摘 要:与其他输送带进行比较,PVC整芯阻燃输送带具备较为显著的应用价值,这种输送带应用的是平板硫化工艺。PVC整芯阻燃输送带具有整体性能好、带体密实、防水性好的优势,同时也具备使用寿命长、抗腐烂性能好等优点。在实施平板硫化工艺生产输送带过程中,普遍存在气泡问题,对输送带产品质量具有严重的不良影响,本文将围绕PVC整芯阻燃输送带展开,分析气泡形成的影响因素。
关键词:PVC整芯阻燃输送带;气泡;影响因素
在PVC整芯阻燃输送带生产过程中,极易出现输送带气泡问题,对输送带使用寿命具有严重负面影响,同时在使用过程中也会带来输送带安全问题,导致输送带质量下降。平板硫化工艺的应用,是将整体带芯浸渍于PVC增塑糊中,并应用烘箱进行初塑,然后上下使用覆盖胶,最后应用平板硫化机加热、加压。在实际生产过程中,上下覆盖胶同芯体之间有气泡出现,导致覆盖胶与芯体无法完全粘合,输送带便出现了鼓泡情况[1]。这种情况会对输送带覆盖胶与芯体粘合程度产生影响,严重影响了输送带的使用寿命,下文将围绕这一问题展开,报告如下。
1 原材料因素
原材料性能指标与相关标准不符是导致PVC整芯阻燃输送带出现气泡的主要原因之一,尤其是水份以及挥发份含量等指标,对PVC整芯阻燃输送带质量具有严重的影响。另外固体填充剂、聚合物PVC与增塑剂配比等因素也会导致气泡的产生。
1.1 水份以及挥发份含量超标
PVC整芯阻燃输送带覆盖层主要包括以下几种成分:悬浮法PVC、增塑剂以及填充剂,是经过捏合塑炼压延等操作形成的。浸渍带芯过程中应用的增塑糊是通过搅拌研磨形成的,主要成分为乳液法PV、填充剂以及增塑剂。当聚合物PVC、助剂水份以及挥发份含量超标时,平板硫化过程不能及时将多余的水份以及挥发份排出去,高温条件下会在覆盖胶与芯体之间出现大量气泡,最终导致带体出现气泡情况。在输送带实际生产过程中,要想将充分分散水份、挥发份,可采用提升塑炼效果以及增塑糊塑化效果的方式,同时也可以采用增加落板排气次数的方式,将残留的气体排净[2]。
1.2 固体填充剂杂质含量、粒度超标
固体填充剂中包含较多杂质,例如铁、锰、铜、硅、铝等,影响了固体填充剂的纯度、即便是微量的铁、锰、铜、硅、铝等杂质,也会对稳定剂的效率产生影响,当杂质内存在硫时,会导致铅类稳定剂出现污染,此外金属杂质还会对钡镉稳定剂产生影响,出现反作用。在聚合物PVC硫化过程中,需要注意的是杂质会对稳定剂作用发挥产生影响,导致气体产生,当气体不能及时排出后,输送带会出现气泡。填充剂粒度不符合相关标注,会对覆盖胶的分散性产生一定的影响,极易导致疙瘩成团等情况的出现,在高温熔融状态下,这种覆盖胶不具备较强的均匀流动性,缺胶情况较为普遍,存在疙瘩粒料的胶片无法与芯体完全粘合[3]。因此,在实际生产输送带过程中,要及时进行固体填充剂杂质含量的检测,避免在生产线中出现不合格原料,从而在控制覆盖胶气泡情况的发生率。
1.3 聚合物PVC与增塑剂配比不合理
在进行聚合物PVC与增塑剂配比过程中,当增塑剂用量超标时,高温条件下增塑剂会从胶片中游离出来,游离出来的增塑剂液滴会对覆盖胶与芯体的粘合程度产生影响,冷却后会有气泡情况出现。为保证合理的配比,可以采用在生产覆盖胶过程中应用不同PVC悬浮树脂的方式进行增塑剂吸收量的测试,结合树脂增塑剂(100g)吸收量的剂量来选择配方中增塑剂剂量,得出最为合理的配比,从而为增塑剂的增塑作用提供保障,同时也能够为输送带质量提供保证。
2 工艺条件因素
除原材料因素外,工艺条件的选择以及控制也是影响输送带质量的重要因素之一。平板硫化机温度、压力控制的均匀性、好坏程度均为输送带质量的关键影响因素。
2.1 平板温度
