工作面过冒落空巷综合治理技术研究

2021-01-09 05:37张勇峰
山东煤炭科技 2020年12期
关键词:水灰比高强顶板

张勇峰

(晋城煤业集团赵庄煤业,山西 晋城 048000)

煤矿资源整合前,小煤窑多采用巷式开采,形成大量空巷,且多数已经破坏冒落,形态复杂,导致布置正规工作面时,需要过空巷开采。空巷危害极大,容易产生瓦斯积聚、片帮、冒顶、支架下沉等诸多问题。国内进行过多种类型的空巷治理技术研究,手段丰富,包括地面制浆站充填、井下移动充填、充填支柱、冒落区钻孔注浆等[1-3]。空巷治理关键在于根据现场实际选择切实可行、经济合理的治理方式。本文以赵庄煤业大采高工作面过多条冒落空巷为工程背景,进行安全回采技术研究。

1 工程背景

晋煤集团赵庄煤业3308 工作面开采3#煤层,采用一次采全高综合机械化采煤法,开采高度4.5 m,全部垮落方式管理顶板。工作面倾向长度200 m,走向长度1100 m。布置进风巷和回风巷两条顺槽,巷道断面均为矩形,宽×高=5 m×4.5 m。

工作面两条顺槽于2019 年6 月竣工后,开始掘进切眼,切眼设计宽度10 m。第一次掘进宽度5 m,已经贯通,正在进行扩宽切眼工作,扩宽掘进宽度5 m。

工作面回风巷一侧存在3 条空巷,均为原巷式开采遗留巷道,宽度5 m,与切眼方向垂直,间距40 m,最右侧空巷3 与回风巷相邻。从切眼第一次掘进揭露来看,空巷已经完全冒落,内部为煤、岩散乱堆积形态,且回风巷受最右侧空巷影响,巷帮十分破碎,尚未回采,巷道变形已十分严重。

工作面与空巷位置关系如图1 所示,空巷冒落形态如图2 所示。

2 空巷危害及治理思路

2.1 空巷危害

通过切眼第一次掘进过3 条空巷片帮、冒顶,以及回风巷围岩破碎变形严重来看,空巷完全冒落,危害较大。正在进行扩切眼工作,将继续穿过三条空巷。切眼掘进完毕,工作面开始回采后,三条空巷将继续产生影响。

为了避免扩切眼和回采过程中顶板事故发生,非常有必要对3 条空巷进行加固处理。

图1 工作面与空巷位置关系图

图2 空巷冒落形态示意图

2.2 治理思路

治理步骤分为两步:第一步为扩切眼前方加固,保障安全掘进;第二步为空巷治理,保障安全回采和巷道维护。

其中第二步空巷治理时,应对三条空巷区别治理。空巷1 和空巷2 两侧有约束,回采暴露面积小,对回采影响相对较小,加固思路是以充填为主。通过低成本的充填材料将空洞和裂隙填满,使破碎矸石和浆液固结,形成整体结构,借助液压支架对顶板的支撑作用,维护帮部和顶板。空巷3位于端头区,受超前支承压力持续影响,对回采和巷道维护影响较大。治理思路以加固为主,必须提高整体强度,限制围岩变形。

第二步空巷治理,计划在回风巷内进行。由于冒落区难以打钻成孔,采用顺序治理方式,先治理空巷3,空巷3 内部形成密实结构后,再施工钻孔治理空巷2,最后治理空巷1。

3 冒落空巷综合治理技术

3.1 扩切眼安全掘进预注浆

扩切眼由于采用单体柱和工字钢支护方式,支护强度不高,预注浆应当与空巷3 治理思路一致,以加固提高强度为主,防止出现顶板事故。

在切眼一次掘进形成的空间内施工钻孔,每条空巷施工上、下2 个钻孔。上部钻孔距离顶板0.5 m,仰角15°,下部钻孔距离顶板2.2 m,仰角0°。钻孔深度为6 m,超过扩切眼宽度1 m,孔径均为42 mm。扩切眼预注浆钻孔布置如图3 所示。采用高强注浆材料,水灰比0.8:1。

