摘 要:通过对某石化企业高压加氢裂化装置二段注LVGO,考察不同原料配比进入反应器中裂化反应效果分析,从而得出不同产品的收率与目标值差距,为生产优化提供参考。
关键词:高压加氢裂化装置;LVGO;效果分析;收率
1 概况
由于高压加氢裂化装置产品存在重石收率低、轻烃收率高、氢耗高的现象,经设计院专家分析认为是二段催化剂HC-185LT活性偏高,建议在当前工况下采取二段注氨,提高循环氢中氨含量,抑制二段催化剂的目的。氨可以通过在二段注LVGO反应转化后得到,根据设计院估计LVGO中的N能完全转化为NH3,二段反应中的NH3浓度可以通过LVGO中的N含量和二段循环氢量计算得到。
图1 二段注LVGO的流程简图
图2 预估LVGO注入速率表
(基于LVGO中N含量为200ppm)
2 投用LVGO过程
2019年4月12日10:05分开始引LVGO进V-6102,起始量为5t/h。第一阶段4月12日10:00-4月17日10:00:目标使R-6103中含10ppm的NH3,LVGO注入量为5t/h;第二阶段:4月17日10:00-4月24日10:00:目标R-6103进料中含等效于20ppm的NH3,LVGO注入量为10t/h;第三阶段:4月24日10:00-4月26日9:40:目标R-6103进料中含等效于40ppm的NH3,LVGO注入量为20t/h,因4.26事故中止;第四阶段:目标R-6103进料中含等效
于50ppm的NH3,未实施。
3 注LVGO后效果分析
根据目前的试验效果分析,二段注LVGO能增加重石收率约3-4%,降低轻烃收率2-3%,降低氢耗约1%,但是没有达到预期的重石收率达到69%的目标值。本次试验未完成计划的内容,且干扰试验的因素较多,例如装置原料性质变化快,进料温度偏高,系统压力较设计低,氢气纯度低,催化剂已经接近运行末期,R-6102床层径向温差大,且有局部热点,因E-6102切除后出口P11管道存在不能大于230℃的温度限制,F-6102热负荷偏低,R-6103入口提温困难。
3.1 装置原料变化
图3 装置原料变化
装置原料变化大,主要体现在进料中柴蜡油比例的变化和重芳烃量的变化。进料中的重芳烃22日开始降低,从17.9降至12t/h,23日降至8t/h,之前做过核算,重芳烃转化为重石的收率在89%左右,所以10t/h重芳烃切出后,重石脑油约少产2t/h,重石脑油下降约0.8%。进V-6101入口温度偏高,制约了提升R-6103出口温度,减少了換热效果,间接影响到R-6103入口温度。
图4 V-6101入口温度变化
3.2 收率比较
①从数据上看,重石收率下降了0.3%,小于0.8%,应该是R-6103入口温度提高弥补的(从335度升至340度);②LVGO注入后,对R-6103催化剂的抑制作用很明显,从4月13日以后床层温升的下降可以看出;③为弥补氨对催化剂的抑制作用,R-6103一直在升温调整,前期效果不明显,直至20日,R-6103入口温度升至335度时,有明显变化,首先R-6103的床层总温升由9.2升至12.5,其次重石收率从61%升至64%,轻烃收率也有所上升,从14.7%至16.1%,之后数据均比较稳定;④精制油中的氮含量,LVGO注入前维持在8ppm左右,LVGO注入后略有下降,4月20日降至3.2ppm,4月25日又升至8.6ppm;⑤LVGO提至20t/h后,重石的收率由63.7%降至60.6%,下降较明显。R-6103温升稍有增加,由12.9度升至13.3度;⑥脱硫后循环氢中氨含量化验分析数据波动较大。
4 结语
通过对高压加氢裂化装置二段注LVGO方案实施,发现LVGO中N在裂化反应器转化氨,R6103反应入口温度和反应平均温度较大幅度提高,但床层温升变化不大,从而通过温度来弥补催化剂下降的活性。从产品角度分析和在目前工况下,注LVGO控制小于20t/h,有利于提高催化剂的选择性,达到重石收率提高。虽然此方案未达到重石收率预期目标值,但也提供一种操作优化方案,为今后生产优化和产品效益提供参考。
参考文献:
[1]韩崇仁.加氢裂化工艺与工程[J].化工书籍,2001.
[2]李波,邵起国.加氢裂化装置产品结构的调整与优化[J].云南化工,2018(1).
作者简介:
马乃伟(1990- ),男,江苏淮安人,本科,化学工程与工艺专业,助理工程师;现从事加氢裂化装置生产与管理工作。