陈丽媛 席江伟 高 磊
(河北钢铁集团矿业有限公司庙沟铁矿)
庙沟铁矿目前处于露天转地下开采衔接期,露天采场矿体狭窄,采掘空间有限,无法彻底实现分穿分爆。在目前采场矿石资源有限的情况下,使用小型设备必然降低爆破铲装效率,影响后续生产的连续性、规模化;部分矿体开采中夹岩无法剔除,造成矿石贫化率上升,直接进入选矿系统对干选的影响较大,甚至造成磨选指标波动。
庙沟铁矿露天采场开采初期为节省表外矿及围岩运距,将它们堆存在西排土场,东排土场运行后就停用了,目前总堆存量约600万t。根据历史记录,西排土场可翻选矿石60万t左右。通过多点取样,大部分为品位12%左右的粉矿。若能从西排土场废石中回收矿石,将有助于提高资源的利用率[1-11],打破矿山目前的生产困局。
清理完西排土场覆土后,多点取样汇总的5个综合样基本情况见表1。
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试样在磨矿时间相同的情况下,采用XCGS-φ50型磁选管进行1次弱磁选(199.04 kA/m),试验结果见表2。
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由表2可以看出:各试样在磨矿时间相同的情况下,3#、4#试样-200目含量和精矿品位均较低,表明矿石的可磨、可选性较差;1#、2#、5#试样的磨选精矿品位分别为65.62%、66.91%、67.21%,表明该试样可磨性、可选性较好。
在上述试验基础上超细碎至1~0 mm的3#、4#混合试样(质量比为1∶1,铁品位11.29%)进行了磁选管湿式预选(199.04 kA/m),铁品位23.87%的预选精矿再磨至-200目92.4%后再进行磁选管精选(143.31kA/m),试验结果见表3。
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由表3可以看出:3#、4#混合试样采用超细碎—弱磁选预选—磨矿—弱磁选流程处理,可获得铁品位65.91%的铁精矿。
由于供矿条件变化,选厂供配矿比例需要重新确定,不同配矿比例情况下的试验结果见表4。
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由表4可以看出:①在原生矿与西排土场矿质量配合比为3∶1的情况下,粗粒抛尾、细粒抛尾产率均较低,干抛尾矿品位与现场磨选系统尾矿品位正常,但现场难以提供如此高比例的原生矿石,不能明显缓解采场资源紧张情况。②在原生矿与西排土场矿质量配合比为1∶1的情况下,粗粒抛尾、细粒抛尾产率均较高,干抛尾矿品位不高,磨选系统尾矿品位略高。该配矿比例的最大弊端是,因为西排土场多为粉矿,造成储料漏斗堵塞,影响生产顺行。③原生矿与西排土场矿质量配合比为2∶1的情况相对较优,因为粗粒抛尾与细粒抛尾产率、抛尾品位、尾矿金属流失指标均较优,且原生矿与西排土场矿出矿比例符合现场生产实际,有利于缓解露天采场供矿压力,尽快完成扩帮到界,避免碎矿料仓堵料,保证生产顺行。
现场利用碎矿系统暂时作业率较低的局面,对碎矿工艺进行调整,即将粗碎产品粒度降至175 mm以下的前提下均衡各段破碎比;将粗碎干抛磁滚筒磁场强度由238.85 kA/m变更为398.09 kA/m;增设细碎干抛扫选系统,作为悬浮干选的补充,确保矿石的应收尽收。增设细碎干抛扫选系统示意见图1。
庙沟铁矿西排土场贫化矿石回收系统自2017年下半年开始建设,2018—2020年累计处理贫化矿石342.35万t,产出矿石累计生产铁精粉23.74万t,生产指标稳定,为矿山资源接续提供了强大支撑,同时贫化矿石的资源化为矿山减税400余万元。