销售气体的浓度,且屯兰矿矿界内无法布置新井位。因此,对老井进行技术改造,使之提高产能,势在必行。

1 区域煤储层特性

屯兰井田主要含煤地层为石炭系上统太原组和二叠系下统山西组,共含煤16层。煤系地层平均总厚约167.33 m,煤层平均总厚15.77 m,含煤系数9.4%.

二叠系下统山西组含煤8层,其中02#、2#和4#煤为可采煤层。本组平均总厚44.90 m,煤层平均总厚为7.92 m,含煤系数17.6%;煤层孔隙度在2.29%~9%,平均为5.81%.

石炭系上统太原组含煤8层,其中6#、7#、8#和9#煤为可采煤层,本组平均总厚度为122.43 m,煤层平均总厚为7.85 m,含煤系数6.4%;煤层孔隙度在2.86%~10.60%,平均为5.48%.

对区块内煤层气井采用注入/压降法进行测试,结果显示2#煤层原始渗透率为0.047 06×10-3μm2,8#煤层为0.029 64×10-3μm2,9#煤层为0.049 29×10-3μm2,渗透率总体偏低。

区块内各煤层厚度及间距见表1,2#和8#煤层为屯兰矿主采煤层,同时也是地面煤层气预抽井主要抽采煤层。

表1 各煤层厚度及间距表

2 老井二次改造技术思路

老井产能不断衰退后,进行过多次技术改造,但效果甚微。2015年对屯兰矿两口煤层气井进行二次压裂改造,对已压裂层位重复二次压裂,改造过程中压裂施工顺利,但产气效果不理想;2018年试验过径向井技术及等离子脉冲解堵技术,改造后增产效果不明显,因此未进行大范围推广。

通过分析古交区块地质条件及上述案例,针对屯兰矿煤层特点,制定出针对古交区块煤层气井的改造方案。常规原储层二次压裂只能对原有裂缝进行扩展和解堵,无法产生新裂缝,因此目的层位不选取以往压裂过的2#和8#煤层。

古交区块煤层气老井裂缝长100~150 m,高3.2~7.4 m[4],因此通过对2#和8#煤层的临近层进行压裂改造,不仅能够释放新层位煤层气产量,同时由于距离原层位(2#和8#煤层)较近,层间距与裂缝监测缝高近似,能够对已经压裂过的2#和8#煤层进行裂缝沟通从而扩大裂缝波及体积[5],使其储层内的煤层气进一步释放。

2.1 改造层位优选

根据煤层气单井测井曲线图,优选已压层位附近的邻近层,厚度大于1.5 m煤层普遍较为稳定,煤层气资源储量较丰富,有相对较大的改造价值。

通过分析古交区块屯兰矿煤系地层及测井数据可知,2#煤层上部的02#和下部的4#煤层较厚,且与2#煤层的间距在10 m以内,有利于对已经压裂过的2#煤层进行裂缝沟通,适合进行储层改造。由于煤的伽马值偏低,因此选择煤层中的低伽马区域作为喷砂射孔位置。

2.2 压裂改造施工方案

煤层气直井常规压裂方案为电缆传输射孔后光套管压裂,也是应用较早的压裂方案,古交区块煤层气直井通常存在煤层段井径扩大的情况,常规电缆传输射孔在射开生产套管后不能有效穿透煤层段水泥环,采用水力喷砂射孔后形成大直径孔道,且形成的孔道较长,有一定的造缝功能[6-8],喷砂射孔通过建立循环,将喷射产生的水泥粉末和煤粉循环出井外,不易堵塞,更有利于压裂施工。因此,该次的改造方案用喷砂射孔代替常规的电缆传输射孔。

根据所选层位的不同,压裂工艺也有所不同,对于目的煤层上部有压过的层位,无法采用套管注入,采用喷砂射孔后油管压裂;对于顶部煤层则采用喷砂射孔后光套管压裂(下入可捞式桥塞封堵下部层位)。以XS-1井为例,该井采用套管完井,原始压裂层位是2#和8#煤层,改造目的层位选取02#、4#和9#煤层,因为2#煤层位于4#煤层之上,8#煤层位于9#煤层之上,且2#和8#煤层已经压裂过(套管存在漏失),所以4#和9#煤层无法采用光套管注入进行压裂,因此选择油管压裂;而02#煤层位于2#煤层之上,且02#煤层之上不存在套管漏失,因此可以采用排量更大的光套管注入压裂。

XS-1井9#煤层压裂管柱示意图见图1,通过单封隔器封堵上部已压过层位,实现对9#煤层的压裂施工。同理,XS-1井4#煤层压裂管柱示意图见图2,通过双封隔器同时对上下部已压煤层进行封堵,实现对该层的压裂施工。

图1 XS-1井9#煤层压裂管柱示意图

图2 XS-1井4#煤层压裂管柱示意图

3 现场应用效果

2020年在古交区块进行了多口井的改造压裂施工,通过对地质条件的分析及改造层位的优选,增产效果明显提高。

3.1 XS-151井改造效果评价

XS-151井初始压裂层位为8#煤层,该次压裂改造优选了该井2#、4#、9#煤层,2#、4#煤层采用喷砂射孔+光套管压裂;9#煤层采用喷砂射孔+油管压裂。改造前该井产气量为168 m3/d,套压0.24 MPa.该井于2020年8月2日进行施工,压裂参数见表2,压裂过程中施工顺利且施工压力较低。

表2 XS-151井压裂参数表

XS-151井改造前后产能对比图见图3,2020年8月29日该井恢复投运,经过36 d的排采,于2020年10月5日开始见气,排采至2021年3月,产气量稳定为1 008 m3/d,套压维持在0.56 MPa,较改造前,产气量增加840 m3/d,改造后产气增量明显。

图3 XS-151井改造前后产能对比图

3.2 XS-029井改造效果评价

XS-029井初始压裂层位为2#和8#煤层,该次改造选取该井的4#和9#煤层,由于所选层位上部有已压过煤层,存在漏失情况,因此4#、9#煤层采用喷砂射孔+油管压裂。压裂数据见表3.2020年10月13日,对该井进行压裂改造施工,其中9#煤层施工总液量为320.73 m3,加砂量为20.05 m3;4#煤层施工总液量为321.30 m3,加砂量为20.14 m3.

表3 XS-029井压裂参数表

XS-029井于2020年11月9日恢复投运,投运5 d后套压升高,开始见气,排采至2021年3月达到稳定阶段,产气量为1 224 m3/d,套压维持在0.8 MPa.XS-029井改造前后产能对比见图4.由图4可以看出,该井改造前气量及套压很稳定,气量为384 m3/d,套压为0.1 MPa.经过压裂改造后,产气量增加840 m3/d.

图4 XS-029井改造前后产能对比图

4 结 论

1)采用喷砂射孔代替常规电缆传输射孔,有效增加了孔眼长度,具有更好的造缝功能,使压裂施工更顺利。同时喷砂射孔循环通道将水泥粉末及煤粉循环出井外,防止了储层堵塞及污染,降低了后期排采工作的难度。

2)优选已压层位附近的临近煤层进行压裂改造,在释放新层位产能的同时,通过压力扰动,进一步降低老层位储层压力,从而使更多的气体产出。

3)该方案属于一井多煤层分层压裂,由于工序较为复杂,采用喷砂射孔+油管压裂时需要多次起下管柱,会在一定程度上拉长施工周期。

4)2020年以来,古交区块已采用上述方案进行煤层气井储层改造50余口,平均每口井改造增量约为600 m3/d,提高了老井产量,在老井改造方面具有较好的推广价值。

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