一起抽蓄机组球阀关闭时间偏长缺陷处理

2020-12-29 04:46胡立昂张印玲
水电站机电技术 2020年12期
关键词:节流阀球阀节流

钱 力,胡立昂,李 悦,刘 向,张印玲

(1.河北张河湾蓄能发电有限责任公司,河北 石家庄 050300;2.国网新源控股有限公司检修分公司,北京 100068)

1 概述

张河湾电厂每台机组设置一个进水球阀,布置在蜗壳层,安装在压力钢管与水泵水轮机蜗壳之间,作为机组水泵工况起动、机组调相及机组正常停机和事故停机的设备。在安装初期球阀还作为高压输水隧道的堵头。

球阀设备主要由球阀本体部分、球阀电气控制部分、球阀油压部分组成。进水球阀为卧轴双密封球阀,双接力器油压操作。

2 缺陷分析及处理

2.1 发现问题

2019年11月设备健康状态月度技术分析发现,2号机球阀出现了一次关闭时间偏长的现象。

表1 2019年11月球阀关闭时间记录

2019年11月4台球阀开关时间总体趋势平稳,时间开启动作时间在47~51 s范围内,关闭时间2号机组偶尔出现偏长,其余机组均正常在53~62 s内,暂不影响机组运行,对球阀位置传感器进行检查无异常,加强关注。同时其他数据对比本年度各月开关时间数据,未见明显异常增加/降低趋势,现场巡视检查未见球阀开关过程中有异常情况出现。

2.2 原因分析及问题排查

(1)可能原因:球阀全开位置传感器故障。

问题排查:

1)检查球阀全关位置开关CG512、CG511,开关位置及固定螺栓无松动,标记线刻度无变动。

2)手动触动全关位置开关CG512、CG511,与中控室及球阀控制箱对点,信号动作正常。

3)用万用表测量CG512、CG511的2个触点间电阻,触点接通时电阻为0.19Ω,触点断开为无穷大,电阻正常。

综合以上三点,排除球阀全关信号位置开关故障的原因。

(2)可能原因:枢轴转动摩擦力增大,造成球阀动作缓慢。

问题排查:

1)查阅监控历史记录,2号球阀11月05日开机时全关到全开时间为50 s,在正常范围内。

2)球阀的关闭可分为两个阶段,第一阶段为快关段,从全开到 2 %左右,正常用时53 s;第二阶段为慢关段,从2 %到全关,正常用时9 s。查阅11月份2号球阀快关段和慢关段时间,记录如表2。

表 2 2号球阀快关段和慢关段时间

综合以上两点分析,如果球阀枢轴摩擦力增大,则球阀在开启和关闭两个过程中都将变慢,并且快关和慢关两段的时间均会延长,实际并没有,可以排除球阀枢轴摩擦力增大的原因。

(3)可能原因:球阀慢开段缓冲腔排油管路堵塞,造成球阀慢开段动作缓慢,增大了整体开启时间。

根据球阀的设计,球阀接力器在接近全开或全关时为避免接力器活塞对端盖的冲击,在两端设置了缓冲腔。在接力器由全开向全关移动时,开启腔内的油从活塞杆与端盖间的缝隙进入压力油主管路泄掉,当接力器活塞走至缓冲腔位置时,由于活塞杆密封套的存在,封堵了活塞杆与端盖间的缝隙,缓冲腔内压力油无法通过主油管排除,只能通过缓冲腔的排油管排除,调整缓冲腔的排油管的节流阀即可调整接力器的慢关段时间。

球阀关闭时间的延长主要体现在慢关段,造成慢关段时间延长的原因可能是缓冲腔排油管路堵塞。缓冲腔排油管路为L型管路,节流阀位于L型管路拐角处,杂质容易在节流阀处聚集,造成管路堵塞,影响排油速度。球阀开启时,压力油经过缓冲腔排油管路和两个带有逆止阀的管路进入活塞下腔,接力器开始开启。在此过程中,存在于缓冲腔排油管路的杂质可能会被油流带走,当再次关闭球阀时,缓冲腔排油管路没有杂质堵塞,球阀关闭正常。这可以解释故障偶发性的原因。

综合以上两点分析,判断球阀关闭缓冲腔排油管路堵塞是造成球阀关闭时间变长的原因,而造成管路堵塞的原因为油质杂质较多。球阀接力器为垂直开启/关闭方式,较重的杂质容易在接力器底部和活塞上表面聚集,不易排出。

在缓冲关闭阶段,发生堵塞的接力器,其关闭缓冲腔的压力会有较大的升高。

手动开启球阀,在两个接力器关闭缓冲腔接压力表测量,对压力值进行比较。在球阀由快关段进入慢关段后,1号接力器实测压力在6 MPa,较稳定。2号接力器实测压力最高到达9 MPa。

根据压力表实测数据分析,应为2号接力器下端缓冲腔排油管节流阀堵塞,造成2号接力器排油不畅,进而导致球阀关闭缓慢。试验现象和分析结果吻合。

2.3 确定故障点

经过现场检查球阀全关位置传感器、查阅球阀动作时间记录以及动作球阀测量缓冲腔压力,确认故障原因是球阀慢关段缓冲腔排油管路堵塞,造成球阀慢关段动作缓慢,增大了整体关闭时间。

2.4 处理步骤

(1)拆卸球阀接力器下端部缓冲腔排油管路节流片,对节流片及排油管路进行清洗:

1)拆卸缓冲腔测压接头和节流阀堵头,将管路内残油排尽。

2)将节流阀处的节流片旋出,发现节流孔内有球状焊渣杂物堵塞,腔体内有绿色片状杂质。

3)用内六角顶出球状杂物,用洁净的内六角取出杂质,用清洗剂喷扫测压管口和节流阀管口。

图1 测压接头和节流阀堵头

图2 拆出节流片

图3 被球状杂质堵塞的节流片

4)回装节流片及堵头。

(2)机组恢复备用后,实测球阀关闭时间为63 s。动作时间正常。

3 故障机理复原

2号机组在停机过程的球阀关闭过程中,快关段动作正常,动作时间为53 s;因为2号接力器下端缓冲腔排油管节流阀堵塞,造成2号接力器排油不畅,引起球阀慢关段动作迟缓,由正常的9 s延长到30 s,导致整体关闭时间延长为83 s。

图 4 球状焊渣杂质和密封表面脱落物杂质

4 暴露的问题及预控措施

(1)检修项目不完善,应定期进行球阀接力器缓冲腔的清理工作。结合机组C级及以上检修,进行球阀接力器缓冲腔的清理工作。

(2)2号机组球阀接力器已经运行10年以上,未进行彻底的检修。结合机组大修,进行球阀接力器的返厂检修工作。

5 结论

结合设备状态分析,及时发现缺陷的趋势并进行处理,降低设备故障率,提高设备运行稳定性。

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