在实际应用平板硫化工艺过程中,平板内层加热管道缺少通常行,平板前后锅头冷却水控制缺少合理性,会影响平板温度的均匀性,出现部分温度高、部分温度低的情况。在加热过程中,温度较高部分达到成型温度会更早,熔融硫化时间也更长,温度更高、时间更长均会导致聚合物出现分解,从而形成过多挥发物以及分解物,继而会有气泡形成;温度较低部分会在其他部分达到成型温度时,尚未达到规定温度,导致胶片与糊体无法形成熔融状态,影响了二者之间的融合过程中,最终导致气泡情况发生[4]。在实际生产输送带时,需要定期进行设备检查,从而为通汽管路的通畅性提供保障,同时也要进行平板硫化机测温点温度的跟踪测试工作,从而保证各个测温点温差不超标。
2.2 平板压力因素
在平板硫化工艺应用过程中,带体加热到熔融温度后,高压条件下能够导致整个熔融体布满平板模腔,对熔融体产生推动作用,导致其出现流动,从而保证熔体温度的均匀性,同时也有助于气体的排出。此外还能够将模腔内熔体压实,从而有效控制融体内带有气孔的风险。在实际工作开展过程中,极易出现平板压力缺少均匀性的情况,导致局部压力达不到相关规定,影响了模腔内熔融体的压实过程,继而导致气孔内气体无法完全排除,最终导致输送带出现气泡情况。因此,需要在日常工作过程中定期进行平板硫化机的检查维修,保证上锅帽螺丝的松紧程度一致。此外,在成型过程中还要注意避免掉压情况,即加高压过程中出现压力降低。
3 压缩量因素
通常情况下,壓缩量需要控制在0.7-0.8mm范围内,当压缩量过小情况下,熔融体无法将模腔全部充满,影响了成型过程中模压压力,一旦出现成型压力不达标的情况,则会对覆盖胶与芯体之间粘合程度产生影响,继而出现气泡情况。当压缩量过大情况下,会加重余料溢出情况,导致生产成本进一步加大。因此,需要结合实际成本宽度以及厚度进行各项数据的测量,保证各项数据的准确性,从而为压缩量的合理性提供保障[5]。
4 其他因素
在阻燃带硫化生产过程中,也会受到雨雪天气、空气温度高、湿度大等因素的影响。因此在实际生产过程中,需要结合实际情况进行落板排气次数的增加,将多余水气排除。当覆盖胶、芯体表面存在杂质以及油污情况下,高温熔融过程中无法完全融合,对覆盖胶以及芯体增塑糊的粘合过程产生了负面影响,导致气泡情况的出现。因此,在实际输送带实际生产过程中需要注意保持覆盖胶、芯体的清洁、干燥,从而防止气泡情况。寒冷条件下,为控制增塑糊粘度通常会采用加大增塑剂剂量的方式,初塑化后带芯表面通常会有过多增塑剂液泡情况发生。这种情况下,可以采用提升生产环境温度的方式,从而控制增塑剂的使用量[6]。
5 结束语
综上所述,需要在实际生产过程中充分考虑上述影响因素,从而最大程度上控制气泡情况,促进PVC整芯阻燃输送带质量的提升。
参考文献:
[1]祝天龙.EP叠成带芯输送带硫化工艺质量问题分析及解决措施[J].化工管理,2020(06):48.
[2]尤国俊,黄孝庭.煤矿用高耐磨型整芯阻燃输送带的探索[J].科学技术创新,2019(36):153-154.
[3]李朝红,宋鑫,周震宇.煤矿用织物整芯阻燃输送带热硫化接头的应用研究[J].内蒙古煤炭经济,2019(19):16-17+15.
[4]李朝红,周震宇,汪健.芳纶织物整芯阻燃输送带的研制[J].市场周刊,2019(02):172-173.
[5]杨化民,王军龙,姜丽,贺拥军.模压成型法PVG阻燃整芯输送带覆盖胶的配方优化[J].橡胶工业,2019,66(01):36-40.
[6]徐晓云,陈瑜.煤矿用低烟低卤整芯阻燃输送带性能分析[J].中国新技术新产品,2018(04):60-61.
作者简介:
孙少阳(1990- ),男,山西武乡人,硕士研究生,2017年6月30日毕业于燕山大学化学工艺专业。从事工作输送带行业技术工作。