周世强 冯明亮 韩玉平
摘 要:HCB-2评价井位于С.Нуржанов油田西北褶皱东北区块,属哈萨克斯坦阿特劳州,距阿特劳400km,为西部在阿特劳新增市场,且设计井眼为直--增--稳--降--稳五段制结构,为稳固市场,顺利完成该井钻探任务,研究HCB-2井快速钻井技术、如何有效保证定向井取芯收获率、研究特殊井复杂事故的预防尤为重要,通过以上技术的研究和现场实践,在公司领导大力支持下,圆满完成了该井钻探任务。
关键词:钻井技术;取芯技术;预防
1 概述
HCB-2井为一口定向井,设计垂深3500m,斜深3700.39m,设计方位354.43°,最大井斜37.27°,水平位移716.34m,井眼轨迹设计为直--增--稳--降--稳结构,在第二稳斜段取芯5筒。
2 地层岩性特征
该区块所钻地层为早第三记、白垩系、侏罗纪和三叠纪,主要岩性为泥岩、砂岩,夹煤层、石膏层及盐层。
3 存在技术难点
3.1 快速钻井技术难点
通过对该井设计地层岩性进行分析并与邻井资料对比,该井施工中有以下钻井难点:①下白垩纪及以上地层主要以泥页岩地层为主,水敏性强,易水化膨胀,导致井下复杂,且地层中含有砂岩,普通PDC钻头容易磨损,使用寿命受限;②上侏罗纪和中侏罗纪地层中有煤层,易发生井塌,钻进过程中极易造成上提钻具遇阻、遇卡及起下钻困难;③下侏罗纪地层主要以砂岩地层为主,砂岩胶结性好,机械钻速低。
3.2 定向钻井技术难点
该井1550m开始造斜,2109.04m增井斜至37.27°,后稳斜钻进至2712.35m,自井深2712.35m开始降斜钻进,至井深3271.39m降井斜至0°,稳斜钻进至完钻井深3700.39m,为典型的直--增--稳--降--稳结构设计,轨迹设计的特殊性给该井施工带来了很多困难。井身剖面设计如表1。①该井自1550m开始控制轨迹至3700.39m,轨迹控制段长2150.39m,使用常规定向井工具托压严重,稳斜段钻进中稳斜稳方位困难,钻井至后期,定向施工会异常困难;②设计第一稳斜段井斜为37°,而30°-45°井眼最容易形成“岩屑床”,极易造成井下复杂及事故;③1550m-2109.04m井段为造斜段,且地层显示多为泥页岩及砂岩地层,地层疏松,起下钻频繁易产生“键槽”,导致起钻遇阻;④特殊的井眼轨迹决定了该井施工后期钻进扭矩及钻具摩阻居高不下,后期钻进及起下钻是该井成败的关键阶段。
3.3 第二稳斜段取芯技术难题
①HCB-2井显示层多为粗砂岩,岩石胶结致密,使用聚晶钻头机械钻速低;②硬地层割芯困难,加上井眼轨迹特殊,停留时间过长易于粘卡;③在定向井取芯尚属首例,如何有效保证取芯收获率也是摆在我们面前的技术难题。
4 针对性技术的实施及技术亮点
针对HCB-2井快速钻井、定向钻井、定向取芯等技术难题,制定了相应的钻井技术方案及复杂事故预防措施:
4.1 快速钻井技术亮点
上部地层优选19mm复合片攻击性强、抗研磨的PDC钻头,型号为SP1935D,并使用成熟的复合钻井技术,使用井段114.00m-1501.00m,进尺1387.00m,平均机械钻速8.46m/h。下部侏罗纪地层胶结致密,使用16mm复合片SP1635D钻头,钻井井段3261.15m-3550.00m,机械钻速2.82m/h。侏罗纪下部地层果断使用涡轮钻井技术,提速效果明显,使用井段3568m-3700.39m,进尺132.39m,机械钻速7.79m/h。
4.2 定向井新工艺技术应用
针对该井轨迹控制段长,普通定向井工具施工困难等问题,使用POWER-V旋转导向技术,不但提高了机械钻速,保证了井眼轨迹,而且避免了普通定向井工具摆工具面困难、托压严重、稳斜稳方位困难、弯螺杆使用井下风险等技术难题。
POWER-V旋转导向使用进尺2119.24m,平均机械钻速6.09m/h。钻具结构:216mmPDC钻头+174mmPower Drive+174mm信号接收器+171mm无磁钻铤(内置MWD)+212mm扶正器+171mm无磁钻铤*2+171mm过滤器+127mm加重钻杆*24+165mm随钻震击器+127mm加重钻杆*6+127mm钻杆。
4.3 取芯技术亮点
HCB-2井取芯使用休斯厂家进口10刀翼16mm复合片ARC427钻头取芯,取代了老式聚晶钻头及老式复合片取芯钻头,机械钻速高,平均机械钻速为2.49m/h,HCB-2井取芯4筒,收获率均达到100%。
HCB-2井取芯过程中,因井眼轨迹特殊,加上使用215.9mm满眼钻头取芯,取芯工具下至井底扭矩明显增大,钻进扭矩大,割芯时钻具拉力无法有效传递至钻头。该井割芯过程中,释放钻具扭矩后,比原悬重(加摩阻)多上提300kN、400kN、500kN,最终上提钻具600kN都不能割断岩芯,下放钻具至原悬重,发现转动顶驱困难,增大扭矩转活钻具。通过尝试停顶驱但不释放钻具扭矩上提钻具完成割芯,上提钻具多提300kN后巖芯割断,探低无掉芯。后为保证井下安全,一直沿用旋转割芯,保证了该井取芯收获率。
5 操作规程的执行
针对该井井眼轨迹的特殊性,在施工后期制定了详细的技术措施,具体如下:①该井自定向钻进开始,严格执行短起下钻措施,坚持“两短一长”,及时清除井壁岩屑床;②煤层井段钻进中,严格按煤层钻进操作措施“进一退二”,顺利钻穿井眼后短起下钻,保证了煤层段井壁稳定;③由于泥浆服务为甲方外包,泥浆润滑性差,钻至3000m以后,接立柱过程中即有粘卡迹象,随即规定在接立柱过程中使用转盘转动方式活动钻具一次;④该井下钻至井底提前1-2个立柱开泵循环,但涡轮下至井底及后期通井下至井底都有不同程度的憋泵迹象,通过下钻、开泵等技术规程的严格落实,避免了井下事故的发生;⑤钻进至3500m以后,接立柱困难,接立柱前反复循环划眼5遍,停泵接立柱过程中,在操作间歇使用转盘活动钻具3次,从而保证井下钻具安全。
6 效益分析
HCB-2井是西部公司在阿特劳地区一口高难度定向井,很受甲方关注,通过各项技术措施的执行,快速、高效完成了该井的钻探任务,井眼轨迹控制、取芯收获率等各项技术指标深得甲方满意,该井顺利完井,在钻井市场持续低迷的环境下,为公司赢得阿特劳地区工作量做出了贡献,具有一定的社会效益。
参考文献:
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