薛 宁
(晋能控股煤业集团洗选公司精煤分公司,山西 大同 037037)
晋能控股煤业集团四台选煤厂是一座矿井型动力煤选煤厂,设计处理能力4.50 Mt/a,以入洗侏罗系原煤为主,在2004 年8 月设计改造为重介+跳汰全入选工艺。2013 年四台矿井开始延伸开采石炭二叠系原煤,原煤灰分高达40%~50%,块原煤含矸率超过40%,煤质恶化严重,与选煤厂设计时的煤质相差甚远,导致选煤厂设计洗选工艺及分选设备不能适应延伸后原煤煤质特性,极大影响了选煤厂生产。因此,选煤厂进行了提能技术改造,优化了洗选工艺,更新及新增洗选设备,提高了生产能力。
技术改造前大于50 mm 块煤分选系统采用动筛跳汰机分选,要求入料含矸率小于20%,但矿井开采的石炭系块原煤含矸率超过40%,造成动筛跳汰机处理能力严重不足,生产能力降低,且矸石带煤现象严重。由于原煤含矸率是侏罗系原煤的2~2.5倍,现有矸石运输系统能力严重不足,不能满足生产需求,造成设备事故频发,减少了大量生产时间,设备磨损严重,使用寿命降低。
原煤的可选性变差,精煤产率降低,洗矸石量增加。精煤脱介筛、矸石脱介筛小时处理能力严重不足,跑水、跑介问题严重,急需改造。
技术改造前工艺系统无粗煤泥分选环节,粗煤泥直接掺入精煤中销售。侏罗系原煤中粗煤泥产率为9%左右,灰分22%左右,石炭系煤泥占原煤的11%,灰分高达35%,直接掺入末精煤中,严重影响了精煤的质量。
原煤中细煤泥产率从8%增加到10%,灰分从28%增加到41%,而且石炭系细煤泥中含有易泥化的炭质页岩,滤饼泥化现象严重。处理细煤泥的压滤机使用9 年,性能严重下降,处理能力低,滤饼水分高,严重制约着细煤泥的处理。
选煤厂洗选系统不能有效对石炭系原煤进行洗选,需对工艺系统进行扩能改造:对块煤分选系统、粗煤泥分选和煤泥处理系统、排矸系统进行改造。
现有块煤分选系统不能满足分选要求,动筛跳汰机分选石炭系原煤存在分选精度低、矸石带煤高的缺陷。此次技术改造选用高效低耗、分选精度高、分选煤种广的彼得斯重介浅槽分选机。重介浅槽分选机的优点是入料上限高、处理能力大、受煤质变化影响小,可以有效解决四台选煤厂目前面临的块煤分选系统能力不足的问题[1-2]。
在块精煤脱介、脱水工艺环节上,新增FLZ3661 型振动筛,脱水脱介效果好,设备质量可靠,事故率低。
块煤分选系统改造后,由跳汰工艺调整为重介工艺,分选石炭系原煤效果更好,工艺更具有针对性,对原煤煤质变化适应性更强,进一步保证了块精煤产品质量。
在此次技术改造中,粗煤泥系统中新增加了FBS3600 复式流化床分选机,对粗煤泥进行有效分选,工艺更加合理,经济效益更加显著[3]。
(1)粗煤泥分选系统增加了TBS 流化床分选机,可有效去除粗煤泥中的矸石,降低末精煤灰分,提高末精煤发热量。
(2)石炭系原煤的粗煤泥中矸石硬度大、粒度细,容易堵塞粗煤泥离心机筛篮的筛缝,造成离心机产品水分大,严重时出现窜水现象[4]。TBS 流化床分选机分选后有效地剔除了这部分矸石,确保离心机产品水分稳定,掺入末精煤也使末精煤水分整体有所下降[5]。
(3)FBS3600 复式流化床分选机投入使用后,极大地降低了粗煤泥离心机入料灰分,细粒矸石减少,粗煤泥离心机内部机构磨损情况减轻,筛篮、机架、刮刀等主要部件使用寿命明显延长,经济效益显著[6]。
在此次改造中增加了3 台KMZG550/2000-U 高效板框压滤机,其生产能力大、产品水分低、循环时间短、对煤质适应面广等优点克服了原康明克斯压滤机水分高、处理量小等缺点[7]。高效板框压滤机投入使用后,煤泥滤饼水分明显降低,浓缩池煤泥积聚现象已杜绝,为选煤厂煤泥水系统良性循环起到良好的作用。改造后选煤厂煤泥系统工艺流程图如图1。
图1 改造后选煤厂煤泥系统工艺流程图
为适应市场需求,增加系统的灵活性,此次技术改造在块煤产品运输中增加了一台SSC60150 型块精煤破碎机。选煤厂洗大块根据外运需求即可直接装仓,也可破碎后装仓,极大程度上满足了对商品煤发热量和粒度的需求。
表1 选煤厂改造更新及新增的主要设备情况
此次技术改造工程完成后,选煤厂入洗能力提高到6.0 Mt/a,目前运行平稳,达到了预期效果。改造后工艺系统主要技术指标见表2。
表2 改造后工艺系统主要技术指标
改造后,生产能力由4.5 Mt/a 增加到6.0 Mt/a,精煤产率60%,按照吨精煤550 元,年增加效益(600-450)×0.6×550=49 500 万元。
精煤产品发热量平均在5700 kcal/kg 左右,发热量平均提高了200 kcal/kg。按照发热量每升高100 kcal,吨煤单价提高5 元,年外运精煤350 万t计算,年增收效益200/100×5×350 =3500 万元。
块煤分选系统由跳汰改为重介,分选精度明显提高。矸石带煤由动筛跳汰的8%左右降低到重介浅槽的2%左右,矸石带煤有效地降低,精煤回收率有效地提高。按照选煤厂入洗能力600 Mt/a、洗耗25%、精煤550 元/t 售价计划,则年增加经济效益为:
(600×0.25×0.08-600×0.25×0.02)×550=4950 万元。
此次改造完成后,年增加经济效益为:49 500+3500+4125 =57 125 万元。
针对矿井煤质变化及选煤厂洗选能力不足等问题,在确定改造方案后,对制约生产的主要设备进行更换,对影响煤质的工艺环节进行优化。选煤厂在提能改造完成后,生产能力由4.5 Mt/a 提升到6.0 Mt/a,不仅提高了企业在煤炭市场的竞争力,而且创造了良好的经济和社会效益。