燃煤锅炉脱硝工艺存在问题及优化

2020-10-22 07:32吉森辉
冶金动力 2020年9期
关键词:预器预热器过热器

吉森辉

(嘉峪关宏晟电热有限责任公司,甘肃嘉峪关 735100)

引言

国内电厂锅炉烟气脱硝处理大多采用SCR 工艺。甘肃某电厂2×125 MW机组在执行国家《火电厂大气污染物排放标准》(GB13223-2011)要求时,对两台锅炉实施了脱硝改造,采用低氮燃烧器+SNCR+SCR 联合脱硝工艺。项目改造验收后机组运行的一个检修周期内,脱硝系统出现了一系列问题,造成锅炉出口屏式过热器及高温段再热器管排结焦严重、低温段空气预热器积灰严重、排烟温度异常升高,对机组安全稳定运行造成了严重威胁。

1 脱硝系统运行中出现的异常问题

该电厂2×125 MW 机组锅炉脱硫脱硝及除尘改造项目工程全面结束,机组运行后,在对脱硝调试过程中,为保证环保参数达标排放,运行采取了低氧燃烧的控制手段来控制NOx 的生成,同时将喷入炉膛的尿素溶液量控制在500~800 L/h。导致2台锅炉排烟温度逐渐由机组刚启动时的160 ℃左右上升至190 ℃左右,在运行过程中打开屏式过热器区域人孔及低温段空气预热器人孔进行检查,发现屏式过热器区域及高温段再热器管排结焦严重,空预器上表面积灰较多,导致排烟温度超出规程允许范围较多。两台机组分别进行非计划申请停炉清焦、清灰。停炉期间对两台炉受热面、过热器、再热器结焦、SCR反应器堵灰、空预器堵灰和空预器漏风情况进行了全面检查,主要现象如下:

(1)屏式过热器下部区域挂焦严重,见图1(a)。

(2)高温再热器管排间积焦严重,影响烟气流通,见图1(b)。

(3)SCR 反应器靠炉前侧上部区域积灰严重,见图1(c)。

(4)下级空预器堵管严重,平均堵管率在50%左右,靠炉前区域堵管率在70%~80% 之间,见图1(d)。

2 问题原因分析

2.1 屏过和高再挂焦的原因

(1)根据项目调试单位出具的配风卡进行一、二次风调整配比后,出现了主汽压力调整滞后,火焰中心高度提升、炉膛出口温度升高至900~1 000 ℃,超过了飞灰的熔化温度,造成屏过与高再区域的煤灰处于软化状态,粘结在屏过和高再上形成挂焦,因屏式过热器区域无吹灰器而逐渐扩大、积聚。

(2)锅炉进行低氮燃烧器改造后,对燃烧器的调整特性掌握不足,缺乏经验。为降低NOx 的生成量,减少了燃烧区域送风量,使燃烧中心上移过多、燃烧不充分,烟气中CO 含量高(0.1%以上),导致炉内呈还原性气氛增加,使灰熔点降低,造成屏式过热器附近大面积结焦。

图1 脱硝系统运行中出现的异常现象

2.2 空预器堵灰的原因

(1)两台锅炉在改造后的调试期间为了保证烟气NOx的排放达标,尿素喷入量控制在500~800 L/h之间,尿素喷入量过多,导致炉内尿素热解后反应不彻底,造成氨逃逸量增大,生成的硫酸氢氨在低温段空预器处遇冷与烟尘粘附在管式空预器的内壁上,使低温段预热器管束发生严重堵塞。

(2)锅炉烘炉期间投粉过早及点火初期送风机入口温度较低,空预器温度低于80 ℃时,当烟气温度达到露点温度时与烟尘混合后附着在在空预器管内壁上,随着温度的升高,湿灰烘干后在管内形成灰壳,加剧了堵灰。

(3)改造期间对空预器安装的施工质量把控不严,密封件的焊接及浇注质量不到位,造成漏风量过大,影响空预器的换热效率,烟气流速降低,加剧了空预器的堵灰。

(4)在对新#1 炉空预器射流冲洗时发现A 侧约30%防磨套管焊接偏斜,导致流通面积减小甚至堵塞,也是造成空预器堵塞的原因之一。

2.3 SCR反应器前侧堵灰的原因

(1)受锅炉空间的限制,两台125 MW 锅炉SCR反应器安装在竖井烟道内,因其入口滤网隔栅仅5 mm,造成上部掉落的较大灰粒逐渐积聚而堵灰(因其它锅炉烟气需要再次爬坡后才进入SCR 反应器,不存在大颗粒灰渣的影响)。

