李轩宇,刘波
(中国石油集团渤海石油装备制造有限公司辽河热采机械制造分公司,辽宁 盘锦 124209)
油田高含水油污泥是指含油污水储存和处理过程中产生、未经脱水处理、含水率高达85%以上的油污泥,其成分极为复杂,其性质表现为油水密度差小、黏度大、比阻高、稳定性强,难过滤、难破乳、难脱稳。高含水油污泥处理技术虽得到了快速发展,但脱水效果差仍是油泥处理处置的瓶颈,而解决油污泥脱水的关键在于调质脱稳。目前,油污泥调质脱稳方法主要有氧化、破乳、絮凝、微乳化及萃取等,上述方法均能实现调质脱稳,但萃取、破乳和微乳化法药剂消耗量大,氧化法选择性差且有一定安全风险,絮凝法则不能有效回收油,几种方法组合虽能实现脱稳和回收油,但工艺流程复杂、投资大、运行成本高。
水热法高含水油污泥处理技术是指在一定温度、压力条件下,密闭加热并闪蒸,实现油污泥絮体破解脱稳和矿物油回收的调质脱稳技术,已广泛用于污泥脱水预处理,在油污泥脱水预处理方面也开展了实验研究,且取得了较好效果。
含油污泥卸入流化罐预热,预热后输送到反应装置内,同时药液进入反应装置,蒸汽加热,反应装置反应完全后,物料被压入闪蒸罐,水蒸气冷却成水与不凝气分离,不凝气体被吸收。物料经过冷却后进入脱水设备进行脱水处理,脱水后物料进入干化机进行低温干化处理,最终实现出泥含水率≤30%。
实验装置由十个主要单元:加热单元、水热单元、脱水单元、干化单元、尾气处理单元、自控单元、监控单元、水冷却单元、供配电单元和附属单元组成。
(1)加热单元:自来水经过软化处理后进入蒸汽发生器输出高温高压蒸汽,为装置提供热源并可实现设备清洁吹扫功能。
(2)水热单元:是指在一定的温度和压力下,将污泥在密闭的容器中加热,使污泥絮体发生一系列物理化学变化的预处理过程,水热处理后利于后续脱水处理。
(3)脱水单元:污泥脱水过程实际上是污泥的悬浮粒子群和水的相对运动,本项目采用机械法脱水以实现经水热处理高含水油泥脱除游离水。
(4)干化单元:在密闭干化仓内吹入低温干燥空气与污泥对流,通过湿度交换原理将污泥中的水分带出。湿空气经除湿烘干后循环使用。利用热泵原理回收水分凝结潜热用于加热干燥空气。干化单元将高含水油泥脱水至≤30%。
(5)尾气处理单元:油污泥高温热水解过程中可能会产生恶臭味热解气,同时,有机物中的易挥发组分在高温环境下会挥发出来,主要以氢气、一氧化碳、甲烷和低组分烃类等有机可燃气体为主,需对该气体进行有效处理,方可排放。本项目拟采用吸附技术处理,对废气中的有机组分去除效果较好,工艺简单。
图1 油田水热法处理高含水油污泥装置流程图
主要包含主体撬块(流化罐、反应装置、吸附罐及仪表管路)、离心干化撬块、油水分离撬块及控制设备。
自动控制系统以PLC为控制核心,通过采集现场温度、压力、流量、物位参数,转换为电流信号传入PLC系统,PLC通过逻辑编程实现对系统的温度、压力的调节控制;确保系统按预定设计方案实现逻辑启停、报警及联锁保护功能。
装置主要运行参数包括油泥加量、反应温度、停留时间、干燥能耗等,由于设备处理能力与停留时间相互关联,试验主要考查处理温度、停留时间、加热功率等参数的组合。
另外,分析废水、废气等指标,综合评价装置性能。
实验现场能够获得多种物料的处理效果,选择两种典型物料污水站油泥、联合站油泥,实验优化不同油泥的最佳处理条件,获取最佳处理条件下的排渣含油率、含水率,不凝气产率、设备能耗等。
(1)高含油油泥(含油率≥3%):热水解-离心-干化。(2)低含油油泥(含油率<3%):离心-干化。
本实验研究对污泥含油率、含水率进行取样分析。对不凝气成分分析需将不凝气用取样袋收集,送外单位检测分析。实验过程中实验数据需详细记录,待实验完毕后做系统分析。
取样:取样口,取样时间/频率,取样器材计划。
检测分析:样品名称,分析项目,分析方法名称,分析器材计划。
送检:样品名称,数量,分析项目。
分别对油泥样品、污水、污油进行基本性质的检测,以便于调整工艺参数优化工况条件,对含水油泥处理装置处理效果作出评价。
表1 样品检测指标与方法
高含水油污泥经过水热处理后液化非常显著,由无流动性的膏状变为流动性强的液态,静置至常温后呈油-水-泥三相分离状态,黏度大幅降低,并有一定量不凝气产生;进一步脱水处理后,有大量水脱除,残余固相呈灰色块状。
图2
高含水油污泥处理前疏松,粗糙多孔且孔大,而水热处理后絮体结构破碎,水析出,轻质油挥发,油泥经过挤压脱水处理后变得致密紧凑,孔变少变小,140℃和160℃区别不大,但180℃时虽仍平滑,但凹凸不平且孔变大变多,可能是部分重质组分发生了热水解,油泥表面由光滑变得稍粗糙。
经过水热处理后,胶质和沥青质均有去除,沥青质轻质化显著,减少了72%,胶质和沥青质合计去除了38%,可能是油泥中胶质和沥青质部分发生热水解致含量大幅降低,破坏了油泥的稳定性,利于后续脱水和干化处理。
油污泥水热处理后,再采用低温干化处理,与直接热干化能耗对比,可节能40%。