王 哲,胡 伟
(湖南华菱衡阳钢管有限公司炼铁分厂,湖南 衡阳 421001)
衡阳钢管1080m3高炉第一代炉役由中冶赛迪设计并总包,高炉于2009年5月投产,经过近2年多的高产操作,近期炉缸温度迅速上升,最高超过900℃,被迫进行减产操作,严重影响了企业的经济效益,且若继续进行生产,存在严重的安全隐患,因此必须尽快进行一次中修,解决炉缸发热问题,以保证高炉高产稳产,满足后续工艺对铁水的要求[1]。
开炉焦炭全为干熄焦,水份3%~4%,正常料结构为:焦炭、86.5%高碱度烧结矿+11%海南块+2.5%锰矿的开炉方法;熔剂:白云石、石灰石、硅石。采用全焦开炉,炉缸(含死铁层)、炉腹装净焦,炉腰及炉身下部装空焦,炉身中上部装正常料加空焦。开炉料设定参数:风口中心线以上焦比2.7t/t,全炉焦比3.4t/t,正常料平均焦比1.3t/t;炉渣碱度:正常料R=0.95,净焦加空焦R=0.90;正常料压缩率:10%,空料为15%,净焦为16%;生铁成分[si]3.5%,[Fe]92%;元素回收率:Fe99%,Mn50%;矿批10t,干焦批0.8t。
考虑全焦开炉,炉缸死铁层有部份焦炭沉积于此,不参于反应,故本次开炉料计算以风口中心线为分界,计算上下两部份炉料成分,择中最优利于开炉的结构料。风口中心线以上焦比为2.68t/t,渣比为1.16t/t,全炉焦比为3.4t/t,渣比为1.18t/t,正常料R0.96,焦比1.33t/t,渣中镁铝比0.55,Al2O3含量为14.1%,全炉R0.97,镁铝比0.59,渣中Al2O3含量为16.1%。
风口布局(4个530mm*Ф120mm+16个530mm*Ф110mm),全部斜2°。考虑开炉风量较小,为保证合理的风速和鼓风动能,烘炉结束后用木塞及有水泥均匀堵4个风口送风开炉(7#、10#、16#、19#)。
本次开炉采用带风装料,送300m3/min冷风装料,为避免装料过程炉料直接撞击炉墙,炉身下部以下炉料全部采取单环布料模式:风口中心线以下净焦=12°K,环数=10;空焦=15°,环数=10;正常料布焦大部份采取单环,后5批采用多环,布矿采用三档布料,(19 17 15)->(38 36 34)从下至上均匀递增角度,矿环数全部采用(3、3、2),具体明细见表1。
表1 衡钢高炉开炉装料制度
高炉烘炉的目的是缓慢地去除高炉耐材砌体内的物理水和结晶水,提高内衬的固结强度,避免开炉时因升温过快水气快速逸出,导致砌体爆裂和炉体剧烈膨胀而损伤设备,同时在一定程度上也可以消除冷却设备的内应力。烘炉的重点是炉缸炉底[2]。
铁口煤气导出管的制作与安装:铁口煤气导出管直径为108mm,长度为6000mm,分成两段,前段(炉内部分)3800mm,前端3500mm管的圆周方向钻孔七排Φ10mm,纵向孔距为50mm;后段≤2300mm埋在铁口孔道内,与前段对接好,导出管10度角安装,前段至炉缸中心用耐火砖支撑。每个风口安装一根108mm烘炉导管成“厂”字型伸至炉缸底部,共20根。
图1 衡钢高炉72h计划烘炉曲线
3月27日12:20开始烘炉,29日12:00结束,实际烘炉时间为4300min,烘炉期间温度控制较好,实际烘炉曲线与计划烘炉曲线偏差较小。为赶进度,计划不凉炉,后因温度过高不便割除风口烘炉管,降温至60℃。
烘炉完毕,立即组织高炉本体试压查漏,确认重力除尘断阀关闭,炉顶放散关闭,炉顶气密箱通气冷却,冷系统恢复正常,确认各人孔封好。开混风阀,冷风压力加至50kpa->100kpa->150kpa->200kpa进行分步试压查漏,此次未进行强度试压,主要是检查部分新更换的冷却壁管道焊接及炉皮焊缝有无漏点。本次分步增压到200kpa,期间未进行降压补焊再试过程,采取耳听、眼看、涂肥皂等方法一次性确认漏点,停风后再进行补焊。
本次采取带冷风装料模式,其目的是适当烘干炉料,从炉顶带走部分炉料粉尘,利于开炉点火。从混风管送冷风300m3/min开始装料,冷风走向:风机房->混风管道->高炉->炉顶散阀->大气,当料线至8m~9m时(炉身中上部),风量加至400m3/min维持,当料线至4m时停止装炉,待点火开炉。入炉分配:死铁层、炉缸、炉腹装净焦29批,炉腰及炉身下部装空焦11批,炉身中上部装正常料。
