陈 亮
(中国石化石油机械股份有限公司 沙市钢管分公司, 湖北 荆州434001)
沙市钢管公司于2019 年引进林肯Power Wave 埋弧焊数字焊机, 但该焊机并不能直接使用, 需进行相关测试应用及配套改造: ①根据林肯公司提供的数字焊机网络通讯要求, 搭建工业交换机局域网, 并且实施测试, 保证5 台焊机连通, 数字焊机局域网搭建不能影响生产线其它工位通讯, 又要预留MES 系统接入口; ②对弧压反馈检测回路进行改造; ③进行单丝直流并联软、 硬件技术应用测试; ④进行多丝串联软硬件技术应用测试; ⑤进行焊机自带控制系统与现场PLC 外设控制系统的集成改造。 本研究通过现场相关配套控制改造, 使用林肯Power Wave 埋弧焊数字焊机替代了模拟焊机, 为行业埋弧焊数字焊机的应用提供一定的参考。
数字焊机应用于直缝埋弧焊管生产线外焊3#岗位, 使用四丝焊, 共5 台焊机。 组建的局域网要满足如下要求: ①每台焊机通过自身的Ethernet 网口与工艺参数配方工控机进行通讯连接;②各焊机之间网段必须为同一网段, 且与生产线MES 设备的网段一致; ③焊机IP 地址不得与生产线其他设备IP 地址冲突; ④数据服务器可以通过ping 命令寻址到现场5 台焊机。
为满足以上要求, 经多轮试验, 选定图1 所示星型网络架构对数字焊机进行局域网组建, 焊机的网段与MES 设备网段相同, 即192.168.0.****,IP 地址分别框定为192.168.0.94、 192.168.0.95、192.168.0.96、 192.168.0.97、 192.168.0.98。
图1 数字焊机通讯局域网组建示意图
由于原林肯模拟焊机的弧压检测回路不适用于数字焊机, 因此需要进行改造。 数字焊机的弧压反馈要求为: ①弧压反馈信号来源尽可能靠近焊点, 确保弧压反馈的准确性; ②弧压反馈信号线连接送丝电机内的电路板。 结合现场施工的可行性, 最终确定在焊枪枪头铜套处取信号, 考虑后期维护因素, 通过航空插件接入送丝机电路板, 弧压反馈检测回路改造如图2 所示。
图2 弧压反馈检测回路改造示意图
单丝直流焊接中, 当电流>1 000 A 时, 需投入2 台AC/DC1000 数字焊机并联使用, 其中1 台通过拨码设置为主站, 另1 台设置为从站。单丝并联时, 需要执行以下电气连接: ①2 台焊机并联连接; ②焊机配套maxsa10 控制箱, 只与主站焊机相连。 整体电气连接方式如图3 所示,图3 中的主站焊机与从站焊机信号线并联连接方式如图4 所示。 在硬件上需要对焊机上的control board 和DIFF I/O board 两个电子集成板进行拨码设置, 如图5 所示。
图3 单丝直流焊整体电气连接方式示意图
图4 直流单丝主站焊机与从站焊机并联接口
图5 焊机拨码设置示意图
图6 离线状态数字焊机IP 地址设置界面
图7 在线状态焊机IP 地址设置界面
直流并联的2 个焊机, 在工艺参数软件中只被识别为2 个网络IP 设备, 需要进行硬件拨码设置, 在Powerwave-manager 软件中进行主站焊机和从站焊机的IP 设置。 离线状态和在线状态数字焊机IP 地址设置界面如图6 和图7 所示。设置方法为: ①将焊机与电脑直连, 打开Powerwave-manager 软件, 不点击 “连接”, 离线情况下按照图6 所示进行设置; ②点击图6中的 “连接”, 连接上焊机后, 在 “网络设置”下拉菜单的 “Ethernet” 中进行图7 所示设置。另外, 每次重设焊机IP 后, 需要断电重启,焊机里面的芯片才会记忆新的IP 地址。
AC/DC1000 数字交流焊机每台需要独立3 相380 V 交流电源, 有别于旧式多台模拟交流焊机的2 相380 V 交流电源。 双丝交流焊机需要与单丝主站直流焊机之间连接一条重载串联线, 双丝、 三丝、 四丝交流焊机之间依次需要串联一条重载串联线。 四丝数字焊机电源、 控制箱、 弧压反馈电气连接如图8 所示。 图9 为四丝交流焊机串联口接线示意图。 图8 中交流焊机串联线按图9 所示进行连接。 多丝焊交流数字焊机control board 和DIFF I/O board 电子集成板上拨码设置只有一种, 如图10 所示。
图8 四丝交流焊整体电气连接示意图
图9 四丝交流焊机串联口接线示意图
图10 多丝交流数字焊机拨码设置示意图
林肯模拟交流焊机是2 相380 V 交流供电,通过进线电源A、 B、 C 三相交叉连接几个焊机,更改硬件接线来实现相位角调整, 且只能实现几个特征值(120°) 相位角的调整。 由于模拟交流焊机电源进线较为粗大, 调整不便, 工作量较大。 林肯数字交流焊机的相位角调整相对简单, 通过软件设置完成, 理论上可在0°~360°内设置。 数字焊接相位角调整如图11 所示。
图11 数字交流焊接相位角调整示例
由于数字焊机配套的maxsa10 控制箱安装在外焊3#岗位的焊接平台上方, 离操作室较远, 且原操作台的启弧、 停弧、 下丝及上丝信号无法在maxsa10 控制箱上实现操作, 故需要将这4 个信号经PLC 转接至maxsa10 控制箱。 当焊接小车、 焊剂供给系统发生故障时, 需要经PLC 将此信号传递至焊机自带控制系统, 实现焊机的停车停弧, 从而避免焊缝烧穿和鸣弧。 单丝焊maxsa10 控制箱与PLC 硬件集成改造如图12 所示。
图12 单丝数字焊机maxsa10 控制箱与PLC 硬件集成改造示意图
沙市钢管公司在直缝焊管生产线外焊3#岗位使用林肯Power Wave 埋弧焊数字焊机替代模拟焊机, 并进行了现场配套控制改造, 现场焊接运行稳定, 取得了很好的效果。 数字焊机组网技术、 弧压反馈检测环境搭建、 数字焊机与PLC 集成控制及林肯数字焊机直流并联、 交流串联等相关技术经验, 可为数字埋弧焊机的应用提供一定的参考。