对某电厂WGGH堵塞事件的分析探讨

2021-03-11 07:37
中国金属通报 2021年20期
关键词:吹灰积灰冷却器

陈 扬

(广东粤电云河发电有限公司,广东 云浮 527328)

某电厂#5、#6炉是上海锅炉厂生产的SG-1036/17.5-M4506,亚临界中间再热,单锅筒自然循环、循环流化床锅炉,与300MW等级汽轮发电机组相匹配。锅炉采用循环流化床燃烧技术,锅炉岛式露天布置、全钢结构。锅炉主要由单炉膛、3个高温绝热旋风分离器、3个回料阀、尾部对流烟道、4台冷渣器和1个回转式空预器等部分组成。

从2019年底开始依次对#6、#5锅炉进行超低排放改造,本次改造的目标是锅炉各设备正常运行的情况下,将烟囱排放SO2、NOx和粉尘浓度分别控制在35、50、10mg/Nm3以下,以满足环保排放要求。同时,本次改造增加水媒式-烟气换热器系统(以下简称WGGH系统),利用锅炉空预器出口高温烟气加热热媒介质,将锅炉排烟温度降低到90℃后进入除尘系统;烟气再热器利用热媒介质加热脱硫吸收塔出口低温烟气,将吸收塔出口的净烟气加热到80℃后进入烟囱排放,达到地方环保部门要求烟囱消湿烟羽的要求。

WGGH系统烟气冷却器每台机组各4台,布置在除尘器进口竖直烟道上,烟气再热器每台机组1台,布置在脱硫吸收塔出口烟道上。换热形式为烟气-水换热器,热媒介质采用凝结水水质,闭式循环,增压泵驱动,热媒辅助加热系统采用辅助蒸汽加热。每套装置包含两级换热器及支撑结构、热媒辅助加热系统、热媒补充水系统、热媒增压系统、凝结水余热回收系统、吹灰系统等。

在燃用锅炉设计及校核煤质范围内的燃煤时,WGGH系统应保证满足以下性能指标要求:

(1)换热器进口出口烟温:烟气冷却器进口烟气温度131℃(设计煤种,BMCR工况),出口烟气温度不高于90℃,进口热媒水温度:70℃,出口热媒水温度108℃;烟气再热器进口烟气温度50℃,出口烟气温度不低于80℃,进口热媒水温度108℃,出口热媒水温度77.7℃。

(2)各种工况下,烟气侧压降:烟气冷却器:投运后一年内≤410Pa,一个大修期内≤410Pa;烟气再热器:投运后一年内≤490Pa,一个大修期内≤490Pa。

1 WGGH系统存在问题

自2020年超低排放改造结束后,经过近半年的运行,发现WGGH系统烟气冷却器前后压差逐渐上升。烟气冷却器前后压差在满负荷工况下,从刚投运时的400pa左右,逐渐上升至1500pa左右,已远远大于设计要求≤410Pa。发现该情况后,首先对WGGH系统烟气冷却器的各台声波吹灰器进行检查,除个别异常外,其余均能正常吹灰;缩短声波吹灰器吹灰间隔,提高吹灰频次,并通过增启空压机提高吹灰压力等方法,均未能使WGGH系统烟气冷却器前后压差减低。对压差大的初步分析原因为声波吹灰器设计不合理,吹灰效果差不能及时吹走积灰,冷却器内积灰越来越多,烟气流通面积不断减少,导致压差不断上升。

WGGH系统烟气冷却器堵塞,会造成烟气通道不畅通,从而导致引风机出力不断提高才能满足机组带满负荷的需求。在同年9月份,曾出现#6机组加至300MW负荷时,因#2引风机出力不断增大,#2引风机掉落失速工作区,出力大幅度下降,炉膛负压上升,#1引风机投自动情况下出力不断增大,最终因电流超过额定值过流保护动作,#1引风机跳闸,炉膛压力高保护动作导致锅炉MFT联跳汽轮机的事件。

事件发生后,各专业技术人员讨论并制定引风机RD触发逻辑条件:任一引风机动叶自动且动叶指令≥90%或电流≥350A,且炉膛压力≥240pa,且机组在协调控制方式,延时 2s,引风 RD 动作,自动退出AGC,机组以当前设定速率(4.5MW/min)正常降负荷至 150MW。引风机RD复位条件:在降负荷过程中,引风动叶指令或者炉膛压力达到复位值(动叶指令≤85%,或引风机电流≤340A,或炉膛压力≤120pa),则引风 RD 动作复位,交运行人员手动操作。采取该种方法来避免机组运行中,引风机再次进入失速区导致不安全事件的发生。由于WGGH系统烟气冷却器积灰严重,当机组负荷高于270MW负荷时,引风机电流都已接近350A,只能通过限负荷的方法来预防,严重威胁机组安全和经济运行。

2020年12月,利用机组停机机会,对#6机组WGGH系统烟气冷却器积灰情况进行检查,发现冷却器鳍片管间积灰严重,且冷却器烟气进口侧相对较干净,出口侧积灰较严重;积灰均较为松散,用手即可弄松并捏碎,目测与锅炉的灰样没有什么区别,排除是硫酸氢氨在受热面造成的板结堵塞。

