王亚伟,孙李华,丘启平,廖东鹏
(厦门轨道交通有限公司运营分公司,福建 厦门 361000)
城市轨道交通的安全生产一直是国家和公司关心的重点,有效的车辆防溜又是地铁系统安全生产的重要保障。目前铁路系统针对车辆防溜采取了许多措施,其中就包括:(1)通过车辆自身的链式制动器对车辆进行制动。该方案存在制动力不强以及随着使用年限增加,制动力减弱的问题;(2)利用枕木和链条固定对车辆进行制动,该方案是将枕木放在车轮上来阻止车辆移动;(3)通过铁鞋对轨道车辆进行防溜。铁鞋采用高强钢制成,具有材质坚固、体积小、便携等特点,被放置在车轮下面,运用车轮踏面阻力来阻止车辆溜逸。
为保证停留工程车的安全,所有工程车回库后均使用铁鞋防溜。工程车出库前整备作业,需要司机人工撤除铁鞋收回放置司机室。然而人工确认撤除铁鞋具有以下缺点:(1)撤除铁鞋过程中精神注意力不集中,容易造成疏漏未将铁鞋归位,未进行确认进行动车,导致压铁鞋事故,如图1所示;(2)铁鞋未及时归位容易造成铁鞋丢失,造成管理混乱;(3)铁鞋未撤除遗留线路,极大的影响到行车安全;(4)铁鞋在撤除后司机需再次进行确认是否归位,工作效率低下。
图1 压铁鞋事故
为了改善此类情况,提高行车安全,提升安全可靠度,在工程车上设计1个铁鞋存放箱,利用电气联锁判断铁鞋已收回,并给司机一个信号,工程车方可动车。此工装提升安全系数,使工程车行车避免人为失误,防止安全事故发生,改善现有的人为检查确认机制,变成智能化提示,提高工作安全可靠度。
在工程车上设计1个铁鞋存放箱,利用电气联锁判断铁鞋已收回并亮绿灯,司机根据铁鞋信号灯,工程车方可动车。具体方案如下:
在铁鞋架内安装行程开关。未放置铁鞋时,行程开关常闭触点导通,红色指示灯亮起;当铁鞋放入铁鞋架后,利用铁鞋自身的重量,将行程开关推杆下压,行程开关常开触点导通,线圈得电,继电器常开触点闭合,接铁鞋箱内部DC24V电路,使司机操作面板上的红色指示灯灭,绿色指示灯亮起,同时主机启动控制打开。具体控制原理如图2。
整体尺寸长、宽、高分别为300mm、210mm、520mm,结构采用35×351mm角钢进行焊接,焊接完成后对表面进行打磨抛光,最后刷上白色油漆,具体如图3。
图2 电气图
图3 机械设计图
用手电钻按图纸在铁鞋箱中间开2个直径为10mm的孔,安装2个LX19-001型行程开关(限位开关),并将4个弹簧安装在定位销内并固定,具体如图4、5所示。铁鞋箱供电采用车载电源DC24V,布线采用1.5平电线进行布线,在铁鞋箱上安装1个红色LED指示灯和1个绿色LED指示灯。
公铁车在轨道上运行时,2只铁鞋均放置在座位旁的铁鞋存放箱中,此时指示灯长绿。当工程车在轨道上停车制动,从箱内取出铁鞋,显示红灯警示。直到两只铁鞋全部收回铁鞋存放箱,绿灯指示灯亮,如图6所示,方可再次启动行车。由于该工装结构简单,采用可靠性较高的电气元件,只需定期检查行程开关动作是否灵活无卡滞,警示灯是否状态是否正常。
图4 行程开关安装
图5 行程开关安装
图6 铁鞋全收回亮绿灯
图7 铁鞋箱摆放
(1)有效提升工作效率。传统的铁鞋箱一般放置在工程车某个划线区域固定位置。优化后的铁鞋箱体积小,可放置在司机座椅边上,无需占用太多空间,并且实现了即取即用,用完及时放回,极大提升了工作效率。铁鞋箱在工程车上的摆放位置如图7所示。
(2)有效提高行车安全。设置醒目的提示灯灯光提醒,置于司机视野内更加直观,弥补了人为检查机制的不足,通过更加智能化的方案有效避免了人工漏撤除铁鞋情况下动车,导致压铁鞋的事故。
(3)制造、维护成本低。由于采用的电器元件简单可靠,并且整体结构简单,造价便宜,设计轻便,小巧,大大降低了制造成本和后期的维护成本,实现了经济性和实用性的统一。
(4)可编组改造。由于体积小巧,结构简单,因此可根据实际数量不同进行编组改造。(5)供电采用车载DC24V电源,安全可靠。
目前铁鞋管理系统已经实验完成,人工撤除铁鞋确认流程已得到优化。对比改善前工效提升50%以上,并提高了安全性,避免了铁鞋未撤除遗留线路,杜绝了一般及以上的事故发生。经优化改造,现已将铁鞋存放箱投入生产使用,且与工程车厂家沟通联系,预留了相应线路及指示灯,实现了铁鞋存放箱与操作台的互锁,实现保护功能,大大提高了安全性能。该系统已投入厦门地铁3号线车辆段工程车使用。