石瑞鹏
(西山煤电集团 杜儿坪矿, 山西 太原 030022)
高压水射流割缝是一种充分利用高压水作为冲击动力来源,从钻孔孔壁至煤(岩)体进行扫圈式切割、排渣,最终在煤(岩)体中形成缝槽的技术。这种方法是用钻割一体钻头在煤(岩)层中先打一定孔径卸压钻孔,然后退钻时在钻孔内利用高压水射流沿孔壁对煤(岩)体进行切割,利用水流将切割下来的煤(岩)渣排出孔外,从而达到煤体增透、降温、降尘、防冲(突)卸压的目的[1].
杜儿坪矿68307工作面开采8#煤层,煤体瓦斯含量高压力大,经预测,工作面开采区域为突出煤层突出危险区。为提高瓦斯治理及防突效果,现引进高压水射流割缝(水力割缝)新技术,对煤体实施水力切割,增加煤层透气性,提高卸压消突效果和瓦斯抽采率,确保工作面安全回采。
杜儿坪矿主采煤层为8#煤层,平均煤厚4.59 m,倾角3°,F值1~2,顶板为石灰岩,底板为细砂岩。依据沈阳煤科院的瓦斯参数鉴定报告,8#煤瓦斯含量为6.94~10.98 m3/t,煤层透气性系数为1.1~1.27 m2/MPa2·d. 煤层孔隙率为3.55~5.71,属可以抽放~较难抽放。杜儿坪矿目前存在钻孔预抽时间长、瓦斯抽采率低、采掘接替紧张、工作面瓦斯治理困难等问题,因此亟需在68307回风巷施工高压水射流割缝增透工艺。
高压水力割缝系统设备包含:钻割一体化钻头(独立转头、高低压转换器)、高压输水钻杆、高压旋转器(进口)、高压输水胶管、高压泵组、水箱等。在进行切割时,钻机作为推进旋转器,不对现有的钻机进行任何改动。
其中,钻割一体化钻头是集钻进和割缝为一体的孔内装置。在正常钻进时,操作方式不变,高压输水钻杆接旋转水变,钻头前面的轴向水孔正常出水,钻进至设计深度;钻孔到位后拆除钻杆使钻割一体化钻头后退至设计割缝位置,高压输水钻杆接旋转水变,钻机匀速转动带动钻割一体化钻头转动,开启高压泵后钻头轴向水道关闭。径向高压水射流喷嘴开启,在钻孔的煤壁上切割[2]. 高压水射流割缝示意图见图1.
图1 高压水射流割缝示意图
在68307回风巷距切眼10 m处至停采线范围内,向68307工作面内施工本煤层钻孔(图2). 施工参数为:单孔孔深100 m,方位角为245°,钻孔倾角为-4°~4°,钻孔d113 mm,开孔高度底板以上1.5 m,孔间距8 m,封孔深度不低于12 m,带压注浆段不低于5 m,钻孔参数见表1.
图2 68307回风巷本煤层钻孔布置平面示意图
表1 钻孔施工参数表
单数孔从距离孔底1 m位置,开始后退式割缝,每隔8 m割缝一刀,距离孔口19 m处停止割缝,设计每孔割缝11次。
双数孔从距离孔底5 m位置,开始后退式割缝,每隔8 m割缝一刀,距离孔口15 m处停止割缝,设计每孔割缝11次。
每次割缝时间5~10 min,割缝水压达到80 MPa以上,割缝直径为0.5~2 m,割缝的裂隙度为30~50 mm. 割缝间距根据实际情况可调整[3]. 高压水射流割缝参数见表2,高压水射流增透卸压瓦斯抽放孔断面图及割缝示意图见图3,4.
表2 钻孔施工参数表
图3 高压水射流增透卸压瓦斯抽放孔断面图
图4 高压水射流割缝示意图
钻孔采用双囊袋封孔器和无机封孔材料联合进行封孔。钻孔施工完后,依次向钻孔内封入1根1.5 m的筛孔管、囊袋式封孔器、2根4 m长的2英寸PVC管,将水与无机封孔材料按照3∶5的比例搅拌均匀后,采用注浆泵注入囊袋;当注浆泵压力第一次上升到0.8~1.0 MPa后,继续注浆,压力会瞬间归零,说明囊袋已完全膨胀,铝箔阀打开,继续注浆至压力再次上升到0.6~0.8 MPa并稳定后,停止注浆。注浆完成后在孔口200 mm段封入水泥砂浆。钻孔封孔示意图见图5.
图5 钻孔封孔示意图
68307回风巷本煤层钻孔抽采系统:68307回风巷d325 mm抽采管路→联络巷d325 mm抽采管路→北一下组d508 mm抽采管路→北一2#回风巷d813 mm抽采管路→第一瓦斯管道井→北石沟地面高浓抽采泵。
在68307回风巷施工高压水射流割缝技术后,扁平缝槽相当于在局部范围内开采了一层极薄的保护层,达到层内压力的自我解放,给煤层内部卸压、瓦斯释放和流动创造了良好条件,其结果是缝槽上下的煤体在一定范围内得到较充分的卸压[4], 增大了煤层的透气性能,使缝槽周围的煤体向缝槽产生一定的位移,因而扩大了缝槽卸压增透、排放瓦斯的范围[5].
在68307回风巷施工高压水射流割缝的煤层增透技术,与未实施割缝的68307机轨巷钻孔浓度对比见图6.
在68307回风巷施工高压水射流割缝的煤层增透技术,总管瓦斯纯量变化见图7.
目前,68307回风巷抽采负压13 600 Pa,节流260 Pa,瓦斯抽采浓度平均42%,抽采纯量平均6.41 m3/min. 与未实施高压水射流技术的68307机轨巷相比,抽采浓度平均提高20%,抽采纯量提高2.13 m3/min. 全年发电量提高了4 539 419 kWh,按电价0.5元/kWh,共收益2 269 709.5元。
图6 总管瓦斯浓度对比图
图7 瓦斯纯量变化情况图
在杜儿坪矿68307回风巷采用高压水射流割缝技术后,扩大了煤体卸压增透、排放瓦斯的范围,增大了煤层的透气性,降低预抽时间,实现防突和快速高效抽采目的。同时瓦斯抽采纯量得到了提高,保证了电厂发电需要的瓦斯浓度,提高了电厂发电量。为8#煤的开采积累了宝贵经验,同时也提高了矿井的经济效益。