废纸造纸废水处理与回用工程实例

2020-11-16 01:48:42叱干勇
工业用水与废水 2020年5期
关键词:废纸沉淀池混凝

叱干勇

(重庆市清泽水质检测有限公司, 重庆 401331)

某包装有限责任公司主要生产水果、 食品、 酒类等产品的包装纸, 是当地最大的彩印包装企业之一。 该公司新建一条瓦楞纸、 牛皮纸生产线, 为保护环境, 减少污染, 节约企业投资, 降低成本, 拟全部采用国内废纸造纸, 不含“美废”或“欧废”[1-2]。同时为执行环保“三同时”政策, 保护周边水环境,该公司拟新建一套废水处理系统, 确保处理后出水优先回用于生产, 多余出水达标外排。

1 设计规模及水质

根据该公司所提供的废纸造纸企业废水排放情况, 确定本工程设计水量为6 000 m3/d, 废水经处理后, 1 000 m3/d 出水回用于制浆车间, 4 000 m3/d 出水回用于造纸车间, 剩余1 000 m3/d 出水达到GB 3544—2008《制浆造纸工业水污染物排放标准》表2 排放标准限值后外排。

具体设计进出水水质见表1。

表1 设计进出水水质Tab. 1 Design influent and effluent water quality

2 工艺流程

该公司主要以国内废纸(包括废旧瓦楞纸、 箱板纸、 牛皮纸及书籍杂志等)为原料生产瓦楞纸、牛皮纸, 排放的废水主要来自废纸的碎浆、 筛选净化、 浓缩及抄造等过程中产生的废水。 废水中的主要成分是细小悬浮性纤维、 造纸填料、 废纸杂质和造纸助剂等各种有机和无机的污染物。 废水的特点是SS 和COD 浓度均较高, 可生化性一般, 色度较深, 废水排放呈现不规律性[3], 在COD 组成中, 非溶解性COD 浓度较高, 约占60%以上, 而部分溶解性COD 又较难生物降解, 含少量酚类、 酯类等物质, 污染物浓度相对稳定。

根据本项目来水的水质特点, 经过经济、 技术比较, 本项目针对废水悬浮物较高且来水不规律性的特点, 采用格栅-斜筛/混凝沉淀-调节池工艺,先对废水中的悬浮物及硬度进行去除, 通过斜筛回收纸浆, 废水在调节池内进行均质均量混合, 再通过水解酸化-好氧生化工艺, 去除废水中大部分的有机污染物, 最后采用砂滤工艺, 对废水中残留的有机物及悬浮物进行进一步截留。 具体的工艺流程见图1。

图1 废水处理工艺流程Fig.1 Process flow of wastewater treatment

废水首先经过机械格栅, 去除其中的大颗粒悬浮物质, 之后进入集水池经泵提升至斜筛, 截留的纸浆纤维经收集后回用于车间生产。 滤后废水自流入混凝池, 通过投加PAC、 PAM, 使废水中的小颗粒悬浮物以及悬浮性COD 类物质等进行絮凝、吸附, 在沉淀池中进行沉淀去除。

沉淀池出水自流入调节池, 调节池末端设置冷却塔进行降温, 以防止夏季温度较高对生化系统造成影响, 调节池部分出水由泵提升至制浆车间回用, 其余由泵提升进入水解酸化池, 利用厌氧和兼氧菌在水解和酸化阶段的作用, 将废水中的大分子有机物分解为小分子有机物, 提高废水的可生化性, 部分小分子有机物被彻底降解去除[4-6], 从而降低后续处理负荷、 提高处理效果、 降低处理成本。 水解酸化池出水进入后续好氧池进行处理, 好氧微生物在氧气充足的条件下, 利用新陈代谢将废水中的有机物分解成二氧化碳和水, 好氧池出水进入二沉池进行固液分离, 上清液自流入砂滤池, 去除废水中呈胶体和微小悬浮状态的有机和无机污染物, 降低废水的色度和浊度, 保证出水水质稳定。砂滤池出水自流入清水池, 80% 出水回用至造纸车间, 20%出水达标排放。

二沉池污泥部分回流至生化系统, 补充微生物量, 剩余生化污泥、 物化污泥排至污泥浓缩池进行预浓缩, 再由螺杆泵送至带式压滤机进行压滤, 最终得到含水率约为82%的脱水泥饼。

3 主要工艺单体及设计参数

(1) 格栅/集水池。 设计水量为6 000 m3/d,集水池设计尺寸为10.0 m×6.0 m×4.0 m, 设计停留时间为30 min, 设计有效水深为2.0 m。 机械格栅设置于集水池前端, SS304 材质, 栅隙为8 mm。池内设置空气穿孔搅拌, 防止池底悬浮物沉积; 设置污水提升泵2 台, 1 用1 备。

