张代兴
(高阳职教中心,河北 保定 071500)
精梳机棉网的状态直接影响半制品及成纱质量指标,棉网破边、云斑导致精梳条的纤维排列紊乱,从而出现大肚疵点;当大肚疵点较大时则导致精梳机、并条机出现堵喇叭口停车问题[1]。我公司使用的FA326型自调匀整并条机,因经常堵喇叭口导致昂贵的导棉器和FP检测头损伤,造成较大损失。大肚疵点较小时,可以在并条时顺利通过;但到粗纱时易于造成断头飞花影响粗纱质量,并降低粗纱运转效率。因此,解决棉网破边和云斑问题势在必行。
在日常生产中,我们发现造成棉网破边和云斑的原因主要有:
——分离胶辊加压气囊老化或破损;
——棘爪作用不良,就会导致给棉罗拉不能顺利给棉;
——给棉罗拉弯曲;
——分离罗拉处的集束器两端不光滑,有挂花问题,下嵌板嵌唇处,在喂入棉层的下方有脏花积聚,影响棉层顺利喂入[2];
——弓形板定位过早,造成了云斑。
根据出现的问题我们采取了相应措施:
——根据气囊设定的使用寿命,随着揩车定期进行更换;
——每天检查一次棘爪状态,对有隐患的棘爪提前进行维修;
——提高棉卷质量,棉卷中不应有乱条子,条并卷机上的条子断头后要按操作规范接头,避免给棉罗拉用力不均造成弯曲,还要规范挡车工操作,避免人为损坏;
——维修工在揩车时应认真检查集束器表面,发现有毛刺应立即处理;
——要求挡车工每班对输棉通道做两遍清洁;
——调整弓形板的定位,消除云斑问题。
在精梳机牵伸区经常出现积聚短绒问题,若清理不及时则极易将积聚的短绒带入精梳条中,经过后工序牵伸则易在粗纱表面形成大小不一的疵点,最终对成纱质量造成不良影响。
短绒是在罗拉输出棉网时因胶辊返花所产生的,即短绒的积聚是因为胶辊返花未及时被吸风装置吸走所形成;为了减少短绒积聚的发生,应先减少返花量,再使返花被及时吸走。
在生产运行过程中,因为胶辊表面粘有棉蜡,粘附棉蜡越多则胶辊返花越严重;所以要求胶辊间人员应每天对胶辊清洁一次,以减少返花量,并合理控制车间温湿度。由于精梳条经过充分牵伸、梳理,纤维伸直平行度较好,纤维间抱和力相对较差,若温湿度控制不合理时仍会造成严重返花,甚至缠绕胶辊。生产实践表明,精梳工序的环境温度应控制在24 ℃~30 ℃,相对湿度控制在55%~62%较好。
精梳机的牵伸区有一个吸风管道用于吸走短绒、尘杂,然而当吸风管内挂花堵塞将导致牵伸区短绒、尘杂无法被吸走;而且吸风管的内壁上亦粘有大量粉尘致使吸风阻力越来越大,从而影响牵伸区短绒、尘杂不能被及时吸走。为此,保全工应根据揩车周期定期对吸风管道进行清洁,做到减少吸风阻力。经过采取以上措施,杜绝了牵伸区积聚短绒问题,有效减少了精梳条疵点。
在生产过程中,有时测试落棉的落率,发现比车间实际盘存的落率小,导致制成率超出了预定范围,增大了生产成本。
经现场观察,存在两种情况导致了测试落率不准确。
3.1因落棉通道有挂花问题,对实际测得的落率影响较大。
3.2发现试验所用落棉框使用的滤网密度不够大,有少量落棉流失,还因落棉框的框边与落棉通道接触不紧密,也使少量落棉流失;当重新制作了落棉框,解决了以上问题,在做落棉试验之前先检查落棉通道是否挂花,使得测试落率与实际落率基本一致,保证对精梳落率和精梳指标的精细控制。
对棉网出现破边及云斑应及时采取相应的措施,使棉网状态良好; 保证车间适宜的温湿度、胶辊清洁和落棉吸风通道通畅,是减少牵伸区积短绒问题的有效措施,从而提高精梳条质量,有效改善成纱质量指标;制作新的落棉框,使测试落率与实际落率基本一致,保证了对精梳落率和精梳指标的精细控制。