郑 斌
(广西华磊新材料有限公司,广西 平果 531400)
现在预焙铝电解槽均采用中间点式下料方式[1,2],在电解生产过程中,由于电解质成分变化,特别是锂钾含量升高,降低电解质的初晶温度,槽温也随之降低,加上氧化铝性质变化,主要是粒级分布,共同导致氧化铝的溶解性能降低。如果遇上风压降低,气缸老化等外部因素印象,很容易造成卡锤头、粘葫芦头、堵料等下料不畅现象,造成电解槽效应多,炉膛不规整,严重影响电解槽运行指标[3-5]。
本文介绍了铝电解槽下料智能管控系统的开发和应用情况,改系统可以实现对火眼通畅情况的检测功能,如遇火眼不畅,将开启多次打壳功能,如果依然打不透,或者锤头卡死等情况,将启动语音报警功能,申请人工进行处理。该系统可以准确判断下料口状态,有效降低效应系数和效应分摊电压,降低工人劳动强度,提高电流效率,改善电解槽运行指标。
火眼状态检测技术的原理是:通过对比打壳锤头打入电解质前后的电压信号变化,来判断下料口状态是否通畅,如图1所示。
图1 下料口状态检测技术原理图
下料智能管控系统总体技术方案如下:首先系统对下料口的状态进行检测,下料口开孔正常,减少打壳次数,正常下料;下料口有堵料趋势,增加打壳次数,让下料口回到正常状态;下料口严重堵料,系统多次打壳仍无法打通,则停止打壳,停止下料,语音报警;锤头卡住,语音报警,申请人工处理;锤头葫芦头严重,语音报警,申请人工处理。
该系统主要由测控设备和管理软件两部分组成,二者通过以太网通讯的方式联系在一起。测控设备安装在电解槽槽控机旁边,与打壳气缸相连,检测下料口状态。管理软件一般安装在计算站机房,接入语音报警系统,并通过网络与数据库服务器连接,客户端软件通常安装在工区值班室,也可以在车间办公室。
电解人员在办公室通过电脑就实时查看每台槽每个下料口的状况,不但降低了劳动强度,而且提高电解槽运行稳定性,为获得良好指标提供保障。
前期在5台试验槽上进行了工业试验,重点考察该系统对火眼状态的判断准确性,选取一周时间内的数据进行分析,见表1所示。
表1 下料智能管控系统下料口状态判断情况统计表
从表1可以看出,在一周时间内,对5台试验槽进行数据统计分析,基本5台试验槽都出现了堵料情况,A槽和D槽堵料稍多,另外3台B槽、C槽和E槽相对略少。在25次堵料语音播报中,经现场人工核实,23次正确,2次误报,下料口状态判断准确率92%,达到了预期效果。
由于下料智能管控系统在5台试验槽上取得了积极效果,后续在一个车间184台电解槽上进行推广应用。在应用一个季度后,对整个车间的电解指标进行对比分,详细数据见表2。
表2 下料智能管控系统推广应用后电解槽指标统计表
从表2可以看出,下料智能管控系统在一个车间推广应用一个季度后,电解槽平均电压降低了13mV,电流效率提高了0.23%,效应系数从0.129降低到0.084,降低幅度达34.9%,效应分摊电压降低了8mV,铝液直流电耗降低了74kWh/t-Al,可见,下料智能管控系统推广应用后电解槽指标改善明显,取得了显著效果。
以400kA电解槽为例,一共有6个下料点,整个电解槽改造下来大约需要1万元。推广收益主要从节电方面计算,吨铝节电74kWh,电价按0.3元/KWh计算,400kA电解槽每年产铝量按1000吨计算,每年节电效益=74kWh/吨×0.3元/KWh×1000吨=2.22万元,投资回收期为1÷2.22=0.45年=5.4个月,可见,该系统投资回收期短,能较快收回成本,经济上较为合算。另外,该系统还具有降低劳动强度,减少电解槽波动,增加槽寿命等功能。
研究开发了下料智能管控系统,实现了对下料口状态的检测,对下料口不通畅进行多次打壳,出现严重堵料或者锤头卡住等系统处理不了的情况下开启语音报警,申请人工处理。
该系统在试验槽上对下料口状态判断准确率达到90%以上,推广应用后电解槽效应系数降低30%以上,效应分摊电压降低8mV,铝液直流电耗降低了74kWh/t-Al,电解槽各项指标明显改善,下料智能管控系统取得了显著应用效果。另外该系统投资回收期短,经济上较为合算,具有良好的推广应用价值。