张孝燕.
(中油辽河油田公司,辽宁盘锦 124010)
曙一区杜84块超稠油1997年投入开发,历经直井试采、上产阶段后,2003年起规模实施水平井技术,推广组合式注汽,实现研究区域年产油40×104t以上稳产。2019年通过SAGD开发方式转换技术的规模实施,研究区域年产油60×104t,达到历史高峰,其中吞吐开发方式年产油占总产量的20.3%。蒸汽吞吐开发方式首先采用直井蒸汽吞吐开发,随后实施水平井井间挖潜,SAGD规模实施后,吞吐规模逐渐缩小,目前平均吞吐轮次10轮,进入蒸汽吞吐开发后期。为了延缓吞吐老井的产量递减,提高采收率,找到适合杜84块研究区域超稠油吞吐的挖潜措施,2019年在杜84块南部实施了蒸汽驱试验,取得了初步效果,成为研究区域第一批蒸汽驱井组,为区块其他井组转驱提供了依据。
曙一区杜84块兴隆台油层,构造上位于辽河盆地西部凹陷西斜坡欢曙上台阶中段[1],研究区域探明含油面积0.75 km2,石油地质储量1 240×104t,油藏埋深660~800 m,平均有效厚度80 m,储层物性较好,具有密度高、黏度高、胶质沥青质高、含蜡量低的特点[2],原油黏度对温度表现为极度敏感性,为高孔高渗中厚层、厚层块状边底水超稠油油藏[3]。
研究区域1997年采用直井蒸汽吞吐开发,2004年实施水平井井间挖潜,吞吐产量达到高峰产油,突破45×104t。为延缓递减,达到产量规模,2005年实施SAGD开发方式转换试验,2009年由于SAGD规模实施,吞吐规模逐渐缩小,目前平均吞吐轮次10轮,进入蒸汽吞吐开发后期。虽然SAGD产量稳定,且占研究区域79.7%,但是保持产量规模还需延缓吞吐产量递减,杜84块吞吐开发后期方式转换迫在眉睫。因此,2019年在杜84块南部选取四个井组进行蒸汽驱试验,以提高区块采收率。
1.2.1 研究区域含水高,产油量低,油汽比降低
研究区域共有油井31口,多为2002—2005年直井,井距为70 m×70 m。为解决井间汽窜严重的问题,改善生产效果,该区域建立了组合式注汽试验井组并取得了成功。试验井组周期油汽比最高达到0.66,并在相邻井组推广组合式注汽,形成了研究区块效果最好、规模较大的组合式注汽直井井组。经过17年的蒸汽吞吐开发,该区域经历了井间汽窜严重阶段、组合式注汽阶段、多元化措施辅助阶段[4],随着吞吐轮次的增高,研究区块超稠油进入吞吐开发后期,周期呈现排水期长、产量高峰期延迟[5]、日产油递减趋势加快、周期生产时间延长、废弃产量增长的特点(图1),研究区域年产油量由历史高峰期的5.12×104t降到2018年的1.53×104t,最低年产油1.09×104t(图2)。由于井组规模较大,井数过多,同注同采时间较长,地下存水较多,大部分直井日含水升高,在90%~100%之间。由于含水过高,开井率降低。截至目前,经过17年的开发生产,31口直井累计注气86×104t,累计产油30×104t,油汽比0.35,与高峰期相比,油汽比大大降低。
图1 超稠油周期生产曲线Fig.1 Periodic production curves of super heavy oil
图2 研究区域年产油曲线Fig.2 Annual oil production curve of the study area
1.2.2 研究区域处于低效吞吐阶段
研究区域目前采出程度为56%,采出程度高,生产效果日益变差。为改善吞吐后期生产效果,在该区域实施了组合式注汽并辅助二氧化碳措施[6],操作成本较高,平均单井日产油仅3.1 t/d,操作成本超过700元/t,处于低效吞吐阶段。
1.2.3 研究区域纵向隔夹层发育,油层厚度较薄,井间剩余油不能有效动用
杜84块南部发育兴隆台油层Ⅱ、Ⅲ组,且下部油层发育底水,与底水间无夹层发育,因此动用油层有限,大部分直井仅射开兴隆台油层Ⅱ组。兴隆台油层Ⅱ组纵向上油层不连续,小层较多且薄,中间发育隔夹层(图3),夹层厚度不一。油层条件造成了油层纵向动用不均[7],井间存在剩余油,难以有效动用。
