地面筒仓局部通风机节能降噪技术改造

2020-11-05 09:51:30刘雄飞
山东煤炭科技 2020年10期
关键词:煤仓筒仓噪音

刘雄飞

(山西晋煤集团沁秀煤业有限公司岳城煤矿,山西 晋城 048006)

1 概述

岳城煤矿为沁秀公司下属主力生产矿井,主采3#、15#煤层,年生产能力150 Mt/a。地面有5 个筒仓,每个筒仓高度30 m,筒仓直径10 m。为有效缓解煤仓瓦斯压力,杜绝区域瓦斯积聚事故,特在每个筒仓上方安装2 个通风机进行风排,由来自该矿6 kV 变电站的二回路对电机分别进行供电。由于风机长期以50 Hz 工频状态运行,双台风机输出功率恒定为14.4 kW,设备空转造成了很大的能源浪费。通风机启动加速运行,噪音持续在85~95 dB 左右,对作业人员造成很大危害。因此非常有必要对筒仓风机进行升级改造,实现筒仓运转高效低耗的目的。

2 改造方案

建立局部通风机实时状态监控系统,随时掌握筒仓瓦斯浓度动态变化;并根据瓦斯浓度大小,通过PLC 控制系统自动控制局部通风机的转速,既及时排除了瓦斯,又减少了空负荷运转的资源浪费;对低电机转速进行动态调整,同时在通风机口安装降噪格栅,降低局部通风机在运行过程中发出的高频噪音。

本次改造所用PLC 控制器为西门子公司S7-200smart 系列,参数选择37 kW,60 A,电压等级AC380 V,变频器启动转矩大,能提供0.5 Hz/150%额定转矩输出。甲烷传感器选用南京北路的GJ4/100矿用高低浓度甲烷传感器。矿用通风机选用山西盛佳的2×15 kW/380 V 抽出式通风机。

筒仓局部通风机节能降噪技术改造设备布置如图1 所示。

图1 局扇系统设备布置图

如图所示,在筒仓顶部正常风流处安设甲烷传感器,对煤仓瓦斯实行动态监测报警。接近开关主要用于煤仓存煤位置的检测,当煤位与开关距离达到动作距离时,无需机械接触即可使开关动作,并将动作指令信号传输至PLC 变频控制器。

2.1 变频控制

当前每台通风机有2 台电机,均采用普通防爆开关人工进行控制。因此给通风机配备PLC 变频器,对筒仓内的瓦斯浓度变化进行实时监测,并将瓦斯浓度值转化为电信号,通过变频器来调节通风机的运行频率。变频控制示意图如图2 所示。

图2 变频控制示意图

如上图,每个通风机由2 台380 V/15 kW 异步电机同时进行供电,故设计使用1 台36 kW 的PLC变频器,通过两个并行端口与电机分别连接,对2台电机进行同步变频控制。

2.2 噪声控制

根据现场调研,噪音来源,一是电机的低负荷运转,二是通风机口的高频振动。采用变频器进行动态调节后,电机噪音能够有效控制在设计要求之内。拟采用安装降噪格栅对通风机口进行降噪。

3 改造效果分析

3.1 节能效果

改造前后风机功率输出如表1 所示。

表1 改造前后风机运行参数统计表

节 能 计 算 公 式: 实 际 节 能 率=(P1-P2)/P1×100%,由此得改造前后节能率如表2 所示。

表2 改造前后风机节能降耗统计表

由上表可知:

(1)筒仓风机改造前,当瓦斯浓度变化值在0.1%~0.3%区间时,风机工频以额定功率一半运行,即一直保持在7.2 kW。

(2)当瓦斯浓度值≥0.3%时,风机工频以额定功率运行,即功率一直保持在14.4 kW。

(3)改造后风机保持变频运行,随着瓦斯浓度的上升,功率从最低1.8 kW 开始变化,直到达到最大功率14.4 kW 运行。

(4)根据筒仓内瓦斯实际浓度值日常绝大多数时间是维持在0.1%左右,故综合考虑节能率能够达到27%以上。

3.2 降噪效果

改造前后风机周围噪音分贝值对比如表3 所示。

表3 改造前后风机噪音分贝值统计表

根据上表可以看出,改造后筒仓周围噪音分贝值均降至80 dB 以下,明显小于《煤矿安全规程》对局部通风机周围噪音≤85 dB 的要求。

4 结 语

项目于2018 年5 月—8 月在岳城矿洗煤厂进行了节能降噪示范研究。研究表明,项目实施后筒仓周围噪音明显降低,实测值在10~80 dB 范围内,职工工作环境有了显著改善。风机系统通过变频调速后,节能率达到27%以上,电机实际功率15 kW。按1 台风机每天运转24 h、每年工作182 d、电费1元、5 台风机计算,则每年可节省费用8.77 万元,具有可观的经济效益。

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