KR系列CO2气保焊机典型故障分析与维修

2021-01-27 03:15敖朝凯
设备管理与维修 2021年2期
关键词:焊机焊丝短路

敖朝凯

(中车成都机车车辆有限公司,四川成都 610511)

0 引言

随着科学技术的不断发展,焊接工艺水平不断提高,焊接方法也层出不穷。以CO2作为保护气体,充分利用焊丝与焊件之间的电弧来熔化金属的焊接方法称为CO2气体保护焊[1]。这种焊接法具有很多优点,如自动送丝、敷化金属量大、生产及加工效率高、质量可靠、安全系数较高等,得到了广泛应用。CO2气体保护焊主要有以下特点:①明弧焊接,能见度高,操作简单,适和机械化和自动化焊接;②焊接速度较快,生产效率高,焊件不容易发生形变,具有较强的抗裂性,适合薄板焊接[2];③用惰性气体焊接化学性质活泼的金属时,焊接质量较高;④具有较高的抗锈能力,对焊件清洁工作要求低,节省辅助时间;⑤CO2气体具有较强的氧化性,焊接过程中飞溅情况严重,尽管科研人员从电源、焊丝材料和工艺上不断改进和尝试,但这仍然是CO2气体保护焊的一个难以解决的问题[3]。

KR系列CO2气体保护焊机为松下公司设计生产,焊机焊接性能较好、操作简单便捷、控制技术先进,可靠性和可维护性较高。但由于焊机工作强度较高,工作环境恶劣,导致在工作过程中经常出现不可避免的故障。通过对CO2气体保护焊机电路结构原理的分析、控制方法和控制程序的研究,结合工程实际中的问题,分析其典型故障,总结故障检测流程,阐述检修程序和注意事项。

1 常见故障原因

CO2气体保护焊机的故障原因可分为3类:焊机内因、焊机外因和人为原因。

1.1 焊机内在原因

通常导致CO2气体保护焊机故障的内因主要包括:①P板故障,如元器件或者模块损坏;②主电源的部件损坏;③送丝机部分的部件损坏,如送丝机损坏、电阀故障等[4];④主电路连接电缆、控制电缆等损坏。

1.2 焊机外部原因

通常导致CO2气体保护焊机故障的外因主要包括:①输入电压波动过大,超过焊机能够承载的最大电压(380 V±10%);②输入电源缺相;③输入输出电缆过细或者连接不牢固;④气体浓度不够;⑤恶劣环境下使用;⑥机内进入不明动物或物体;⑦未按照技术中说明要求的场所安装使用。

1.3 人为原因

通常导致CO2气体保护焊机故障的人为原因主要包括:①超负荷运转,长时间工作;②操作流程不当;③搬运过程中损坏;④保养、维修时导致故障。

2 典型故障分析及解决措施

2.1 无空载电压,送丝机不转

导致该故障现象的主要原因包括:供电电路不正常、控制变压器故障、交流接触器没有闭合和P板故障[5]。

解决措施:①用多用表测量三相输入电压、检查控制电缆插头内阻、检查控制变压器输入、输出电压;②检查交流接触器线圈阻值;③用多用表测量P板是否有故障,更换可原位替换的P板,观察情况;④检查电焊机面板上的保险是否烧损,若烧毁则更换。

2.2 焊接电流失调

导致该故障现象的主要原因包括:控制电缆短路或者断路、调节电流的电位器故障和P板发生故障。

解决措施:①用多用表测试控制电缆及其插头的输入输出通断状况,查看有无断路或短路现象;②用多用表检查调节电流的电位器,测试并记录阻值,通过计算,分析其值是否按指数规律改变;③用多用表测量P板是否有故障,更换可原位替换的P板,观察情况。

2.3 电流表显示值与实际值不符

导致该故障现象的主要原因包括:焊机的接线不牢固、地线接触不良、交流互感器故障和P板故障。

解决措施:①紧固焊机接线螺栓;②检查地线与母材间的接触;③更换电流互感器,观察情况;④用多用表测量P板是否有故障,更换可原位替换的P板,观察情况。

2.4 焊接电压失调

导致该故障现象的主要原因:控制电缆短路或者断路、调节电压的电位器故障、SCR模块故障和P板故障[6]。

解决措施:①用多用表测试控制电缆及其插头的输入输出通断状况,查看有无断路或短路现象;②用多用表检查调节电压的电位器,测试并记录阻值,通过计算,分析其值是否按指数规律改变;③用多用表检查SCR模块;④用多用表测量P板是否有故障,更换可原位替换的P板,观察情况。

