李 静,唐 璟
(1.甘肃钢铁职业技术学院,甘肃 嘉峪关 735100;2.酒钢集团榆中钢铁有限责任公司,甘肃 兰州 730104)
炼钢技术的发展,对我国经济水平的提升产生了巨大的影响。但还需引起相关人员的重视度,结合炼钢工艺分析,制定完善的生产流程,尤其是在生产过程中,传统的加工方法已经无法满足炼钢行业发展需求,为在生产过程中减少转炉原辅料的消耗量,还需对转炉终点留渣量增大、炼钢辅料加入制度等科学分析,在条件允许的情况下,可对其进行实践探究,基于转炉单渣冶炼条件下,能够提升转炉脱磷能力,确保转炉脱磷效果,全面提高转炉辅料的利用率,降低终渣碱度,从而确保炼钢工艺质量。
针对转炉原辅料消耗的减少、优化单渣冶炼工艺流程的技术路线,本文选择的是酒钢集团榆钢公司炼钢案例。公司冶炼工艺主要采用的是铁水-转炉-精炼炉--连铸的生产流程,并且强化了对此流程的实施力度,指标在2020年超过了预期的标准与要求,使钢产量超过了270万吨。
工厂自身发展情况分析,1座LF钢包精炼炉、2座120t的顶底复吹转炉。考虑到钢种的不同,主要采用的是铁水-吹炼-精炼工艺流程[1]。现有炉渣成分如表1所示。
针对表1成分信息数据分析,主要是以转炉冶炼为基础条件,使转炉留渣量不断地增大。CaO元素的含量随着生产过程推进,所占有的含量越来越高,对此,在加工前,还需要优化炼钢工艺流程,在前期生产过程中,对炉渣碱度的控制,在整个吹炼的过程中不断加料,能够满足加工需求。
图1 出炉后炉渣温度的变化情况
对转炉留渣的操作,是以调渣、溅渣为基础,结合具体要求把渣全部、部分留在炉内,把留在炉内的渣作为下一次炉钢初期的渣,能够有效节约资源[2]。但是在实施的过程中,还是会受到终点炉渣碱度过高、炉内温度过高等因素的影响,使前期的石灰迅速地熔化。由于成渣的速度加快,就影响到转炉脱磷的效率。
表1 现有炉渣成分
表2 采用优化后单渣冶炼工艺的炼钢辅料消耗信息数据
同时,炉内留有大量的渣,在生产过程中会向外喷洒,一旦在操作的过程中对工艺流程掌握的不全面,就会因炉内渣的喷洒而危害工作人员的安全。
针对控制炉内渣的温度,为控制炉内渣喷洒情况,还需要控制在1580℃以下,TFe低于25%,就能够合理解决炉内渣喷溅的问题。下图中给出某厂出炉后炉渣温度的变化情况。
针对转炉原辅料消耗的单渣冶炼工艺的优化进行了相应的阐述,可以明确经过对其工艺的优化,可使转炉终点的炉渣碱度降低[3]。对炼钢工艺优化进行多次炉次的分析,统计信息数据如表2。
工艺优化最大的效果,是减少了石灰、轻烧白云石的加入量,能够在工艺实施前,就计算出石灰、轻烧白云石的用量,可在前期就控制住石灰、轻烧白云石用量,为炉渣碱度降低提供有利条件。
在加工前对石灰、轻烧白云石量的加入,可促进石灰、轻烧白云石的溶解,增强高碱度渣的流动性,满足炼钢生产需求,又减少对炼钢辅料的消耗。
对转炉原辅料消耗的单渣冶炼工艺的优化,能够使转炉吹炼终点炉渣碱度降低,工艺优化前是3.5~4.5,优化后降至3.0,明显地减少了石灰材料的消耗量。
与此同时,还对终点炉渣中(MgO)的含量保持不变,就算是炉内的渣量减少,但也可以控制白云石的消耗量。而炉渣碱度的降低,使炉渣熔化速度加快,逐渐减少炉渣中(TFe)含量,提升了钢水收得率。例如:某钢厂转炉工艺优化前与优化后钢铁料消耗的信息数据,工艺优化前,吨钢渣量为95kg,吨钢石灰消耗量为26kg,吨钢轻烧消耗量为14kg,TFe为18%。而工艺优化后,吨钢渣量为80kg,吨钢石灰消耗量为21kg,吨钢轻烧消耗量为11kg,TFe为16.8%。
通过对转炉原辅料消耗的单渣冶炼工艺的优化,有效降低了转炉终点炉渣的碱度,上面也提到了转炉终点炉渣的主要成分,包括SiO2、MgO、P2O5、TFe、CaO、R、F(CaO)。其各含量与均值都有一定的说明。虽然我们已经详细了解到转炉终点炉渣的主要成分,但是炉内的渣是否会对炉衬造成侵蚀,还需结合实际情况进行详细分析。结合其具体信息数据的详细分析,当转炉终点炉渣碱度控制为3.0时、(MgO)含量在8%~10%之间,那么MgO的饱和溶解度值就会超过预期值。
除此之外,还需要结合实际情况详细分析,考虑到冶炼过程中,炉内的炉渣会溅出,直接影响着工作人员的安全,为此,还需要在工艺优化的过程中对炉渣溅出情况的进行详细分析,如果是在高温情况下,还应考虑减少炉渣的侵蚀性,满足工艺需求。为防止炉内炉渣的溅出,可降低活性氧化钙含量。在工艺优化前是7.2,而工艺优化后降低到3.3,可加快石灰的溶解速度,全面提高石灰脱磷效率。
综上所述,在现代化炼钢行业的发展中,对炼钢工艺提出更高的要求。在生产过程中有效减少转炉原辅料消耗量,优化单渣冶炼工艺,对炉内炉渣含量、炉渣碱度进行有效控制,并把石灰在加工前加入到炉内,可提高转炉脱磷效果。同时,通过对单渣冶炼工艺的优化,还可对终点炉渣碱度的有效控制,使终点炉渣碱度为达到3.0以上,其脱磷率远远超过了工艺优化前的80%,满足炼钢行业的工艺要求,确保了工艺质量与生产效率。