孔凡锐
(德州实华化工有限公司,山东 德州 253000)
德州实华化工有限公司(以下简称“德州实华”)离子膜法烧碱生产能力为30万t/a,PVC树脂生产能力为30万t/a,氯化氢合成工序配套8台二合一副产蒸汽石墨合成炉,型号为SZL-1500。德州实华氯化氢合成炉原采用循环水换热,造成合成炉石墨块多次爆裂,炉膛进水,存在较大的安全隐患。用纯水替代循环水换热后,装置运行良好。现就改造方案及运行状况作简要叙述。
(1)合成炉的循环水换热流程。
合成炉底盘、燃烧段及10 m平台换热块、石墨冷却器采用循环水换热,10 m平台换热块外铁皮内有横向导流隔板,水流经下半部分后在上半部分折返,保证水能流通整个石墨块孔。
蒸汽段夹套用纯水换热产出0.25 MPa蒸汽,单台炉满负荷时氢气进炉流量为2 000 m3/h,蒸汽流量为3.2 t/h。
(2)循环水换热造成的后果。
循环水站为敞开式,水中含泥沙、钙镁离子、有机物多[1],运行2年就造成燃烧段、底盘及10 m平台换热块10 mm孔眼严重堵塞、结垢,致使氯氢燃烧产生的热量不能及时转移,造成底盘、燃烧段局部温度较高,表面浸渍的改性树脂脱落、石墨块局部爆裂,循环水大量进入炉膛,停炉不及时会造成氯化氢中游离氯高,后工序氯乙烯合成混合器爆炸;而且底部堆积大量絮状泥沙,合成炉运行存在安全隐患。
化学酸洗、高压水反冲效果不明显,水垢、泥沙排不出来,换热效果无改善。
(3)运行情况。
底盘温度高,尤其是底盘灯座的环状空隙处,温度高达150 ℃,造成底盘漏水、渗水;堵塞部位不换热,进水口对面水流速慢导致局部温度更高,造成6号炉燃烧段严重爆裂紧急灭炉,2、4、7号炉底盘漏水严重导致灭炉[2]。
同时10 m平台处换热块孔眼小,水流慢,泥沙堵塞较严重,造成出口HCl气体温度较高。
图1 爆裂的燃烧段石墨块Fig.1 Cracked graphite blocks in burning zone
图2 结垢的燃烧段石墨块Fig.2 Scaled graphite blocks in burning zone
(4)爆裂石墨块的修复。
维修人员从底部灯头人孔进入炉内,剔除裂纹石墨块,用石墨粉、树脂及苯磺酰氯混合重新补漏石墨块,需在130 ℃高温下活化24 h(通常用烤灯烘烤)。修补的石墨块固化后试压备用,但大大降低了设备运行寿命,增加了危险因素。整个维修过程约为5天。
新增1个纯水罐,纯水由纯水泵加压后,经板式换热器与循环水换热后,进入炉体底部底盘、燃烧段,再由炉体上部10 m平台处换热块回水至新增纯水罐,其中部分回水经调节阀进入原纯水罐,用于合成炉出蒸汽。
纯水在氯化氢合成系统形成闭路循环,纯水消耗仅增加50 m3/d,进界区的原纯水管道完全能保证供水。
(1)新增1个120 m3纯水罐、3台37 kW、150 m3循环泵(开2备1)、2台150 m2板式换热器。采用1台22 kW、45 m3/h供水泵替换原蒸汽段供水泵(原供水泵供水量小)。
2台循环泵运行供水,当出口压力小于0.25 MPa,总管水压低于0.2 MPa时,联锁自动启动第3台循环泵。
主控总管水压、自控阀开度、纯水罐液位、泵运行状态等设定报警并鸣笛。
(2)配套DN150、DN80自控补水阀组2套,自控阀组控制界面在中央控制室DCS主控电脑上显示。
(3)切断原循环水管道,纯水形成独立循环,提高了产蒸汽的纯水温度,增加单位时间蒸汽产量。
(4)项目改造时间计划为60天,包括拆装合成炉、清洗石墨块、工艺配管、仪表电气安装、设备调试等。材料费、安装费共计投资50万元。
改造后,合成炉运行效果良好,纯水循环量、回水温度及蒸汽产量达到预期目标,减少设备损失及维修费用100万元/a;极大地降低了紧急灭炉造成事故的危险系数,降低灭炉、电解停车概率,减少生产损失约10万元/a。
若1台纯水循环泵跳停造成水压下降,应立即降低合成炉流量,并注意HCl出口温度、总管回水温度;同时启动备用泵,泵流量缓慢开到最大(严禁循环水进水过快,造成石墨块骤冷而激裂[3])。如果HCl温度持续增长且备用泵未开启,必须立刻灭炉。待炉温降低后,重新通水点炉。
采用纯水换热后,HCl合成系统运行稳定,无堵塞结垢、爆裂漏水情况,提高了合成炉本质安全。