2.5 烧8 A保险

导致该故障现象的主要原因包括:控制电缆短路、P板故障、导电嘴和焊丝间短路。

解决措施:①检查控制电缆是否短路;②用多用表测量P板是否有故障,更换可原位替换的P板,观察情况;③检查导电嘴是否与焊丝短路,更换导电嘴后观察情况。

2.6 送丝不稳定

导致该故障现象的主要原因包括:导电嘴不匹配、焊枪电缆弯曲半径<300 mm、送丝软管堵塞、焊丝排列不整齐,有折叠弯曲和P板或送丝电路故障[7]。

解决措施:①检查导电嘴是否匹配,可以更换导电嘴;②操作时将焊枪电缆拉直,使之弯曲半径>300 mm;③清理送丝管;④剔除杂乱焊丝;⑤用多用表测量P板是否有故障,更换可原位替换的P板,观察情况;⑥更换检查送丝电路。

2.7 焊缝间产生大量气孔

导致该故障现象的主要原因包括:CO2纯度不够、气体流量小、焊道有污渍、气阀不动作和气阀保险断开[8]。

解决措施:①使用纯度较高的CO2;②增加气体流量;③清理油污及铁锈;④更换P板上的气阀保险。

2.8 空载电压低

导致该故障现象的主要原因有电源故障、SCR模块故障、交流接触器故障和P板故障。

解决措施:①利用多用表板测量三相输入电压,判断电源是否有问题;②切断电源,利用多用表检查SCR模块;③检查交流接触器触点闭合情况;④用多用表测量P板是否有故障,更换可原位替换的P板,观察情况。

2.9 焊接一段时间后指示灯变亮

导致该故障现象的主要原因包括热继电器发生故障、超负载持续工作时间过长和风扇不工作。

解决措施:①用多用表测量温度继电器间2根引线间的阻值,判断温度继电器是否发生故障;②在规定负载和限定工作时间范围内使用;③检查风扇,排除风扇故障。

2.10 有空载电压但不能引弧

导致该故障现象的主要原因有焊机输出电缆故障、地线电缆没有与母材导通、焊道油污太多或锈蚀严重。

解决措施:①检查输出电缆是否有断路或短路现象;②检测地线电缆与母材间是否有断路或短路现象;③清除焊道油污及铁锈。

2.11 无法手动送丝

导致该故障现象的主要原因有手动送丝开关损坏和P板故障。

解决措施:①更换手动送丝的开关,观察情况;②用多用表测量P板是否有故障,更换可原位替换的P板,观察情况。

2.12 送丝不稳定

导致该故障现象的主要原因包括:送丝软管堵塞、导电嘴不合适、焊枪电缆弯曲半径<300 mm、焊丝排列杂乱、送丝轮出现磨损和P板故障。

解决措施:①检查焊丝和导电嘴,确认导电嘴是否合适;②将焊枪电缆拉直,使之弯曲半径>300 mm;③清理送丝软管或更换送丝软管;④剔除排列杂乱或有硬弯的焊丝;⑤更换送丝轮;⑥检查送丝电路,更换P板。

2.13 收弧有状况,无工作送丝

导致该故障现象的主要原因为P板故障。

解决措施:用多用表测量P板是否有故障,更换可原位替换的P板,观察情况。

2.14 合上电源开关烧5 A保险

导致该故障现象的主要原因包括控变次级绕组短路、冷却风扇绕组短路和交流接触器线圈故障。

解决措施:①断开控变次级的负载回路,使控变空载运行,接通电源开关查看是否烧5 A保险,若未烧,检查次级各绕组的输出电压,若数值正常,说明控变无故障;②检查冷却风扇是否故障;③检查交流接触器线圈直流电阻,一般而言,500KR型为150~160 Ω,350KR型为345 Ω,200KR型为483 Ω,若有损坏,立即更换。

3 维修

维修人员在维修电焊机之前,首先应当了解操作者的操作流程,还原故障发生过程,根据异常现象判断故障发生的原因,准确快速地排查出故障点。经验丰富的维修人员可不用逐条分析,但缺乏维修经验的人员按照流程逐步排查,可以节省时间,快速定位。

3.1 维修流程

维修流程:①了解操作者操作流程,还原故障发生过程,确认故障现象;②检查电源是否正常;③检查控制电缆、输出电缆、焊枪接线是否正常;④查看保险是否烧坏,焊接面板和P板上转换开关设置正确;⑤根据上文的典型故障分析进行排查。

3.2 维修注意事项

注意事项:①维修人员在维修前根据故障现象进行分析,不可轻易再次给焊机上电,否则导致二次故障发生;②发现P板上有元器件明显的损坏时,在未查出原因并排除故障之前,不能换上好的P板或保险就再次给焊机上电;③通电检查时如发现焊机冒烟、发出异味、过热等故障现象时应当立即关机;④维修时勤使用多用表分析故障,总结维修测试经验;⑤更换接触器、SCR模块、控变时注意相关接线。

4 结论

以工程中常用的松下KR系列CO2气体保护焊机为例,结合工程实际应用中遇到的问题,总结常见故障原因,分析CO2气体保护焊机的典型故障案例,总结解决措施,阐述维修方法及注意事项,具有一定的利用价值和工程应用指导意义。

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