图3 杜84块兴隆台油层Ⅱ组剖面图Fig.3 Reservoir profile of formation Ⅱ of X reservoir in block D
超稠油开发后期,采出程度高,地下存水多,井间剩余油很难采出[8]。蒸汽驱开发主要是向油层中连续注入高干度蒸汽,使原油的黏度不断降低,具有流动性,再将原油开采出来的生产方式。蒸汽驱开发是超稠油开发后期的必然接替方式之一,能有效提高原油采收率20%~30%[9]。
根据蒸汽驱筛选标准[10](表1),蒸汽驱技术对油层厚度的要求相对较低,油层厚度根据Ⅰ~Ⅲ类蒸汽驱条件,在7~60 m之间,单层厚度≥1~5 m,埋深为中深层、深层适宜,这为多类型的薄层稠油油藏吞吐开发后期提供了方向。研究区域位于杜84块南部,含油面积为0.12 km2,地质储量为54.5×104t,目的层为兴Ⅱ组,埋深为700~780 m,油层厚度平均为17 m,虽然呈薄互层发育,但小层厚度大于3 m,基本参数比较符合蒸汽驱筛选标准(表1)。区块经过蒸汽吞吐开采后,采出程度虽然很高,但仍有大量的剩余油存在,井间平均剩余油饱和度基本在50%~60%之间;经过多轮蒸汽吞吐,井下温场形成(图4),井间连通情况较好[11],原油已具有一定的流动能力[12],地层压力已降到3~4 MPa,适宜转驱。
表1 蒸汽驱技术油藏筛选标准Table 1 Criteria for reservoir selection of steam drive technology
研究区域有井31口,其中注汽井有4口,生产井有27口,呈70 m×70 m井距井网,借鉴其他区块的成功经验,根据产液情况,设计了4个反九点井组[13](图5)。注汽井和生产井开采层系对应,组成完善封闭的生产井网,井间热连通程度较好,为提高蒸汽的注入速度和蒸汽干度创造了有利条件,有利于蒸汽腔的扩展和注入蒸汽充分波及井间死油区[14]。确定合适的井网及井距,保证采注比在1.0~1.2之间。
图4 研究区域油井井温情况Fig.4 Well temperature in the study area
图5 研究区域蒸汽驱井网图Fig.5 Profile of steam drive injection production well
2.4.1 注汽基本条件
经验和研究表明,蒸汽驱必须保证注入油层的为高热焓的蒸汽[15]。油层越深,井筒热损失越大,井底蒸汽质量难以保证,而且举升也困难,因此成功的蒸汽驱必须同时满足四个条件[16](图6):①体积注汽速率≥1.6 t/(d·m·ha);②瞬时采注比≥1.2;③井底蒸汽干度>40%;④转驱油藏压力<5 MPa。
图6 各项注汽参数与蒸汽驱采收率关系示意图Fig.6 Diagram of relationship between various steam injection parameters and steam drive recovery rate
2.4.2 注汽速度调整
蒸汽驱的生产方式决定了注汽井需要有连续注入高干度蒸汽的能力,并且具有良好的井筒隔热能力[17]。以往的经验显示,蒸汽干度会随注汽速度提高而提升,阶段采出程度、净产油会随注汽速度提高而提高,热能利用较好,热损失较小。当注汽速度超越某一界限时,采出程度和净产油则会呈下降趋势(图7),注汽速度越高,见效越快,但蒸汽突破早,蒸汽驱结束早,汽驱效果变差。
图7 注汽速度与产油、采出程度关系图Fig.7 Relationship between steam injection speed and oil production and recovery
2016年研究区域开始实施蒸汽驱试验,由于注汽锅炉受限,采用大排量锅炉低干度注汽,注汽排量过大,单井日注在240~280 t/d之间,排量无法控低,导致试验井组汽窜严重,含水上升,试验项目以失败告终。2019年,研究区域已满足注汽井条件,重新开启蒸汽驱试验。
杜84块注汽速度要求:初期单井排量为4 t/h,井组日注384~400 t/d,受效后根据生产情况进行调整。
