丁文长,刘 勇,张兆钦,刘元宝,孙志瑞,仙进兵
(中铁十四局集团第五工程有限公司,山东兖州 272117)
铁路作为国民经济的大动脉、国家重要基础设施和大众化交通工具,在国民经济社会发展中具有重要作用。随着我国经济的快速发展和出行人口的日益增多,交通舒适度、便捷性越来越成为人们关注的问题,无缝铁路的发展速度也日益加快。无缝线路是铁路轨道现代化的重要内容,与普通铁路线路相比,无缝线路在相当长一段线路中消除了大量接头,从而减少冲击振动,提高了车辆的运行稳定性和乘坐舒适度,减少材料消耗,降低轨道养护维修费用,延长线路设备机车车辆的使用寿命及维修周期,减少车辆撞击钢轨产生的噪音,适用于高速行车的要求等,是铁路现代化主要内容之一。
换铺施工是目前最主要的无缝铁路长轨铺设方式,其中人工换铺是各大施工单位采取的最主要的施工方式。但目前随着国内人口老龄化速度的加快,80、90 后群体大多已不再愿意从事这种体力劳动,用工难成为目前建筑施工领域较为突出的矛盾。根据国家工信部联安全〔2018〕111 号《四部委关于加快安全产业发展的指导意见》明确提出要研发一批具有国际先进水平的安全与应急产品,推广应用一批“机械化换人、自动化减人”的安全技术装备,提升各行业领域的本质安全水平,培育新经济增长点。机械化是企业实现经济增长、转型升级的必由之路。
在线路达到初期稳定或稳定状态时,实施长轨换铺作业。主要工序包括:①拆卸扣配件;②将短轨(工具轨)拨出轨槽;③将长钢轨拨入轨槽;④安装扣配件。施工时每班正常需配置作业人员40人,根据现场统计数据,正常情况下每班每日可完成换轨4 km,计0.5 km/h。施工时作业人员须连续作业,劳动强度较大。
传统的人工换铺施工,用工数量较多(每班40 人,大干抢工时每班需配置80 人或以上),作业效率低下,安全风险高,目前因受作业人员配置资源限制,已不能满足大干抢工的需求。
为解决长钢轨人工换铺带来的成本高、作业风险高、用工荒、效率低、工艺落后等问题,中铁十四局集团第五工程有限公司机械管理人员进行技术攻关,依托公司邯济至胶济铁路联络线项目工况、工期等制定研发计划,设备设计研发方案确定后,公司联合株洲长远智造股份有限公司进行生产,设备出厂后在工地经过反复调试、技术改进,已具备非常优秀的施工作业能力,帮助邯济至胶济铁路联络线项目顺利按期高质量完成500 m 长钢轨换铺施工作业,为邯济至胶济铁路联络线顺利开通奠定了坚实基础。该换轨车自身为一机械结构,通过机械结构和相互作用力,实现25 m 工具轨的起道、位移和500 m 长钢轨的起吊、入道(图1)。
图1 换轨车结构
新旧钢轨换轨装置主要由主梁、下导框、上导轮及导槽组成。新轨从上导轮进入,旧轨从下导框进入。
新旧钢轨起吊装置主要由导轨花架、连接槽钢、走轮等部分组成。
车辆主要由底架组成、K2 型转向架及风手制动系统等组成。为便于运输,底架组成分为2 部分,2 部分之间采用铰制孔螺栓连接。转向架采用转K2 型转向架。基础制动装置采用中拉杆式单侧闸瓦制动,装用L 型组合式制动梁。风制动系统采用120 阀控制系统,主要由120 阀、50 L 副风缸、11 L 降压风缸、不锈钢管路系统、305×254 制动缸、制动杠杆及拉杆等组成。手制动系统采用NSW-1 型手制动机控制,主要由NSW-1-1704型手制动机、滑轮、拉杆及链条等部分组成。
桁架组成主要采用型钢(角钢及槽钢)焊接成桁架结构。为便于运输,分成2 部分,2 部分之间采用螺栓连接,目的是增加车辆悬臂的钢度。
悬臂架是采用钢板焊成的“T”形结构,前端安装有车钩安装座、横梁上装有升降丝杆及导向柱,后端采用销轴安装到车辆上。
中部导框组成主要是导入新轨,由导框、导轮、连接梁、导槽等部件组成。
防跳装置主要是防止钢轨脱出导框时钢轨弹跳保护装置,它由槽钢焊接而成。
车钩采用2#固定式车钩,由钩体座及钩头等组成。
手拉葫芦采用标准PK5t-3m 型环链手拉葫芦。起重量为5 t,起升高度为3 m。