图1 WGGH系统冷却器管间鳍片积灰情况

图2 WGGH系统冷却器积灰情况

考虑到积灰松散,本次停机后采用干冰射流方式进行清除积灰;清理结束后在2021年1月27日启动,启动后发现WGGH系统烟气冷却器压差还是偏大,分析原因可能为冷却器宽度约5米,干冰射流只能清除靠外侧的冷却管,因动能不足,冷却器中间部位无法冲穿透,导致取热器靠内侧管壁的积灰未能清理,导致WGGH系统烟气冷却器压差还是偏大;2021年2月,再次利用停机机会,采用高压水冲洗的方法,并经检修人员现场验收,确认本次各管壁冲洗效果良好。但是,在2月16日#6机组开机以后,通过WGGH系统烟气冷却器前后压差和引风机电流判断,冷却器的堵塞情况依然存在,在2月21日晚#6机组负荷285MW(自开机以来最高负荷),WGGH系统烟气冷却器压差最大为约1500Pa,#1引风机电流最大346A,引风机入口负压-6.41kPa,该参数离防引风机失速的RD触发条件已经非常接近,严重影响机组带负荷能力。

2 WGGH系统烟气冷却器积灰原因分析

利用两次停机机会,采取不同方法对WGGH系统烟气冷却器进行冲洗均未能达到预期效果,电厂组织各专业人员对原因分析如下:

(1)从1月份和2月份两次开机后数据对比分析可以看出,在升炉阶段相同工况下,WGGH系统未投运前,2月份时的WGGH系统烟气冷却器差压比1月份时的数据大部分都有上升,推断可能此次高压水冲洗冷却器未达到预期效果;原因可能为高压水冲洗完毕后,未对冷却器进行充分的干燥,各冷却器表面仍有水份,当启动时炉膛烟气中的灰通过冷却器时,迅速在冷却器表面粘结。

(2)机组启动过程中WGGH系统烟气冷却器进出、口烟温均较低,如出口烟温低于露点温度时,烟气中的水份会凝露,也会使灰变湿,易在冷却器上粘结。

(3)启动过程在油枪未退运前需投入空预器连续吹灰,如吹灰蒸汽带水,也会使烟气中水份增大,易造成湿灰在取热器上粘结。

(4)运行过程中因声波吹灰器效果差,无法及时吹走积灰,特别是积灰严重的出口段,未安装有声波吹灰器除灰,已策划增加蒸汽吹灰器的改造项目。

3 预防WGGH系统烟气冷却器积灰技术措施

根据以上分析,利用#6机组2021年4月份的停机机会,确定再次采用高压水冲洗的方法,对冷却器冲干净并充分干燥后再进行机组启动,启动初期采取冷却器干烧启动,防止冷却器出口烟温低于露点温度,造成积灰板结。结合系统现状,采用以下WGGH系统烟气冷却器干烧启动方式:

(1)机组启动前提前将4个WGGH系统烟气冷却器热媒水进、出口门全关,并打开#1-4冷却器出口管道放空气门和各小集箱放水门将积水全部放干。

(2)机组并网后利用高温烟气对WGGH系统烟气冷却器进行干烧,干烧时间为3—5天,期间需密切关注电除尘运行状况及烟囱粉尘浓度防止排放超标,并加强对吸收塔进口烟温监测。

(3)恢复WGGH系统投运操作:①冷却器干烧结束后,对整个WGGH系统除冷却器外的设备全部注水排空后,启动热媒水泵,通过走冷却器旁路使整个热媒水系统建立起闭式水循环。②机组负荷基本稳定200MW及以上时,冷却器入口平均烟温达105℃时,关闭#2冷却器热各小集箱放水门,开启#2冷却器热媒水进口手动门,小流量(不大于12T/h)对冷却器进行注水排空,并密切注意热媒水膨胀箱和汽机凝汽器水位。注水排空时,通过控制注水流量来保证冷却器出口烟温不低于95℃。③注水排空完毕后关闭#2冷却器出口管道放空气门,全开#2冷却器热媒水进、出口门,恢复#2冷却器水侧运行。④按#2、#3、#4、#1冷却器次序进行注水恢复运行操作。⑤取热器注水排空过程中,如机组负荷低于200MW暂停相关操作,关闭各冷却器热媒水进口门停止注水,全过程控制冷却器出口烟温不低于95℃。

(4)机组正常运行时,通过调整WGGH系统循环泵频率和冷却器旁路调节阀开度,调节进入冷却器的热媒水流量,保持冷却器出口烟气温度(四个取热器取最低值)高于95℃;如负荷低于200MW,WGGH系统循环泵频率已调至最低10Hz且旁路调节阀已全开,冷却器出口烟气温度仍低于95℃,可停运WGGH系统循环泵,待负荷高于250MW时再启动运行。

(5)机组停机过程中,当机组负荷低于200MW时,停运WGGH系统热媒水泵运行。机组停运后,为保护管材防止锈蚀,如无检修工作则WGGH系统不放水。

采取以上技术措施后,经半年运行观察,WGGH系统烟气冷却器压差在满负荷工况时,基本维持在400Pa左右,满足机组带负荷要求,也减少了引风机电耗,保障了机组安全经济运行。

4 结语

进过分析探讨,并制定并执行好技术措施,经半年运行观察,WGGH系统烟气冷却器压差在满负荷工况时,基本维持在400Pa左右,满足机组带负荷要求,也减少了引风机电耗,保障了机组安全经济运行。

猜你喜欢
吹灰积灰冷却器
电站锅炉长程吹灰器故障报警逻辑优化
基于“两步走”试验的声波吹灰器应用研究
船舶废气脱硫蒸发冷却器数值模拟
锅炉吹灰自动控制系统可靠性优化
空冷凝汽器积灰软测量系统设计及实现
大中型变频调速高压电机空-空冷却器的设计
生物质锅炉空预器低温腐蚀研究及优化改造
空气预热器蓄热板硫酸氢铵动态积灰模型
抽真空管加装冷却器探索分析
锅炉吹灰器PLC控制系统改DCS控制系统