蒸汽余热利用在四氯化钛生产中的实践

2021-06-26 00:50曲银化李亚军刘正红
冶金动力 2021年3期
关键词:四氯化钛液氯冷态

曲银化,李亚军,刘正红,王 刚

(洛阳双瑞万基钛业有限公司,河南洛阳 471832)

1 概述

随着国家节能政策和企业节能成本控制程度的不断加大,余热资源的利用越来越受重视。利用好余热资源,可以提高企业的产品产量和品质、降低生产成本,同时推进节约煤电消耗、保护生态环境,是实现企业高质量发展,展现企业社会价值和践行“青山绿水就是金山银山”理念的高度统一[1-2]。

近年来,四氯化钛行业竞争异常激烈,在稳定和提升质量的同时,要求企业不断地压缩成本。影响四氯化钛的生产成本的因素有三个:原料、电力和蒸汽,其中蒸汽成本占能源费用的53%。蒸汽与冷态粗四氯化钛换热后,获得精制后的四氯化钛产品,如果能够提高蒸汽利用率,节约蒸汽用量,对降低能源费用,降低四氯化钛生产成本,实现节能减排、可持续发展具有重要的现实意义。

2 蒸汽使用现状

某四氯化钛生产厂家蒸汽使用有两种途径:

(1)再沸器使用蒸汽(330 ℃、1.0 MPa)作为热源,用于四氯化钛精制提纯,蒸汽用量5.5 t/h。

(2)液氯汽化站使用蒸汽作为热源,蒸汽用量1.5 t/h。

以上两种方式使用后的余热蒸汽压力为0.35 MPa、温度150 ℃,经管线排入厂循环水池。如此压力、温度的蒸汽直接进入循环水冷却系统,既造成余热资源的严重浪费、也给厂区循环水冷却增加了负担。如果合理、有效地对蒸汽余热进行利用,不但会节省可观的蒸汽采购费用,也会降低循环水站的运行成本。

3 蒸汽余热利用设计

3.1 设计思路

(1)将再沸器使用后的余热蒸汽,用于预热冷态的粗四氯化钛和一级精制四氯化钛,四氯化钛温度由30 ℃加热至70 ℃,节约新蒸汽。

(2)液氯汽化站使用蒸汽流量为1.5 t/h,可以用余热蒸汽替代新蒸汽汽化液氯,回水温度降至60 ℃以下后收集进入循环水。

(3)每年冬季生产楼、餐厅、化验楼、办公楼等用空调取暖(4 个月取暖),耗电费用太高。如果蒸汽余热用于办公楼、生产楼、餐厅、化验楼等冬季取暖,将节约大量电费。

3.2 余热换热器的选型

(1)加热的四氯化钛具有固体颗粒,容易堵塞,且不能遇到空气和水分。

(2)热源为水蒸气,因此需要间接换热。

(3)为防止四氯化钛中固体颗粒堵塞换热器,需要设计可疏通固体颗粒的形式。

基于以上三点原因,在四氯化钛换热和维修过程中,列管式换热器比螺旋版式、板式换热器都更有优势,因此选择列管式换热器,管内走四氯化钛,管外走水蒸气。

3.3 余热换热器的换热面积计算

使用蒸汽余热预热粗四氯化钛流量为6 t/h,从30 ℃(t1=273+30=303 K)加热至70 ℃(t2=273+70=343 K),根据四氯化钛比热:

Cp(Cal/mol·K)=34.12+2.08×10-3×T-4 000/T2

可计算出四氯化钛需要的热量为:

根据四氯化钛和蒸汽在列管式换热器的传热系数经验值K=12.3 W/(m2·℃),由传热方程式:

粗四氯化钛余热换热器换热量Q=52 kW,余热蒸汽进口温度T1=167 ℃、余热蒸汽出口温度T2=128 ℃、四氯化钛进口温度t1=30 ℃、四氯化钛出口温度t2=70 ℃,得△T=98 ℃,可计算出粗四氯化钛的新换热器需要的换热面积为A=52×1 000/(12.3×98)=43(m2)。考虑到换热余量,选用换热面积46 m2的换热器。

4 节能效果分析

4.1 节约新蒸汽用量

余热换热器节能项目投用后,用于加热冷态的四氯化钛,其回水用于液氯汽化和冬季采暖,减少新蒸汽的消耗,实现蒸汽余热二次利用。

四氯化钛生产车间安装2台余热换热器用于加热粗四氯化钛,由30 ℃加热至90 ℃,送至一级精制系统。

原6 t/h四氯化钛产能情况下,需要2.5~3 t/h的新蒸汽,目前仅需要1.5~2 t/h 新蒸汽,平均减少了新蒸汽的消耗1 t/h。某公司在需要预热冷态四氯化钛的此类换热器共4台,共节省新蒸汽为4 t/h,按照全年365天运行计算,全年节省新蒸汽35 040 t。

4.2 降低厂循环水的运行费用

四氯化钛生产车间经过再沸器一次换热后的蒸汽余热温度为150 ℃以上,该蒸汽余热经过余热换热器二次再利用(四氯化钛的预热、液氯的汽化、冬季生活供暖)后,温度降至70 ℃,再进入厂循环水,每年节省厂循环水站的运行成本为15.2万元。

4.3 往厂循环水补充了软化水

由于余热蒸汽为软化水,该水进入厂循环水,降低了厂循环水的结垢速度,也减少了每年往厂循环水加阻垢剂的量52 kg。

4.4 液氯气化

液氯汽化站原来使用新蒸汽流量为1.5 t/h,经过改造,目前可以用余热蒸汽替代新蒸汽汽化液氯,回水温度降至60 ℃以下后收集进入循环水,可节约新蒸汽的使用量。

4.5 节省冬季取暖费

冬季生产楼、餐厅、化验楼、办公楼等场所用空调取暖共耗电约16万kWh。经过本技改项目,使用四氯化钛生产车间来的蒸汽余热取暖,一个冬季(4个月)可节约电费约10万元。

5 结论

该余热利用方式,既保证了生产中四氯化钛被加热的需求,又使生产蒸汽余热资源得以回收,用于四氯化钛预热、液氯汽化、冬季生活供暖等;且冷凝水进入到了全厂循环水系统回用,水资源和热资源基本完全利用,降低了运行成本。本节能技改项目实施后,一次性投入20 万元余热换热器和安装费,每年节约蒸汽35 040 t。

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