(2) 斜筛/混凝沉淀池。 设计水量为6 000 m3/d, 设计尺寸为25.0 m×6.0 m×4.0 m, 混凝池停留时间为10 min, 絮凝池停留时间为20 min, 沉淀区表面负荷为2.1 m3/(m2·h), 采用平流式沉淀池。斜筛置于混凝反应池之上, 倾斜角度为60°。 设置泵吸泥机1 台, 剩余污泥泵2 台, 1 用1 备。

(3) 调节池。 采用廊道式, 末端池上设置冷却塔。 调节池设计水量为6 000 m3/d, 设计尺寸为22.0 m×16.0 m×4.5 m, 设计停留时间为5.6 h。 设置回用水泵2 台, 废水提升泵2 台, 冷却塔内循环泵2 台, 均为1 用1 备。

(4) 水解酸化池。 设计水量为5 000 m3/d, 设计尺寸为20.0 m×14.0 m×7.0 m(2 座), 停留时间为17.5 h, 有效水深为6.5 m, 上升流速为0.8 m/h, 采用脉冲布水器进行布水, 单个布水孔服务面积为1.2 m2, 设置脉冲布水器2 台及配套布水系统。

(5) 好氧池。 设计水量为5 000 m3/d, 设计尺寸为28.0 m × 12.0 m × 5.8 m(2 座), 停留时间为16.1 h, 污泥质量浓度为3 500 mg/L, 污泥回流比为100%, 污泥负荷为0.28 kg[COD]/(kg[MLSS]·d), 气水比为15 ∶1, 曝气器采用射流曝气器。

(6) 二沉池。 设计水量为5 000 m3/d, 设计尺寸为φ 18.0 m×4.5 m, 采用辐流式沉淀池, 沉淀区表面负荷为0.84 m3/(m2·h)。 设置周边传动刮泥机1 台及污泥回流泵2 台(兼做排泥用)。

(7) 砂滤池。 设计水量为5 000 m3/d, 设计尺寸为3.0 m×3.0 m×4.0 m(3 座), 正常滤速为7.7 m/h, 强制滤速为11.6 m/h, 反冲洗强度为14.08 L/(s·m2), 反冲洗时间为5 min, 反洗周期为24 h。

4 运行情况

本系统2016 年10 月投入试运行, 系统进水量约为4 500 m3/d。 经过2 个月调试, 处理站出水COD、 SS 指标能够稳定达标, 出水COD 质量浓度维持在75 ~85 mg/L, SS 质量浓度维持在10 mg/L以下。 各处理单元实际处理结果见表2。

表2 主要工艺单元实测出水水质Tab. 2 Quality of actual measured effluent water from main process units

经过2 个月连续调试运行发现, 来水SS 浓度极高, 斜筛网上纸浆需要及时清理, 否则容易堵塞过滤网, 导致过水面积减小而发生溢流现象, 溢流后混凝沉淀池处理负荷较大, 吸泥不及时易导致出水带料, 影响后端生化系统运行。 针对这种情况及时调整筛网目数, 选用不锈钢筛网, 目数为60 目左右比较合适, 能够避免溢流, 前端混凝沉淀池也能够正常稳定运行; 同时, 因本系统中氮、 磷元素较为匮乏, 且COD 去除率要求较高, 需要定时少量添加氮、 磷元素。 经过上述调整后, 预处理系统和生化系统稳定、 高效运行, 系统回用及外排出水完全达到设计要求, 正式运行2 年多来一直非常稳定。

5 经济分析

本项目总投资约为2 500 万元, 其中土建投资1 500 万元(不含地基处理), 设备安装投资1 000万元, 吨水投资约为4 200 元。 本项目主要的运行费用包括人工费0.06 元/m3、 电费0.51 元/m3、 药剂费0.23 元/m3, 合计运行成本为0.80 元/m3, 其他折旧、 大修等不计。

6 结语

对于利用废纸生产瓦楞纸和牛皮纸造纸产生的废水, 采用格栅-斜筛/混凝沉淀-综合调节-水解酸化-好氧-砂滤组合工艺进行处理, 实际运行结果表明, 该工艺出水COD 质量浓度维持在75 ~85 mg/L, SS 质量浓度维持在10 mg/L 以下, 完全满足GB 3544—2008 表2 排放标准限值要求, 同时回收的浆料和83.3% 的出水可分段回用于生产,实现了废水治理和废物资源化的双重目的。 该工程运行稳定, 处理工艺成熟可靠, 操作简单, 对于同类型企业废水处理系统的设计具有很好的借鉴意义。

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