杨伟根
(云南磷化集团有限公司,云南 昆明 650600)
在湿法磷酸生产过程中氟的分布:成品磷酸中占70%~80%,磷石膏中占15%~30%,气相含氟物质占3%~5%,所涉及的流程主要为磷酸制备及浓缩阶段[1]。提高湿法磷酸浓缩系统的氟回收率,利用副产氟硅酸制备工业用途广泛且附加值高的SiF4和氟化氢等,不仅提高了湿法磷酸生产过程的附加经济效益,而且实现了资源的回收利用。
图1 湿法磷酸浓缩氟回收系统工艺流程
湿法磷酸浓缩氟回吸收系统配有2个氟循环洗涤吸收塔,其工艺流程见图1。第一氟吸收塔配置洗涤循环泵1台,流量750 m3/h,扬程53 m,为第一氟吸收塔管道洗涤和塔洗涤喷淋装置(共计21 套)输送洗涤液;第二氟吸收塔配置洗涤循环泵1 台,流量700 m3/h,扬程53 m,为第二氟吸收塔管道洗涤和塔洗涤喷淋装置(共计14 套)输送洗涤液。洗涤液循环管道采用钢衬胶管道。
第一氟吸收塔喷淋洗涤点过多(共有21 个),而且进口喷枪口径偏小(为DN80),易堵塞;另外循环洗涤管配置存在缺陷,导致各点流速相差太大,易造成硅胶沉积而引发堵塞。
根据设计要求,氟洗涤应该集中在前端,但是前端喷淋洗涤管道堵塞情况较多,使得洗涤效果变差,加剧了后端的洗涤压力,造成循环水氟含量高,在管道及设备局部出现内衬损坏时对其腐蚀加剧。
在真空氟洗涤环境中选用钢衬胶管,在法兰、三通处容易出现穿孔导致管道腐蚀严重,并且现有的圆形环管设计为非标件,更换困难,对备件要求高。
湿法磷酸浓缩氟回收系统,由于泄漏和堵塞使得部分喷淋装置停用,造成整个喷淋系统不能达到设计要求而失去平衡,导致整个操作条件恶化。
第一氟吸收塔直径为4 500 mm,根据第一氟吸收塔配置的洗涤循环水量,本着氟洗涤重在前端的原则,加大进口管的洗涤水量,将进口管道上原装配的3 组DN80 喷枪改为DN150 喷枪(型号标识为LY18-10-6 L:200/1000),此型号喷枪在负压状态下的最佳操作流量为60~70 m3/h;取消第一氟吸收塔下层环管,保留上部和中部2层环管,并重新配置喷淋装置,喷淋装置选用型号为LY24-10-4 L:150/1330喷头,此型号喷头在负压状态下的最佳操作流量为40~50 m3/h;环管采用变径环形分布器(型号为EKH4500-8/6/4-6),以减少因流速下降带来的硅胶沉积而引发堵塞。改造后的第一氟吸收塔工艺流程见图2。
图2 改造后氟吸收塔工艺流程
第二氟吸收塔直径为4 000 mm,原进口管道配置6 组喷淋喷枪,取消3 组,将喷枪从DN100 更换为DN150,型号标识为LY18-10-6 L:200/1000。为减少因喷头雾化产生的雾沫带出,将第二氟吸收塔喷头DN100 更换为DN150,型号标识为LY24-10-446 L:150/1200,此型号喷头在负压状态下的最佳操作流量为60~70 m3/h。环形管同样采用变径设计(型号为:EKH4000-8/6/4-4)。改造后的第二氟吸收塔工艺流程见图2。
环形分布器选择钢骨架聚乙烯复合管定制管件,采用优质低碳钢与进口高密度聚乙烯(HDPE)材料复合而成,具有耐腐蚀、耐敲打、抗冲击能力强、内壁光滑(输送阻力小)等特点。
喷淋装置材质采用高强度聚合塑料(GFP),具有强度高、耐腐蚀、耐磨蚀、重量轻、方便检修维护等优点。
环形分布器由原来的圆形改为八边形结构设计制作,采用法兰连接,拆装清理极为方便。为减少热应力对分布器设备的影响,在每个环形分布器的出口处加装膨胀节,见图3。选用LY 型喷淋装置,其结构见图4。
图3 环形分布器
图4 LY型喷淋装置
共更换26只喷头,其中一氟气相管3只,第一氟吸收塔12只,二氟气相管3只,第二氟吸收塔8只)。更换后运行周期内喷头堵塞情况见表1。
表1 喷头堵塞情况统计
新型环管、喷头管件均为法兰连接,对接式环形分布器采用八边形结构设计制作,运行32 d 管道、法兰无泄漏。新型喷头为标准件,便于检修,缩短了检修时间。
改造后,未再出现因为堵塞而停车清理的情况,运行周期可以保持在30 d以上,氟回收率也由改造前的55 kg/t提高至60 kg/t。
改造后,喷头堵塞率下降,管道内结垢物较少,在开车期间,新型环管、喷头未因连接法兰及管道泄漏造成破真空等情况发生。另外,新型喷头为标准配件,材料易采购,检修维护相对容易、快捷,有效提升了装置运行效率及氟回收率。