苗 壮 刘涛涛 任甲林 孙宁磊 李少龙
(1.北京友鸿永盛科技有限公司, 北京 100041;2.中国恩菲工程技术有限公司, 北京 100038)
金属镍具有良好的使用性能,已成为航空工业、国防工业等不可缺少的金属之一。镍的最大用途是生产不锈钢。随着不锈钢需求的迅猛增长,镍的需求量将进一步提高[1-2]。目前可供开发利用的镍资源为硫化镍矿和红土镍矿,但可供利用开发的硫化镍矿资源日渐匮乏,且勘探和建设周期较长,开发和利用难度较大[3];而红土镍矿资源丰富,占整个镍资源量的70%,是未来镍增长的主要来源,因此红土镍矿开发将会成为未来镍生产的热点,受到了整个镍行业的重点关注。红土镍矿采矿成本低,选冶工艺成熟,可生产镍铁、氢氧化镍钴、硫化镍钴等多种中间产品,适应性强,同时红土镍矿矿源大多临海,便于运输。因此开发和利用红土矿具有重要的现实意义[4-5]。
红土镍矿处理工艺主要有火法和湿法。火法工艺主要有镍铁工艺和镍锍工艺,更适合处理镁、硅含量高,铁含量较低的矿石(过渡层或残积层的矿石),但只有在处理镍品位较高的矿石时才有经济性[6-7]。由于许多国家规划未来逐步以新能源汽车取代燃油车,三元高镍动力电池迎来了蓬勃发展,红土镍矿湿法浸出工艺逐渐成为研究热点。目前行业主流的镍湿法冶炼工艺为加压酸浸工艺。该工艺具有镍、钴浸出率高,可有效分离铁、铝、硅与镍钴的优点,且具有成本优势,受到世界镍行业的青睐和不断关注[8]。目前在印度尼西亚建设的两个红土镍矿湿法冶炼项目——力勤OBI镍钴及华越镍钴项目,引进了世界上最先进的第三代红土镍矿加压酸浸湿法冶炼工艺。其中力勤项目于2021年5月一次性投产成功,产出产品氢氧化镍钴,目前产能也在不断提高。华越镍钴项目预计在2021年下半年投产。这两个湿法项目的成功,必将对未来镍行业的发展格局产生巨大影响,从而使其发生显著变化。
在整个红土镍矿加压酸浸的工艺技术指标中,如浸出率、pH值控制等,进料浓度是非常重要的指标之一。进料浓度指经过洗矿、选矿作业以及高效浓密机浓缩后进入加压酸浸系统的矿浆浓度。某项目的进料浓度设计值为32%,经过后期不断调整优化,目前可以达到38%。进料浓度的提高对矿浆流动性、用水消耗、镍钴产量、蒸汽消耗量、加压釜单向阀使用寿命等方面都有较大的影响。
红土镍矿的矿浆属于非牛顿流体,性质比较复杂。当矿浆浓度略微提高时,其屈服应力迅速变大,从而影响矿浆的流动性。
通过对某项目镍红土矿浆流动性实验研究,总结的矿浆浓度与屈服应力之间的关系如公式(1)所示。从公式(1)中可以看出,矿浆浓度与屈服应力成指数关系。
Γy=1.755×10-2e23.60x
(1)
式中,Γy表示屈服应力,Pa;x表示矿浆质量浓度,%,取22.2% 矿浆浓度与屈服应力关系曲线如图1所示。从图1可以看出,当矿浆浓度超过35%后,屈服应力迅速增加;当矿浆浓度升高到38%时,屈服应力达到140 Pa,而屈服应力偏高,会降低矿浆的流动性。因此,为保障湿法冶炼工艺操作的连续性,矿浆浓度不宜太高,否则会影响浓密机底流泵的运行以及后续矿浆输送,产生矿浆堵塞现象,在生产过程中,某项目将进料浓度逐步由32%提高至38%,虽未出现较明显的堵管和矿浆输送困难现象,但屈服应力增加了4.12倍,受屈服应力的影响,矿浆输送泵的频率达到90%左右。因此,受矿浆流动性影响,生产过程中浓度达到了上限,目前生产浓度基本控制在38%以内。 图1 矿浆浓度与屈服应力关系曲线 红土镍矿经洗矿及选矿后,产出浓度约10%的矿浆输送至冶炼原矿浆浓密机系统进行浓密,而原矿在洗选的过程中需要消耗大量的水。这些水的来源主要有两部分:一为矿浆浓密后的溢流水,二为补充的新水,这两部分水的总量基本保持不变。