2.4.3 注汽干度要求
蒸汽驱开发的条件没有SAGD严苛,研究资料显示,对于小层厚度薄、油层较碎、不连续的薄互层状油藏,可采用蒸汽驱开发,向井内不断连续注入高干度蒸汽,蒸汽干度的不断提高能有效提升蒸汽携带的热量,有效加热油层,达到驱油目的[18]。蒸汽干度增加,阶段采出程度和净产油增加,当蒸汽干度超过50%以后,采出程度和净产油递增幅度减缓(图8)。
图8 注汽干度与产油、采出程度关系图Fig.8 Relationship between steam injection dryness and oil production and recovery
杜84块干度要求:锅炉出口蒸汽干度大于75%,井底蒸汽干度不低于50%。
2.4.4 控制合理采注比
根据蒸汽驱历史经验得出,采注比上升到1.2时,净产油和采出程度上升幅度最大,采注比越高,越呈现出下降趋势(图9)。采注比低,不易形成蒸汽腔;采注比过高,见效快,汽窜快,保证油层低压状态,采出高于注入,合理采注比为1.1~1.2[18]。
图9 采注比与产油、采出程度关系图Fig.9 Relationship between production injection ratio, oil production and recovery degree
2019年6月,四个井组相继转入蒸汽驱生产,目前日注汽为384 t,严格按照日注设计实施,注汽排量≤4 t/h,最高不超过4.5 t/h,否则容易汽窜;日产液量为410 t,平均单井日产液量为20~35 t,液量超过设定值有汽窜现象发生;日产油量为60 t,含水为85%,含水高于95%有可能汽窜,需严格控制生产参数;瞬时油汽比为0.156,采注比为1.1,控制采注比在1.2以下,以防汽窜发生。目前各项瞬时指标基本达到了方案要求(表2),蒸汽驱效果初见成效。
表2 瞬时指标与方案设计对比Table 2 Comparison between instantaneous index and scheme design
总井数为31口,其中注汽井4口、生产井27口,目前动用24口,受效井19口,受效比例为70%[19]。目前试验区效果正朝好的方向发展。蒸汽驱试验后,试验区各项生产参数得到显著升高(图10),井组日产液量提高了215 t,日产油量提高了12 t,单井平均温度由实施前的75 ℃上升到83 ℃。
图10 研究区蒸汽驱井组转驱前后日产曲线Fig.10 Daily production curves of steam drive well group before and after driving in the study area
研究区域开展蒸汽驱试验,促进了开井率的升高(图11),由去年的64%上升到80%,提高了16%。若井网完善,有利于井间剩余油更好采出[20],开井率更高,这也促进了2020年的工作方向。超稠油开发后期,低效吞吐的矛盾一直待解决,单井日产逐年降低是不可避免的问题,蒸汽驱有效地解决了这一问题,2019年单井年平均日产量为4.7 t/d,与去年相比提高1 t/d(图12),试验区年产油量为1.67×104t,与去年相比增加1 413 t。
图11 研究区域开井率情况Fig.11 Well opening rate in the study area
图12 研究区域单井年平均日产量对比Fig.12 Comparison of annual average daily production of single well in the study area
(1)中深层薄互层超稠油油藏适宜开展蒸汽驱试验,能有效提高油藏采收率。
(2)注汽干度及注汽速度可控至关重要,是蒸汽驱建立的最基本的条件。
(3)对于薄互层油藏来说,注汽井与生产井小层层析对应较重要,直接影响后期生产井是否受效。
(4)蒸汽驱调控过程中,温度过高,大于参数标准,可判断为汽窜;液量、含水过高,且持续时间过长,可判断为汽窜。