管理和技术升级提高企业发展质量效益

2021-03-19 00:54王军明
中国石化 2021年2期
关键词:齐鲁石化热电厂创效

□ 王军明

齐鲁石化持续在热力系统优化、管损线损治理、信息化管理上精准发力,取得良好成效。图为2020年8月该公司热电厂乙烯动力站员工在液氨罐区巡检。夏东明摄

近年来,齐鲁石化热电厂坚持精细管理保运行,整体优化增效益,技术攻关降能耗,封堵效益流失点,唤醒效益沉睡点,发掘效益增长点,实现了企业良好发展。2020年,该厂累计发电34.42亿千瓦时,供汽1156.81万吨,产硫酸铵5.78万吨,创效4.61亿元,实现安全环保无事故,四个电站全部达到国家能效限值标准。

精细管理保运行

齐鲁石化热电厂主要承担公司1300万吨/年炼油和80万吨/年乙烯及下游生产装置的供电供汽任务,拥有14炉12机及与之配套系统,装置规模居中国石化炼化企业前列。该厂坚持在精细管理上狠下功夫,重点抓好机组的安稳长满优运行,实现产量和效益最大化。

该厂把安全生产当作头等大事来抓,在全厂大力推行“大安全生产”理念,引导干部职工增强知章、遵章、不违章的自觉性,真抓严管细化安全管理。2020年对420批共6993人次员工进行安全教育和疫情防控培训考试,消除不安全行为1400多人次,编发《热电厂HSSE督查通报》303期,对658项突出问题进行了通报。燃料车间煤场封闭改造是公司投资2亿元的重点环保隐患治理项目,建设周期长,“双边”作业、施工点多。该车间推行“严格+服务”管理模式,克服疫情防控、严寒高温、双边作业等困难,历时15个月安全无事故施工,于2020年9月29日实现煤场全封闭隐患治理项目中交,履行了公司对地方政府的庄严承诺。

热电厂在运机组超过30年,老化的设备给日常操作调整带来较大安全隐患。为此,该厂牢牢抓住设备完好率这个“牛鼻子”,在创建标准化装置上狠下功夫,建立健全设备责任包机制度,开展“完好设备”“信得过岗位”创建活动,实施“全天候”保运,使全厂主要设备完好率达99.86%,辅助设备完好率达100%,自动、保护、仪表投入率达100%,生产装置达到无泄漏。去年共发现处理设备缺陷1280项,重大设备隐患56项,避免停机停炉和非计划停车18次。

该厂从关键环节着手,加强煤炭管理,严把入厂煤质关,优化验收标准,保证煤炭质量。搞好原煤采购价格、质量、数量的监督,2020年拒卸劣质煤1.5万吨,追回亏吨亏卡8154吨,合计增效1849.8万元;大矿直供率由50%提高到78%,煤炭质量大幅度提升,因热值提高减少原煤量2.3万吨;入厂入炉煤平均热值差比上年降低39大卡/千克,节约标煤8626吨,降本增效共计2046万元。严格网进电管理,热电板块减少基本容量费3844万元。

系统优化增效益

热电厂在齐鲁石化专业化重组后,形成了热电站、炼油站、二化站、乙烯站四站集约化、经营一体化生产管理模式。点多、线长、面广,给机组安稳长满优运行带来极大困难,该厂通过系统优化破解难题。

以管理提升、节能优化、冲刺达标为目标,在最大限度挖掘现役工艺技术装备效率潜能基础上,采用先进技术和高效设备,实施提效升级改造,确保能效稳定达标。投资4000多万元,建设投用中央控制室,实现了锅炉、汽机、电气、脱硫、调度集中运行管理,极大提高了各专业、各单位技术交流和工作协调的效率,成为中国石化热电板块及鲁中地区最大中央控制室。

他们还开发投用节能监控优化平台(SIS)系统,将45套生产装置控制系统、15个变电站电能及外供计量数据、化验分析数据,与公司信息系统整合,成功打造齐鲁石化热电大数据中心,解决了长期存在的信息孤岛问题,为挖潜增效提供了信息平台。拟建中的热电站1~4号机组替代改造项目采用先进的亚临界、一次再热、双抽、深度背压技术,项目建设2台675吨/小时一次再热煤粉锅炉和2台80兆瓦背压式汽轮发电机,设计供电标煤耗153克/千瓦时,对比常规方案发电收益提高40%。对炼油站机组实施背压改造,全站年均供电标煤耗可降低至270克/千瓦时以内。

热电厂积极践行“绿色低碳”发展战略,成立绿色企业创建领导小组,先后投入13.29亿元用于环保治理,锅炉烟气全部达到超低排放标准,成为国内同类装置稳定达标运行的典范和省市环保治理的亮点。去年四站连续四个月实现烟气小时均值零超标,炼油动力站创出了连续小时均值达标超308天的新纪录。六套氨法脱硫装置创出了连续9个月以上长周期稳定运行,全年无非计划停车,全年副产硫酸铵5.78万吨,产品合格率100%,创效2890万元,多次接待国内外同类企业来厂参观交流学习。该厂还充分回收热电站7、8号机组循环水余热,与山东中豪能源公司合作用于民生供暖,于2020年11月4日正式投入运行,项目全部投运后,可实现1300万平方米的民用供热,每年回收余热量折合标煤4.4万吨,降本增效2860万元。

技术攻关降能耗

齐鲁石化热电厂是耗能大户,按生产设计能力,现机组年耗煤320多万吨,占生产总成本的75%以上。该厂下大力气开展技术攻关,不断节能降耗、提高效益。

根据国家要求,全国火力发电厂供电标准煤耗在2020年底必须降至310克/千瓦时内,否则强制退出运行。为此,该厂坚持把科技创新、技术改造作为降本增效的利器,组建煤粉炉、CFB炉、大机组、电气、氨法脱硫、仪表“六大”长周期运行攻关项目组,建立每周六专业攻关例会制,实施“一机一炉一塔一策”,形成攻关成果100余项,实施点题攻关措施235项,成效显著。热电站锅炉车间以全国五一劳动奖章获得者、齐鲁石化首席主任技师王树诠为领头人的劳模创新工作室作为平台,共完成创新成果30项,创效1000多万元。其中锅炉制粉电耗降到了3.4千瓦时/吨汽,飞灰含碳量由9%下降到5%,锅炉热效率提高2.5个百分点,可节约原煤2万吨。二化站3号炉连续运行283天、炼油站2号炉连续运行308天,创历史新水平;锅炉飞灰含碳量由8%降到5%以下。

热电厂大机组长周期运行攻关,不仅攻克了机组振动大、真空低、排汽缸温度过高及相对膨胀难以控制等技术难题,使汽轮机热力系统运行最优化,还彻底解决了管损高这一制约创效的关键因素。去年在“百日攻坚创效”行动中,该厂管损线损治理小组对新区、老区的流量计、压力蒸汽管线、阀门进行“地毯式”检查,创建了3条智能化管网电子“系统图”,对管网内各条管线的用户流量即时监控,各项指标数据一览无遗,实现了信息化管控,管损率降低6.58%,降本增效2854万元;热电站热效率提升0.49%;乙烯站实现直供烯烃内网蒸汽,优化低压加热器运行管理,增效2487万元。去年,该厂实现供电标煤耗306.45克/千瓦时,锅炉外排烟气达标率100%,实现安全生产无事故和能效环保双达标。

2020年6月4日,齐鲁石化热电厂220千伏烯岭线停电移位施工现场。夏东明摄

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