(2)因大灰粒的质量相对较重,随烟气脱离水平烟道后,在水平烟道与竖烟井的交叉区域下落,是造成SCR 反应器上表面前侧靠炉膛部位堵灰的又一原因。

3 脱硝系统运行中防结焦、积灰的优化及防范措施

3.1 炉膛氧量、尿素量控制优化

(1)通过优化尿素系统调整试验,编制下发了125 MW 锅炉脱硝尿素系统运行规定。规定正常运行净烟气NOx 浓度按165~180 mg/m³之间,氨逃逸小于3×10-6,CO浓度小于0.05%控制。

(2)在进行给粉机启停、煤气火嘴投停及制粉系统启停等对炉内燃烧有较大扰动的操作前,应提前将净烟气NOx 降至165 mg/m³以下后再进行操作(调整过程要缓慢操作各风门,保持炉膛出口氧量稳定在2.0%~3.5%)。

(3)当净烟气NOx 浓度瞬时值超过185 mg/m³,投入备用尿素喷枪运行(控制一区单枪流量小于220 L/h、三区单枪流量小于150 L/h),同时应适当降低送风量运行,但保持炉膛出口CO 含量小于0.1%。当一区、三区尿素喷枪全部投运且尿素溶液喷入量已达到500 L/h,净烟气NOx 浓度小时平均值超过190 mg/m³,值长按5 MW/次申请降负荷,降负荷直至环保参数达标。

(4)定期对新#1、#2 炉脱硝尿素系统喷枪雾化效果及喷枪流量进行专项检查,形成检查记录。

3.2 对低温段空气预热器漏风点进行了处理

(1)将低温段空气预热器浇注料打开后对密封点进行了重新焊接、浇注,使空预器漏风降至10%以下的合格值。

(2)通过调整试验与燃烧工况对比,确定将脱硝反应器处的氧量控制在3.5~4.0%

3.3 调整燃尽风,提高火焰炉内充满度

(1)将燃尽风档板逐步全开,并将反切风摆角增加10°,使反切风切圆扩大、炉膛火焰充满度增加,燃烧工况优化(使烟气中CO 的浓度降至0.03%以下),降低了氮氧化物生成量;

(2)任何工况下,SOFA风开度不低于50%,正常运行开度保持在80%~100%。

3.4 调整二次风配比,降低火焰中心高度

正常运行,下层HG、AA 层二次风挡板开度不大于50%,以降低火焰中心高度,使炉膛出口温度下降至800 ℃以下。

3.5 其它措施

(1)锅炉启动过程中,低温段空气预热器入口温度大于90 ℃时,方可投入煤粉火嘴,可减少硫酸氢氨在低温段空预器区域的形成量。

(2)锅炉启动过程中,将空预器热风再循环门开启50%左右,可干燥低温段空气预热器管束,防止管束积灰。

(3)正常运行期间,NOx的控制,投、停一区喷枪进行控制;三区尿素喷枪的投入,只作为事故情况下使用,禁止长时间投运。

4 效果验证

#2 锅炉同等负荷下,脱硝系统优化前、后炉膛出口温度对比,明显下降,详见表1。

表1 #2锅炉脱硝系统优化前、后炉膛出口温度对比

#2 锅炉脱硝系统优化调整后,运行一个检修周期(6~8个月)停炉后,检查低温段空气预热器上表面及SCR 反应器上表面积灰情况,低温段空气预热器仅A 侧前部区域有约30%左右的堵管,其它区域良好。

5 结束语

通过不断对2×125 MW 机组锅炉脱硝系统的进一步优化,对机组不同工况下,脱硝系统一、二、三区尿素喷枪的配合投运,及每周定期对各尿素喷枪进行就地拔枪进行雾化试验,杜绝了喷枪在炉内雾化不均匀,造成屏式过热器区域、过热器区域、高温段再热器管区域排结焦,减少了空气预热器积灰现象,锅炉排烟温度在设计范围内。

猜你喜欢
预器预热器过热器
2A空预器主变频器跳闸故障案例研究及防范措施
空气预热器配套设计中存在的问题探析
某电厂锅炉屏式过热器爆管原因分析
某500MW塔式锅炉包墙过热器频繁泄漏分析与诊断
一种回转式空预器进水卡涩跳闸快速恢复方法
锅炉卧式空气预热器磨损原因分析及改进
生物质锅炉高温过热器失效的原因分析
622MW亚临界锅炉屏式过热器爆管失效分析
空气预热器排烟温度偏差分析
1000MW燃煤锅炉空预器堵塞问题分析