赵阳 黎已原 褚延平 王宁 胡殿文
摘要:SG370-13.24/540/540型超高压、一次中间再热锅炉在进行增烧煤气的改造后。减少鞍钢高炉煤气放散,达到能源综合利用的目的。
关键词:吸风机;燃烧调整;高炉煤气;DCS系统
1前言
鞍钢股份能源管控中心二发电厂SG370-13.24/540/540型超高压、一次中间再热锅炉机组为燃气锅炉机组,主燃料为高、焦炉煤气,额定蒸发量为266t/h,过热蒸汽温度为540℃,再热蒸汽温度为540℃,过热蒸汽压力为13.24MPa,再热蒸汽压力为3.43MPa,是鞍钢股份公司和能源管控中心的重要环保监管设备,承担着消纳公司高、焦炉煤气的重任,对减少煤气放散,提升能源利用起着至关重要作用。
2设备工艺简介
2.1锅炉工艺
鞍钢股份能源管控中心二发电厂SG370-13.24/540/540型超高压、一次中间再热锅炉机组原为燃油机组,于1974年1月建设,1975年6月25日投产,为降低发电成本,2000年6月由鞍钢投资对原燃油炉进行了技术改造,改成煤粉炉。为适应鞍钢节能降耗及环保要求,2015年将鞍钢股份能源管控中心二发电厂SG370-13.24/540/540型超高压、一次中间再热锅炉改造为全烧高、焦炉煤气锅炉。蒸发量由原来的540 t/h减为266t/h。
2.2增烧煤气
随着鞍钢产能进一步提升,要求鞍钢股份能源管控中心二发电厂SG370-13.24/540/540型超高压、一次中间再热锅炉同时提升煤气消纳能力,减少公司煤气放散。由于该锅炉原有两台引风机运行期间已达到额定电流(113A),在保证锅炉炉膛负压的情况下已达最大出力,无法继续投烧煤气。因此,经过对锅炉燃烧工况的观察及各段汽温、烟温等参数的论证,为该锅炉增加一台引风机,新建烟风管道将新增加的引风机与2#炉的两台脱水箱相连,2#炉总风量将增加30%。在烟风管道与脱水箱的连接处各设一个金属圆形补偿器(双波),在水平管道上设一个金属圆形补偿器(三波),管道长度约为50m,管道不需要保温。新建烟风管道与1#炉原烟道隔绝,改造后直接进入该锅炉烟道,不会造成烟气排放的环保监控失控。同时达到每小时增烧高炉煤气10000m的要求。
3存在的问题
鞍钢股份能源管控中心二发电厂SG370-13.24/540/540型超高压、一次中间再热锅炉机组在增烧煤气改造中,由于是对机组烟风系统进行改造,在机组运行调整及部分电气、程控调试中存在以下问题:
(1)由于该机组新增引风机(设备名称改为#3引风机,下同)入口接在原#1、2引风入口处,对锅炉原有燃烧调整,特别是对各段汽温及烟温存在的较大影响,尤其是对流过热器出口汽温不超过580℃(如果超温易造成过热器爆管)。另外,由于煤气燃烧特性,易造成风机挡板挂焦油,造成操作不便甚至是无法操作。
(2)改造中涉及的DCS系统的冗余通道、算法及画面、系统操作编程,电气部分的电缆、真空断路器利旧等问题。
4改进措施及效果
4.1改进措施
(1)为了保证各参数正常,避免出现超参数运行,特别是各段汽温、烟温的稳定运行,制定了合理的操作规定如下:1、启动#3引风机前,汇报值班调度,联系脱硫值班员开启旁路烟道挡板;停运时,联系#3炉脱硫值班员关闭旁路烟道挡板;2、#2炉#1、2、3吸引风机、#1、2引风机及高、焦炉煤气速断实现联锁保护;3、运行期间#1、2引风机挡板开度80﹪,高炉煤气量超过8万立时启动#3引风机运行;4、锅炉出力降低,或高炉煤气量低于8万立时,先停止#3引风机运行;同时为了避免风机挡板因为煤气焦油影响操作,要求运行期间每周一进行#1、2、3引风机挡板开关试验一次,开度±20﹪。
(2)针对DCS系统的各项问题,热工专业调查分析原有的控制系统组成,找出原有系统的不满足实际运行情况的原因。设计新的接线方法,控制系统的改造方案,就地重新接线校对。利用2#DCS系统的冗余通道,自主设计及施工,对2#DCS系统的算法进行组态,画面重新编制,重新铺设电缆500米,包括重新自主编程、风机操作、启停、故障等信号移位至2#机组DCS系统,为确保锅炉系统安全,自主设计锅炉大连锁,将新增加的风机控制引入原锅炉大联锁中,重新设计风机挡板自动调节自动回路,画面绘制18个,手操器1套的自动回路连接。
(3)电气配电专业根据#3引风机的电机规格参数,利旧改造一台备用的真空断路器。在现场扯出一根高压闲置电缆60余米(ZR--YJV22--3*95)。满足#3引风机的调试及运行需要。
4.2实施效果
通过对SG370-13.24/540/540型超高压、一次中间再热锅炉进行增烧煤气的改造,增加了一台引风机出力,在2021年7月投入使用后, #2炉能增烧高炉煤气10000 m/h。根据机组试验数据10000m³高炉煤气燃料热值34吉焦,1吨煤29.27吉焦,按照机组增烧高炉煤气时间4000小时,电厂标煤1400元/吨计算,创造效益=34×4000÷29.27×1400=650.5万元,同时热工专业自主完成改造工作,节约成本约10万元,电气专业通过利旧节约电缆及真空断路器费用约5万元,共计创效385万元左右,尤为重要的是通过燃烧调整措施的改进,在煤气压力持续波动的不利条件下,实现精细化调整,在实现增烧高炉煤气10000 m/h的同时,机组参数保持稳定,为持续消纳煤气、避免煤气大量放散做出了重要贡献。
5结语
鞍钢股份能源管控中心二发电厂SG370-13.24/540/540型超高压、一次中间再热锅炉进行增烧煤气的改造后,成功实现了增烧高炉煤气10000 m/h的目标。
参考文献
[1]赵燕平.火电厂分散控制系统检修运行维护手册【M】.北京:中国电力出版社,2003.
作者简介:赵阳,男,大学,工程师,2006年毕业于辽宁工程技术大学,长期从事锅炉运行工作。
黎已原,男,大學,助理工程师,2005年毕业于沈阳工程学院,后就读于辽宁科技大学热能动力专业,长期从事锅炉、除灰专业的检修工作。