因此,随着浓密后进料浓度的提高,溢流水量增多,可减少新水的消耗量。 以百吨干矿量为基础计算矿浆浓密底流浓度30%~45%的溢流水量,得到矿浆浓度与溢流水量关系,如图2所示。从图2中看出,以百吨干矿量计算,进料浓度达到38%时,相比浓度30%,溢流水量增加了70 t/h,从而减少洗选过程中的新水消耗量约70 t/h,按照年运行7 920 h,小时处理干矿量400 t进行计算,年节约用水量可达221.76万t,节水效果明显。 图2 矿浆浓度与溢流水量关系曲线 浓密后的矿浆进入加压酸浸系统进行连续选择性浸出反应,在反应的过程中需要利用大量的饱和蒸汽对矿浆进行加热加压,且蒸汽是高压釜加热的唯一热源。加压釜反应温度控制在255 ℃左右,压力为5 MPa。在进入系统干矿量一定的情况下,提高浓密后的矿浆浓度,相应矿浆的含水率必然会有所降低,无需对这部分水加热,从而降低了加压酸浸过程的蒸汽消耗。 以百吨干矿量为基础计算矿浆浓度为30%~45%时加压酸浸热平衡所需的饱和蒸汽量,结果如图3所示。从图3中可看出,以百吨干矿量计算,进料浓度达到38%时,相比浓度30%,蒸汽消耗量减少了7.98 m3,蒸汽节约可达22%。按照年运行7 920 h,小时处理干矿量400 t计算,年节约蒸汽量可达25.3万m3,蒸汽节约效果明显。节约的蒸汽可以用于发电,从而减少外购电量,降低了生产运行成本。 图3 矿浆浓度与蒸汽消耗量关系曲线 进料浓度的变化,对产能也会产生较大的影响。随着进料浓度提高,矿浆密度也逐渐提高。在同等进料流量情况下,进料浓度提高,进料干固量会增加,因为有价金属量投入量增多。在实际的生产过程中,进料浓度的提高不会影响加压酸浸的浸出率,也不会影响后续的除杂沉淀等工序,但会直接提高产能,增加经济效益。 按照百吨干矿量为基础计算矿浆浓度30%~45%进料干固量,如图4所示。从图4中可以看出,当矿浆浓度从30%提高到38%时,进料干固量明显提高。这表明在后续工序设备能力都满足的前提下,提高进料浓度是提产的重要手段之一。巴新某项目自2017年以来,金属镍产量都超过设计产能10%以上,主要原因之一是提高了原矿浆浓缩后的底流浓度。该项目的矿浆浓密浓度设计值为32%,目前稳定运行在38%左右,在同等流量条件下,增产了25.5%,提产效果显著。 图4 矿浆浓度与干固量关系曲线 在巴新某项目的实际生产过程中,加压釜给料泵单向阀的使用寿命较短,对初期生产影响较大。当进料浓度达到35%时,加压釜给料泵单向阀的使用寿命基本在500 h左右,设备运转率偏低,因为每更换一次加压釜给料泵的单向阀,加压酸浸系统都会出现明显的波动,需要操作人员进行不断调整,影响了生产效率。 然而随着进料浓度的提高,加压釜给料泵单向阀的使用寿命明显延长。当浓度提高至38%时,单向阀的使用寿命基本在700~800 h。进料浓度的提高,降低了汽蚀对单向阀的影响,提升了单向阀的使用寿命,大大提高了加压釜给料泵的设备运转率,减少了系统波动的频次,也节约了维检费用。 红土镍矿加压酸浸工艺受到全世界镍行业的重点关注。原矿浆浓缩底流浓度是加压酸浸工艺非常重要的一个指标。底流浓度的提高既可以节约新水消耗,又可以减少蒸汽消耗量,还能提高生产产能,延长加压釜给料泵单向阀的使用寿命,提高设备运转率,降低单位生产成本。但是浓度的提高可加速提高屈服应力,降低矿浆流动性。因此,在矿浆流动性及设备性能允许的条件下,应尽可能地提高矿浆底流浓度。2 进料浓度对选矿新水消耗的影响
3 进料浓度对蒸汽消耗的影响
4 进料浓度对产能的影响
5 矿浆浓度对单向阀使用寿命的影响
6 结束语