图3 扩切眼预注浆钻孔布置示意图

3.2 空巷3 浅孔注浆加固

空巷3 注浆加固在回风巷内进行。巷道高度为4.5 m,设计钻孔排距3 m,每排布置2 个钻孔,矩形布置。上部钻孔距离顶板0.5 m,仰角15°,下部钻孔距离顶板2.2 m,水平布置。钻孔深度7 m,超过空巷3 巷帮1 m,孔径均为42 mm。钻孔布置平面图如图4 所示。采用高强注浆材料,水灰比0.8:1。

3.3 空巷 1、2 充填固结

空巷1、2 充填在回风巷内实施,采用深孔打钻注浆方式,先加固空巷2,再加固空巷1。

空巷2 钻孔布置方式:布置单排钻孔,孔间距5 m,开孔高度距离顶板1.5 m,仰角2°,孔深55 m,超过空巷2 巷帮5 m,孔径75 mm。

空巷1 钻孔布置方式:布置单排钻孔,孔间距5 m,开孔高度距离顶板1.5 m,与空巷2 深孔钻孔交叉布置,仰角1°,孔深95 m,超过空巷1 巷帮5 m,孔径75 mm。空巷1、2 深孔钻孔布置如图5所示。采用高水充填材料,水灰比3:1。

图4 空巷3 浅孔注浆钻孔布置平面图

图5 空巷1、2 深孔钻孔布置示意图

3.4 注浆、充填材料

采用了两种材料,高强注浆材料和高水充填材料。

高强注浆材料为无机材料,分为A/B 型,水灰比0.8:1。混合浆液可在0.5~3 min 内凝结,10 min左右完全硬化,能够有效防止巷帮漏浆。2 h 即具备10 MPa 以上的强度,3 d 强度达到18 MPa,能够对破碎煤矸起到快速加固、提高强度的作用。单价约 2500 元 /t。

高水充填材料也为无机材料,分为A/B 型,水灰比在2:1~5:1 之间可调,本次采用3:1 水灰比。混合浆25~30 min 凝结,能够在裂隙中充分流动扩散,且与普通水泥相比,完全不泌水。约1 h 完全固结,1 d 强度 3.2 MPa,7 d 强度 4~5 MPa。由于使用了大量的水,单立方材料消耗仅0.4 t,单价约1500元/t。

4 效果考察

(1)扩切眼掘进效果。每条空巷各布置2 个注浆钻孔,单孔注浆量约5 t,共计消耗高强注浆材料30 t。扩切眼揭露发现,截割时煤壁平直,顶板完好,未发生片帮、冒顶现象。

(2)工作面回采过空巷。采取超前100 m 预注方式,给浆液足够的凝固时间。工作面回采揭露空巷,发现浆液与破碎煤矸固结一体,形成完整煤壁和顶板,采煤机截割并未出现片帮、冒顶现象。现场实景如图6 所示。

图6 工作面揭露注浆冒落空巷实景

(3)端头区巷道维护。注浆加固后,端头区巷帮变形明显得到控制,变形速度自6 mm/d 下降到1 mm/d 以下,基本稳定。回采超前影响范围内巷帮累计鼓出量不足60 mm,完全满足巷道安全使用和回采安全。

5 结论

(1)根据三条空巷对掘进、回采影响程度和治理思路,制定了扩切眼掘进预注浆、空巷3浅孔注浆、空巷1 和空巷2 充填固结的三步综合治理方案。

(2)采用高强注浆材料和高水充填材料两种材料,高强注浆材料速凝早强,满足了破碎煤岩加固、提高强度的需求。高水充填材料扩散性好,材料消耗少,满足了破碎煤岩胶结、节约成本的需求。

(3)效果考察表明,注浆加固后的破碎煤岩体固结良好,掘进、回采过程中未出现片帮、冒顶现象,端头区巷帮变形量极小,完全可以满足使用要求。

猜你喜欢
水灰比高强顶板
铁矿渣高强海绵砖配合比设计
水灰比对锚固材料力学性能影响研究
地下金属矿山采场顶板冒落危险性研究
轻质高强堇青石多孔陶瓷的制备与表征
特厚煤层坚硬顶板初次破断特征的力学分析
论混凝土质量影响因素
再生骨料混凝土配合比设计参数研究
丢啥也别丢魂
采区巷道复合顶板变形破坏规律技术研究
凝结时间对PK板生产影响