配重主要是在换轨时平衡车辆,配重为5 t,安装车辆后部。
设备总重30 t,换长1.8 m,牵引速度≤5 km/h,车辆最大长度18.7m,车辆最大宽度3.2 m,车辆最大高度2.9 m,车辆定距8.4 m,转向架轴距1750 mm,车钩高880±10 mm,牵引方式为轨道车或机车牵引,手拉葫芦起重量5 t,起升高度3 m。
该设备完成正常施工任务需配置牵引动力,可拖挂在轨道车或机车上,在设备到达施工部位后,使新钢轨接头处于换轨中部的导框位置,利用悬臂架的升降丝杆,将新旧钢轨换轨装置下行至最低位置。利用换轨车上的手拉葫芦,吊起两侧新钢轨使钢轨进入导框中,车辆组继续前行,至换轨车后转向架车轮距离接口<4 m 位置。利用换轨车上的手拉葫芦,吊起两侧旧钢轨使钢轨进入新旧轨换轨装置的下导框中。护住钢轨使新钢轨进入上导轮中,车辆组前行,使新钢轨能够入槽并能对轨。采用鱼尾板或接轨器,固定轨缝,并将旧钢轨导向两侧。人员跟随车辆组前行,人工护住新钢轨入槽(图2)。
图2 换轨车施工方式
待换轨作业进行到新钢轨脱出中部导框前,车辆应缓慢前行。使钢轨缓慢脱出导框。此时人员不可站在导框两侧,防止钢轨弹出伤人。车辆继续缓慢前行,待钢轨即将脱出后导框前,采用手拉葫芦吊住新钢轨。待钢轨完全脱出导框后,放下新钢轨并入槽。完成换轨后,车辆撤离。
与传统的人工换轨方式相比,新型长钢轨换轨车的设计与使用在现场应用中具有以下4 个方面的优点:
根据现场实际统计和测算,新型长钢轨换轨车综合施工效率为2 km/h,每班组仅需8 名配合人员,设备可24 h 作业,单班日均可完成换轨施工16 km,能完成各种急难险重的施工任务。相比之下,人工换轨在每班组配置40 人的情况下,最快换轨效率为0.5 km/h,因依靠人力,无法持续高强度作业,日均最大换轨4 km。长轨换轨车作业效率至少为人工作业效率的4 倍。人工费按每人每天200 元计算,长轨换轨车配合作业人员日工资1600 元,人工换轨作业人员日工资8000 元。长轨换轨车作业人工成本为人工作业成本的五分之一。人工作业需配置撬棍、手套、乘用车辆等,按40 人计算成本约需4100 元;机械作业换轨车折旧费用每天约200 元,牵引车租赁费每天约2000 元。在人工铺轨配置40 人的情况下,单班长轨换轨车施工效率至少为人工换轨效率的4 倍;长轨换轨车每公里施工成本约为280 元,人工换轨每千米成本约3025 元,机械较人工每千米节约成本约2745 元。
传统人工换轨效率较低,单元焊等后续作业无法持续跟进,作业相对独立,整体效率低下。采用长轨换轨车换轨施工后,换轨完成即可开展单元焊施工,减少扣配件拆卸安装次数,创新了换轨形式,优化了换轨流程。
传统人工换轨时全靠人力施工,需要对新老钢轨翻进翻出,作业人员体能消耗大,工作强度高。长轨换轨车作业时最多配置8 名辅助作业人员,进行钢轨的吊装及辅助新旧钢轨的摆放,体力消耗小,降低了作业人员工作强度。
传统人工换轨施工时护轮轨和长轨换装需要两步实施,换完长轨后再将护轮轨安装到位。利用长轨换轨车施工后,换轨车可一次性将工具轨安装到护轮轨安装位置,实现长钢轨换铺和护轮轨安装一次到位,减少作业工序,提高换铺效率。
传统人工换轨方式因主要依靠人来完成,人的不稳定因素及不安全因素较多,该换轨方式主要由机械完成施工,机械自身的稳定性及对人员的防护性较高,减少了人的不安全性,大大降低了安全风险。
根据现场测试,十四局五公司研发的长轨换轨车换轨效率可达到2 km/h,作业人员较人工换轨减少至1/5,该方式取代传统的人工换轨方式,大大提高换轨效率,减少了用工数量,降低了综合施工成本投入,降低了作业人员劳动强度,创新了换轨施工形式和流程,实现护轮轨一次到位施工,降低换轨作业安全风险。公司积极进取,开拓创新,响应国家号召,大力推动企业施工机械化进程,实现了机械化换人的又一次有效尝试,为公司后续换轨施工奠定了坚实基础。