易选泽
一、缺陷情况说明
(一)缺陷概述
2021年5月11日,国网资阳供电公司运维人员巡视中发现110kV安岳变电站#1主变压器高压侧中性点套管油位观察窗存在玻璃破裂、油位无法观察的缺陷。
(二)缺陷设备基本情况
该高压侧中性点套管型号为BRDW-72.5/630-4,厂家为西安爱博电气有限公司,生产日期为2007年05月。变压器型号为SFSZ11-40000/110,厂家为成都双星电器有限公司,2007年06月01日出厂,2007年12月10日投运。
二、缺陷检查情况
(一)红外测温
2021年5月31日22时10分,#1主变压器环境温度:21℃,主变带载:9.64MVA,运维人员对高压侧中性点套管油箱处进行红外测温,测得最高30.6℃。
(二)外观检查
2021年6月1日,#1主变压器停电检修,环境温度:26℃,湿度:62%,对高压侧中性点套管外观进行检查,发现套管油位已处于最低,观察窗处有渗油情况,油位表玻璃破裂,外部固定玻璃的金属法兰螺孔外边缘已完全裂开。
(三)解体检查
检修人员拆除旧观察窗,检查内部情况,发现套管上下观察孔内均存在玻璃碎屑,观察孔密封胶圈老化失去弹性。旧玻璃窗金属法兰螺孔外边缘已完全裂开,观察窗外表面玻璃出现层状脱落。
(四)试验检测
试验人员从#1主变压器高压侧套管下部取样口采集油样,高压侧套管油样数据如表2-1所示。
根據《国家电网公司变电检测管理规定(试行)第59分册 绝缘油水分检测细则(库仑法)》规定,110(66)kV及以下设备水分不超过35mg/L;根据《国家电网公司变电检测管理规定(试行)第15分册 油中溶解气体检测细则》规定,套管氢气≤140μL/L,甲烷≤40μL/L,乙炔≤lμL/L (220kV及以上)、乙炔≤2μL/L (其它)。
从套管绝缘油水分与油中溶解气体检测数据可知,A、B、C相套管与中性点套管检测数据均在正常范围内,但中性点套管微量水分含量明显高于其他三相,套管可能存在密封不严情况。
三、缺陷原因分析
经查,2011年4月,资阳公司110kV仙鹤变电站#2主变高压侧套管发生过的同类问题。经套管厂家排查,油位观察窗破裂产品集中出现在2007年1月至2008年8月期间生产的产品,主要供货变压器厂家为成都双星电器有限公司。通过几起套管油位观察窗缺陷发现,观察窗玻璃均发生破裂,并出现玻璃层层剥落的现象,外部固定玻璃的金属法兰件大多沿着螺孔外边缘处裂开。
进一步检查发现,油位观察窗玻璃和金属法兰为一体式,观察窗玻璃嵌入金属法兰内部。从观察窗剖面结构看出,玻璃和金属法兰浇注在一起,中间没有任何缝隙。两者材质的膨胀系数相差很大,外界温度大范围变化时,玻璃由于热胀冷缩的作用受到较大应力导致破裂。法兰螺孔经反复应力作用造成机械疲劳强度累积,发生断裂。
四、经验总结
(一)缺陷处理
综上所示,为避免观察窗金属材料膨胀系数不一致导致油位观察窗破裂,采取两种改进手段:
首先缩小两种材质线膨胀系数的差距。玻璃材质选用钢化防爆处理的工业玻璃,线膨胀系数(0~300℃): 33*10-6·K-1;金属材质选用304不锈钢,线膨胀系数(0~100℃): 17.2*10-6·K-1 。
其次改变不锈钢法兰与玻璃紧密连接方式,采用不锈钢法兰与玻璃橡胶密封圈压接方式。把观察窗玻璃和金属法兰分开,在两种不同材质之间留一定的膨胀间隙,作为热胀冷缩活动间隙,间隙用内、外两层橡胶密封圈密封。
(二)试验检测
2021年6月1日补充完合格新油,静止12小时后,试验人员再次从#1主变压器高压侧套管下部取样口采集油样,环境温度:22℃,湿度:68%,高压侧套管油样数据如表1-1所示。
从套管绝缘油水分与油中溶解气体检测数据可知,A、B、C相套管与中性点套管检测数据均在正常范围内。
(三)红外测温
2021年6月15日20时45分,#1主变压器环境温度:26℃,主变带载:12.84MVA,运维人员对高压侧中性点套管油箱处进行红外测温,测得33.3℃。
(一)建议
1、套管油位观察窗破裂缺陷均发生在成都双星电器有限公司2007年左右的110kV变压器,套管厂家包括北京爱博精电科技有限公司、西安爱博电气有限责任公司、西安西电高压套管有限公司,均可能存在此类型缺陷,加强套管排查,建立隐患台账,及时制定更换计划。
2、运维人员充分利用无人机、望远镜等手段加强对主变压器套管油位观察窗巡视。
3、检修人员利用主变停电机会,加强隐患套管的绝缘油水分与油中溶解气体检测,综合分析及时发现隐患。
4、加强检修人员对电网设备金属监督知识培训,了解设备结构性能,加强验收,避免问题设备投运。