赵庆东 计敏焜 江波
摘要:该电厂2×660MW超超临界机组自2010年投产至今,发生10余次因锅炉管壁超温等原因造成的锅炉泄漏事件,对该电厂的安全生产及经济效益产生了很大的影响。为解决锅炉水冷壁的超温问题,在调整磨煤机运行方式和调整吹灰频次等运行方式基础上,对1号机组锅炉水冷壁超温特点进行分析,从热工自动控制角度出发,提出了以调整过热度设定值来调整给水量与给煤量的控制策略,以图解决锅炉水冷壁超温问题。
关键词:超超临界机组;锅炉;水冷壁超温
一、超温特点分析
该电厂为防止锅炉管壁超温爆管事故发生,制定了锅炉管壁超温管理制度(报警值:475℃,考核值:501℃)。由于机组在协调控制系统投入状态,在增减负荷或启停制粉系统时,管壁温度上升较快频繁超过考核值,甚至高达550℃,严重威胁锅炉安全运行。运行人员手动将过热度设定值降低几度(或十几度),以增加给水量和减少给煤量,降低管壁温度。当管壁温度接近考核温度值时,人为手动干预过热度设定值,完全凭借个人运行经验调整,快速增加给水量或减少给煤量,不但影响机组CCS控制对电网AGC指令的响应,增加了“两个细则考核”,而且“手动”快速大幅度调整“给煤”或“给水”增加锅炉管热应力,增大锅炉爆管风险,影响机组安全运行。通过对机组数据综合分析,在机组检修时对锅炉受热面管壁检查发现,锅炉右墙#34到#120管壁容易超温,如下图1所示:
二、机组CCS控制策略优化
2.1优化燃水比控制策略
锅炉的燃水比是根据分离器温度的偏差来进行调整的,常规的调整方法有调整给煤量或给水流量二种方法,这二种方法各有优缺点。对于调整给煤量的方法,缺点是给煤量对分离器温度的影响较慢,通过调整给煤量来控制分离器温度的效果相对较差。优点是给煤量对主汽压力和负荷的影响也慢,因此,有利于主汽压力和机组负荷的稳定。而对于调整给水流量的方法,给水流量对分离器温度的影响较快,因此,调整给水流量有利于控制分离器的温度,但对机组负荷及主汽压力的影响相对较大。本文通过综合这二种方法的优点,提出了同时调整给煤量和给水流量的协调解耦控制策略,整个控制方案分为二个部分,首先计算燃水比控制分配系数 , 是一个数值在0~1之间的系数, 表示给水侧的校正强度,1- 则表示燃料侧的校正强度。燃水比控制分配系数 的计算回路如下图2所示。从图中不难看出,燃水比控制分配系数的确定遵循如下原则:
⑴ 当分离器温度偏差不大时,说明燃水比失配并不严重,此时单纯校正燃料侧燃料量来调节燃水比,减小对协调控制系统的扰动;
⑵ 当分离器温度偏差大于某一阈值时,即 > 时,给水侧校正回路开始投入,弥补燃料侧调节响应慢的缺点,控制汽温偏差在合理范围内;
⑶ 当中间点温度差时, 为始终为1,燃水比校正作用完全由给水侧完成;
⑷ 在考虑中间点温度偏差的同时,还参考偏差的变化趋势:若温度差和温度差的变化率的乘积 为正,说明温度差有逐步扩大的趋势,则给水侧校正回路提前投入,相应增加 ;
⑸ 若温度差和温度差的变化率的乘积 为负,说明温度差有逐步收敛的趋势,相应减少 ,削弱给水侧校正强度,防止过调。
2.2优化燃烧调整方式
2.2.1停炉期间检查燃烧器摆角情况,发现B、E、F层存在部分下搭、卡死情况,其他均能够正常摆动。因此结合锅炉燃烧调整需要,将E、F层下搭、卡死燃烧器固定在水平位置,B层卡死的燃烧器解开连杆保持不动。
2.2.2因水冷壁右墙超温严重,故对#1、#3、#4角AA风左右摆角进行调整,以调整炉内燃烧切圆,降低右墙水冷壁区域热负荷。具体调整角度如下表1所示:
2.2.3根据#1炉煤粉取样结果发现C、D、F磨细度高于设计值(R90=22),需对分离器挡板进行调整。将C、D、F磨煤机分离器挡板由60°调至45°,调整前后煤粉细度(R90)由44%降至28%。
2.3应用效果
在机组变负荷或启停磨时,对锅炉水冷壁超温情况进行试验验证,结果表明:通过优化燃水比控制策略及燃烧调整方式,能够较好地控制右墙水冷壁的超温情况,同时提高了机组对AGC的响应速度。在AGC方式下,在机组反复升降负荷过程中进行试验。其中,水冷壁温度最大升至506℃,机组动态负荷偏差在5MW以内。
三、结束语
对超超临界发电机组锅炉水冷壁超温问题,从热工自动控制角度,提出了通过对燃水比控制策略的优化以及对燃烧调整的优化,在AGC变负荷方式下,反复升降负荷过程中,减少或消除了水冷壁超温现象的发生,且对主蒸汽压力及机组负荷影响较小,具有较好的控制品质。
参考文献:
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作者简介
赵庆东(1977.5.1),性别:男;籍贯:河南许昌;民族:汉;学历:大专;职称:高级技师/工程师;研究方向:锅炉安全经济运行及节能管理