开炉料装料完毕,料线5m,于3月31日13:08时送风点火,送风风量700m3/min,风压50kpa,初始风温800℃,送风30min后,风口相继明亮,活跃正常。风量维持不动,随着焦炭开始燃烧,矿石受热后开始软化,在小风量,小风速情况下,热风压力缓慢上升至150kpa,风量萎缩至200m3/min,炉料明显感觉不透气,料柱一直未松动,再次去看风口,发现10#、19#风口吹开,风速相应变小,在大量生矿受热软化后,小风速在软熔带区很难穿透,导致压量关系变紧,风量萎缩。19:13~19:48休风重新堵7#、8#、13#、14#、19#、20#共6个风口,复风风量直接到1000m3/min,复风后压量关系宽松,22:18出现踏料,料线至6m,炉料开始松动,探尺活动走料,压量关系平稳正常。重新加堵风口后,相应提高了入炉风速,复风后炉内气流稳定,关系平稳,下料正常,按正常节奏加风,4月1日12:35透开第一个风口,后随着渣铁的排放和炉况趋于稳顺,相继透开剩下的风口。
本次开炉排渣铁根据累计风量和下料批数来计算炉缸渣铁量。考虑到全焦炉,焦炭、熔剂量较多,计算渣量1.2t/t,炉前预先做好临时渣铁沟。8:58时开第一炉铁,无渣,出铁约50t,11:24时开第二炉铁,出铁正常,炉温[SI]=3.21,物理热1458℃,[R]=1.16,流动性较差,硅高石墨碳多,铁水流动性较差,考虑炉温高,泡沫渣易堵水渣设备,渣铁流动性较差,主沟、渣、铁沟结渣铁严重,炉前工作较被动。
此次开炉为我厂高炉首次采用全焦开炉,开炉过程较为顺利。全焦与枕木开炉相比,一方面节省时间、减轻工人劳动强度、确保施工安全;另一方面,全焦开炉由于焦炭燃烧速度慢,上部造渣和正常料可以得到充分预热,渣铁进入炉缸时热量充足,确保首次出铁顺畅。开炉料分为两部分核算,以风口中心线为界,原则是兼顾风口中心线以上和全炉的渣量、焦比及成分等指标在理论计算范围之内,使之全炉料在发生反应时从下至上炉料成分相差不大,利于顺利开炉;正常料采取稳定校核R,焦负荷递增的装料形式,使之负荷缓慢过渡,空焦与正常料很好的衔接起来,各成分不会出现很大波动。
本次净焦和空焦还是和以往开炉一样采取单环布料,在正常料上部分时采取逐角度整体逐步外推的多环布料,适当放边手段,利于初始煤气流的形成和上部煤气流的引导,也利于中心气流的形成,同时兼顾边缘,形成中心与边缘相互照应的两道气流。实践证明,正常料分步采取多环布料,气流形成和稳定得到很大改善,加快了冶炼的进程。
开炉点火36h后,风量加全,风速达到210m/s(有未开风口),矿批扩至22t,负荷上至2.7(偏慢),第三天风口全开,风量加至2700m3/min,矿批至27t,负荷3.4,炉温稍偏上限,生产趋于正常。基于风量全,炉况顺行较好,后续快速把矿批扩至34t,焦炭负荷上至4.35,煤比135kg/t,炉温处于正常水平,截止开炉第四天生产参数恢复至正常水平。各项参数及时的调整到位,不但大大降低了炉前劳动强度和生产组织难度,而且有利于风量、风压、风温、顶压以及喷煤等强化冶炼手段的采用。
堵4个风口送风开炉(7#、10#、16#、19#),送风3h后吹开2个风口,视当时料柱未松动,风速偏小,立即休风重新布局堵6个风口复风,复风后风量加至1000m3/min,风速增大,炉料开始松动,后续视压量关系和气流稳定性较好,逐步透开风口上风量,截止4日风口全部适开,实现了全风口操作,各项操作参数逐步调整到位,高炉生产进入正轨。衡钢高炉开炉后达产达效主要经济指标见表2。
表2 开炉达产达效主要经济指标
(1)衡钢高炉开炉采用全焦开炉,在凉炉和装料过程中节省了大量的时间,减少劳动强度,加快高炉达产进程。
(2)全焦开炉,尤其是全干熄焦炭开炉,由于炉料水份低,为高炉提前引气创造条件。引气进程加快,一方面实现强化冶炼,另一方面有利于增加回收煤气,减少环境污染。
(3)此次开炉料分阶段计算,正常料焦负荷递增的装料形式,很大程度利于上部煤气流的引导,为后续加快冶炼进度创造条件。
(4)在炉况顺行较好,炉缸温度充沛前提下,可适当加快上焦炭负荷,尽快把热制度降至合理水平,利于炉前工作展开和渣铁排放以及后续参数的调整。
(5)开炉前期风量较小,期间可能会有影响加风进度的其他因素,导致慢风时间较长,影响到炉况恢复。从实践证明,建议送风堵1/3风口,保证前期合理的风速,利于冶炼进程,后续可视炉况恢复情况加速开风口进度。