(西山煤电集团公司镇城底矿,山西 太原 030200)
煤矿井下作业时会产生大量的粉尘,随着煤矿机械化、智能化的不断发展,机电设备不断更新换代,开采强度不断加大,工作面粉尘也逐渐增加,不仅威胁井下工人的身体健康,而且严重影响相关设备的使用寿命和服务年限,制约了煤矿可持续发展。此外,粉尘达到一定浓度时存在爆炸的安全隐患,因此降低工作面粉尘浓度对煤矿安全生产至关重要。目前有煤层注水、喷雾除尘、通风除尘等方式降低粉尘浓度,但是许多煤矿降尘除尘效果不佳。
综上所述,通过改进优化采煤机喷雾降尘装置,从根源上降低井下粉尘浓度,以确保煤矿安全生产。
综放工作面采煤机截割煤体时,粉尘浓度与采煤机运行方向和风流方向有关,粉尘的运移扩散与采煤机顺风或逆风割煤相关。当采煤机顺风割煤时,低滚筒处于采煤机前方,产尘点低,此外受重力因素影响,粉尘运移距离较近;高滚筒迎风流方向,截割煤体的位置较高,在向采煤机运移过程中受重力影响,在较短的距离也能够降落。当采煤机逆风割煤时,低截割滚筒迎风流方向,但由于产尘位置低,受重力影响下也会飘移较近距离后沉降;高滚筒在后方,受风力流动方向影响,扬尘位置高,运移距离较远。
采煤机滚筒在抛煤时,滚筒转速决定产尘量。当滚筒转速较慢时,煤屑抛出距离近,相互间碰撞几率小,产生的粉尘少;当滚筒转速较快时,煤屑以较大的加速度从螺旋内飞出,煤屑下落由于碰撞会产生大量粉尘,并且在落地时依旧保持较大的加速度,接触地面后破碎程度高,也会产生较多的粉尘,产生的粉尘运移规律与上述采煤机位置和风流方向相关。
液压支架在前移(落、拉、升)过程中,产尘位置高且产尘量较大,粉尘扩散速度快且运移距离远,综采工作面主通风道液压支架前半部分是产尘较多的位置,由于受到风流扰动的影响,附近支架的前端粉尘浓度也较高。
镇城底矿综放工作面采用ZFS3000/16/25型轻型放顶煤支架和MG160/380WD滚筒采煤机,由于煤层在开采过程中注水效果不理想,煤层相对干燥,支架与煤壁之间形成的空间狭窄,采煤机工作时产尘量较大,在采煤机运行时,产生高浓度的粉尘不仅严重阻碍工作人员的视线,而且还会加快仪器设备的磨损,严重危害工人的身体健康。为此在综放面采煤机上加装高压自动喷雾降尘装置,与采煤机内外喷雾联合工作,以期取得良好的降尘效果。
结合综放工作面采煤机两个滚筒的采煤特点,技术人员通过技术革新,研制出一种新型ZCD型组合式采煤机自动高压喷雾降尘装置。ZCD型采煤机自动高压喷雾降尘装置由ZCD-A型和ZCD-B型两种新型高压喷雾降尘装置组成,见图1。
其中ZCD-A型高压喷雾降尘装置安装于机体处,每个滚筒处各安设1个,ZCD-B型高压喷雾降尘装置安设在滚筒后部,每个滚筒处各安设2个。ZCD-A型高压喷雾降尘装置由5个喷嘴组成,喷嘴安设角度为-45°~45°。ZCD-B型高压喷雾降尘装置由4个喷嘴组成,根据采煤机工作实际情况,喷嘴喷雾角度能够手动调节,在采煤机截割产尘浓度较高的位置,喷出的水雾能够瞬间润湿凝结煤尘,实现煤尘的有效封闭。ZCD-A和ZCD-B型高压喷雾降尘装置采用孔径2.4 mm的3#含X形导流芯广角旋口混合式喷嘴,喷射距离较远。图2为CZD型组合式采煤机高压喷雾降尘装置现场安装及应用效果。
图1 CZD-A和CZD-B型高压喷雾降尘装置
采煤机自动高压喷雾控制系统的水电联动自动喷雾控制子系统,采用的是矿方自行研制的XSMD型采煤机喷雾控制系统。该装置具有体积小,重量轻,便于安装,可靠性强,准确率高等特点。
采煤机自动高压喷雾降尘控制系统主要由传感器、电动球阀和主机组成。其中,根据实际情况可以选用或加装转动传感器、振动传感器以及红外传感器等。该装置由PLC编程主控箱、电动阀门、设备开停传感器组成。当采煤机进机开动后,设备动力电缆线中的电流,由开停传感器感应后,其内部常开触点闭合,此信号主控制板接收处理后,输出电动阀门打开(电动阀门打开,由延时打开和立即打开两种接法),电动阀门延时30~300 S可调后关闭。XSMD型采煤机喷雾控制系统流程见图3。
图3 XSMD型采煤机喷雾控制系统工作流程
该系统整体构架见图4。在采煤机系列车后安装一台高压泵及水箱,通过液管与采煤机切割电机上固定的喷雾装置相连,通过组合开关实现采煤机与喷雾联动,开机开水。整套设备与采煤机实现联动,但采煤机开始工作时,能够感应采煤机工作状态,通过控制加压泵进水喷雾;进水安装水位控制器和水质过滤装置,在低水位时加压进水,高水位时断水,并且过滤水中砂石等杂质,有效延长整套装置的使用年限。整套设备无需额外工人看守,自动实现开机、喷雾、加水断水等,维护量小,操作简便。
图4 采煤机自动高压喷雾降尘装置
降尘机理先进,维护量小,整套装置与采煤机实现联动,无须人员操作,即采煤机开启,喷雾装置自动开启,使用期间不影响采煤机正常工作。整套装置安装水位控制器,能够自动控制进水,实现缺水时自动补水,水满时自动停止补水,实现了真正意义上的自动化运行。
通过现场试验,将喷雾除尘系统改进前后进行对比,在综采工作面布置10个采样点,监测监控粉尘浓度,效果对比见图5。综采工作面自动高压喷雾降尘装置安装之后,回风侧粉尘浓度已经极大降低,工作面工人普遍反映工作环境得到很大改善。此外整套装置实现自动控制,减小了工人的作业强度,生产质量和效率显著提升。
图5 改进前后粉尘浓度变化对比
本文通过技术革新,研制出采煤机新型自动高压喷雾除尘装置。通过实践验证,采煤机高压喷雾降尘装置作用效果明显,煤尘浓度得到了极大程度的降低。
改进后的采煤机自动高压喷雾降尘装置工作稳定,整套装置体积小,功率高,在保证降尘效率的前提下,没有增加采面工人的任何工作量,极大地改善了综放工作面的作业环境,有效降低了截割过程中的产尘量,最大限度的保障了井下工人的身心健康。