基于六轴机器人的柔性齿轮倒角系统的研制

2021-07-28 05:44闫建伟史纪录李俊源
机械管理开发 2021年6期
关键词:专机倒角齿轮

闫建伟,侯 猛,史纪录,孙 星,李俊源

(宁夏天地奔牛实业集团有限公司,宁夏 石嘴山 750001)

引言

我国是齿轮产销大国,根据相关报道,齿轮制造企业约有5 000家,规模以上企业1 000多家,骨干企业300多家[1]。大型减速机齿轮箱的齿轮形式主要有齿轮轴、齿轮盘、圆锥齿轮轴、圆锥齿轮盘、内齿圈,其齿轮的齿廓线、齿顶线倒角依旧主要依靠人工完成。人工倒角存在劳动强度大、安全性低、防护性差、产品一致性较差等问题,难以保证倒角质量,尤其是较大的内齿圈轮廓打磨耗时长,严重制约着产能。

当前,各种类型的齿轮,尤其是大型齿轮在矿山开采、船舶制造等行业的应用已经十分广泛,发展迅速。在向着大型化发展的同时,齿轮产品也在逐渐向小批量定制化、多样化的方向发展,以适应通用大型工程机械装备需求,齿轮型号也越来越多样化。人工打磨齿轮倒角制约产能的问题变得更加突出,因此需要研究现有齿轮倒角技术,升级齿轮倒角工艺,提高自动化水平,有效解决齿轮倒角技术瓶颈,保证产品性能,促进行业发展。

1 齿轮倒角加工现状

齿轮倒角(见图1)指的是对齿轮的齿顶线、齿廓线进行倒角的加工工序,是齿轮加工过程的必要工序。倒角可改善齿轮啮合质量、降低传动噪声,减小转运过程划伤工人的可能性,并且可以有效消除工件在热处理时可能产生的裂纹,减小变形,对延长产品使用寿命起到积极作用。因此国内齿轮行业都将齿轮倒角加工作为一项必不可少的工序[2]。根据调研,绝大部分企业采用人工方式加工大型齿轮的齿轮齿廓和齿顶倒角,对于高精度齿轮采用齿轮倒角专机进行倒角加工,已有部分企业开始探索使用关节机器人进行齿轮倒角加工,其加工现场如图2所示。

图1 齿轮倒角位置示意图

图2 数控齿轮倒角机及人工倒角现场

我国多数大型齿轮工厂仍采用人工倒角方式,主要依靠工人使用锉刀、角磨机、气刨等工具进行手工磨削。该工艺技术落后、劳动强度大、产量低、质量差,难以保证加工精度且加工效率十分低下[3],严重影响装配性能。

对于采用数控机床进行倒角加工的齿轮倒角专机,发达国家已经将齿轮倒角工序同其他的齿轮加工工序组合在一起,形成一体加工机床,实现多工位、多工序的工艺要求。目前,国内倒角加工专机的制造缺乏核心技术,基本依靠国外图纸或对国外产品进行测绘而后仿制。

齿轮倒角专机工艺显著优于人工方式,但受限于机床的尺寸及数控机床的有效行程,一般用于中小型齿轮零件的倒角加工。同时,为了避免频繁更换机床控制程序,提高加工效率,该工艺主要适用于单一品种大批量齿轮零件倒角,如轴类零件、盘类零件等。

2 齿轮倒角机器人方案

目前技术条件下的齿轮倒角机床,只能适应单一型号或是同类型的齿轮,无法涵盖不同类型的齿轮。据调研,高精度的齿轮倒角专机单台采购成本高昂,对多数企业压力较大。若要数控机床兼容多种型号的齿轮倒角,需要对机床进行定制开发,机床的复杂程度和采购成本必然大幅提升。

由此可见,采用基于关节机器人的齿轮倒角机器人(见图3),可使设备具有更好的灵活性、兼容不同型号的齿轮、综合适用成本降低,可满足市场需求,具有较为广阔的市场前景。

图3 齿轮倒角机器人示意图

本课题开发的大型齿轮倒角机器人系统,主体部分由关节机器人、变位机、对齿机构、打磨动力头、旋转锉刀或铣刀等部分构成,具有以下特点:

1)该系统可以有效发挥关节机器人敏捷、灵活、大臂展的优势,并可采用人工示教或离线的工作方式,编程工作量小、效率高,相比传统的基于机床的齿轮倒角专机,对齿轮类型具有更好的兼容性[4],可实现齿轮倒角的柔性化生产。

2)采用浮动轴,可以降低设备的精度要求,提高了设备的兼容性和适应性,克服了因关节机器人结构刚性低导致精度不足的问题。

3)依靠变位机上的自定心三爪卡盘实现待加工齿轮的自动装夹定位,简化了齿轮定位校准工作,可避免因误操作引发的齿轮安全事故。

4)采用定制的卡爪,可以兼容不同类型和型号的齿轮。

5)变位机在固定齿轮的同时,通过旋转实现齿轮分齿的功能。

6)采用高精度定位传感器,可以准确定位齿形,保证加工的准确性。

使用关节机器人进行齿轮齿廓、齿顶线的倒角,在节省人力成本的同时提高了生产效率和产品质量,相比其他齿轮倒角工艺具有显著优势。另外,基于关节机器人的结构特点,此方案在较好地满足各种类型的齿轮倒角、去毛刺需求的同时,可以根据客户的实际需求,经过简单的编程和调整,适应不同的工作场景,具有很强的灵活性。

3 使用效果评价

齿轮倒角机器人的应用,实现了多品种、小批量的大型工程机械齿轮的自动倒角加工,使用效果良好,但也存在缺陷或不足。

3.1 优点

1)减轻了操作者劳动强度。倒角机器人取代了采用角磨机等手动工具的人工倒角方式,可大幅减轻操作者的劳动强度。

2)提高生产安全性。齿轮倒角机器人的应用,降低了操作者与加工设备和工件的直接接触,可有效减少安全事故,提高生产安全性。

3)提高产品加工质量。人工倒角加工精度很大程度上依赖操作工人的经验,其倒角的一致性无法得到有效的控制。倒角机器人自动化加工模式、加工过程实现了标准化,产品的一致性和倒角的加工精度可得到较好的保证,产品质量得以提升。

4)提高了齿轮轴加工的自动化程度。

3.2 缺陷或不足

1)三爪卡盘的兼容有限,不能实现对所有类型齿轮的定位,仍然需要改进或开发新型三爪长盘。

2)关节机器人的结构特点决定了其刚度相对于数控机床低[5],该方案现阶段选择将其用于齿轮直线段的倒角,取得了较为理想的效果,但对于齿轮的曲面加工效果,仍需要进一步验证。

4 结语

随着中国智能制造以及2025战略的实施,国内劳动力成本的大幅提升,以及改善工人工作强度的迫切要求,劳动强度大而且占用人力多的齿轮倒角加工工艺亟待变革。同时,齿轮行业传统的批量生产模式正逐渐向小批量、多类型的方向发展,基于关节机器人的倒角机器人能够应对大型、多品种、小批量的齿轮倒角,解决现有工艺存在的安全性差、劳动强度大、加工精度差、工件适应能力差的问题,是齿轮加工行业的发展趋势和客观需求。未来齿轮加工将是机器适应工件的时代,是从现有的人工打磨、数控专机等模式向柔性化、智能化方向发展的时代。

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