TDS 智能干选机在微山金源煤矿初级分选中的应用

2020-08-07 06:24林卫国刘金伟
山东煤炭科技 2020年7期
关键词:金源块煤大块

林卫国 刘金伟 王 娜

(济宁能源发展集团微山金源煤矿,山东 济宁 277600)

微山金源煤矿年设计生产能力0.55Mt/a,建有配套的洗煤厂,煤种为1/3 焦煤,属于优质的炼焦煤。设计工艺为:+50mm 块煤手选预排矸,50 ~0.5mm 无压三产品重介旋流器,-0.5mm 浮选。块原煤采用人工手选预排矸,手选作为选煤的传统作业环节一直存在工人劳动强度高、工作环境差(包括噪声、粉尘)的问题,另外手选存在拣出率低、洗选加工成本高等问题,为洗煤厂生产管理带来不便。随着近期智能干选技术的发展,考虑引入智能干选技术[1-3]。

1 智能干选技术适应性研究

1.1 智能干选机类型选择

智能干选机是将原煤逐个排队后,采用射线识别系统进行煤矸识别,再通过高压风机构将煤与矸石分开的技术。煤矸识别是智能干选的核心技术之一。目前用于煤炭行业的射线识别技术主要为γ射线识别与X 射线识别技术,二者均是建立在双能射线透射系统的基础上,原理相同。具体原理如图1 所示。

图1 智能干选机原理图

考虑辐射安全、管理方面等因素,选用X 射线智能干选机。

1.2 解决超大块及杂物问题

为简化系统,方便管理,智能干选系统需考虑超大块及杂物问题。

射 线 穿 透100~25mm 中 块 容 易, 穿 透200~100mm 大块,穿透400~200mm 超大块非常困难。但TDS 智能干选机攻克技术难关,从识别角度最大入料粒度可达1000mm,从执行角度可喷吹最大400mm 矸石,并且有工业应用。在执行打煤工艺,最大入料粒度可达1000mm,该工艺已在赵庄成功应用。赵庄来煤有1000mm 超大块矸石及杂物,TDS 智能干选机执行打煤工艺,超大块及杂物自然落入矸石,TDS 智能干选机分选的同时实现除杂和除超大块。

TDS 智能干选机能解决超大块及杂物问题,可考虑引入TDS 智能干选机代替手选。

1.3 分选精度及煤质适应性研究

智能干选采用X 射线识别,元素组成影响识别精度,识别精度影响分选精度。为验证TDS 智能干选机对金源原煤的分选结果,2018 年6 月采用并在工业样机上进行半工业试验,试验结果见表1。

表1 金源原煤半工业试验结果表

从表2 试验结果可知,经过TDS 智能干选机分选后,干选矸石的平均矸中带煤率为1.65%,平均排矸率93.87%。TDS 智能干选机分选效果明显,精度高,适用于金源洗煤厂300~50mm 块原煤的预排矸分选。

此外,对已投产的TDS 智能干选机应用情况进行调研,实际应用表明TDS 智能干选机分选精度高,煤质适应性强,具体见表2。

表2 部分已投产TDS 应用情况表

综合考虑采用TDS 智能干选机代替手选实现+50mm 块煤分选。

2 应用概况

2.1 TDS 智能干选机及配套系统选型

TDS 智能干选机不用水,不用介,无煤泥回收系统,系统简单,配套高压风系统即可。本次选用的TDS10-300 型智能干选机耗风量为14m3/min,现有系统的余量可以满足要求,仅需增加风的除水除油装置进行风的清洁即可。新增TDS 智能干选机系统设备见表3。

表3 金源TDS 智能干选机系统设备

2.2 改造后工艺流程

将现有原煤仓上手选工艺替换为TDS 智能矸工艺。由于本矿300~50mm 块原煤中含有杂物超大块,TDS 智能干选机执行“打煤”工艺。原煤经+50mm 分级后,+50mm 进入TDS 智能干选机分选,分选后的精煤破碎后与-50mm 末煤一起进入洗选系统。TDS 智能干选机矸石直接排弃。改造后工艺流程图见图2。

图2 改造后工艺流程图

2.3 改造工艺布置

新增TDS 系统简单,无需新增车间,将现有手选皮带拆除,在手选皮带位置安装TDS 智能干选机即可。TDS 智能干选系统布置图见图3。

图3 改造后工艺流程图

受空间限制,现有破碎机放置在末煤皮带上,为保证破碎机检修,进行如下设计:

(1)TDS 智能干选机分选室设有检修梁,需要检修破碎机齿辊时,检修工人将手拉葫芦放置在检修梁上,从TDS 智能干选机分选室门进入,检修破碎机齿辊。

(2)破碎机电机减速机正上方楼板做开孔处理,方便电机减速机检修。

2.4 预计效益

(1)省去人工拣矸环节,提高自动化水平,提高管理水平

采用TDS 智能干选机替代人工手选,最重要的意义在于将工人从恶劣的工作环境中解救出来,保护了工人身体健康。

微山金源煤矿的自动化水平一直比较高,此次将人工手选改为TDS 智能干选机后,真正实现了洗煤厂全厂机械生产,大大减轻了工人的工作强度,解决了筛分破碎车间噪声大、粉尘大、工人工作环境差的难题。

(2)节省块煤破碎机维修费

采用TDS 智能干选后,块煤破碎机由主要破碎矸石变为仅破碎煤,破碎机的正常损耗降到了最低,节省破碎机维修费。

(3)节省后续洗选加工费

本厂+50mm 块煤量按30%,其中矸石含量约40%,人工手选能拣出20%的矸石,块原煤采用TDS 分选,矸石排出率按95%计,则本厂块原煤采用TDS 分选比手选可以多排出:

0.55Mt/a×30%×40%×(95-20)%=4.95 万t/a

后续洗选系统加工费20 元/吨原煤计,采用TDS 工艺每年可节省后续洗选系统加工费:

4.95 万t/a×20 元/t=99 万元/a

(4)减轻煤泥水负荷,节省煤泥加工费

矸石在入洗时会产生次生煤泥,TDS 智能干选机提前将大量矸石排出可减少次生煤泥产量,减轻洗煤厂煤泥水系统的负担,节省次生煤泥加工费。

2.5 实际运行效果

微山金源煤矿TDS 智能干选系统于2019 年2 月投产,投产后检测的分选精度为矸石带煤率<1%,分选精度满足要求。

3 结语

微山金源煤矿采用TDS 智能干选机代替人工手选实现+50mm 块煤分选,将工人从恶劣的工作环境中解救出来,提高了自动化水平和管理水平,减少煤泥量,节省块煤破碎机维修费和后续洗选加工费,具有较好的经济效益和社会效益。投产后的生产证明TDS 智能干选机分选精度高,满足要求。TDS 智能干选机在微山金源煤矿的成功应用,为洗煤厂提高智能化和管理水平提供了借鉴意义。

猜你喜欢
金源块煤大块
一种块煤防碎新方法
大块煤破碎装置的设计与应用
半夜响起敲门声
准能集团块煤产品的开发与工艺改造实践
哎呀,骨折了
哎呀,骨折了!
南城三义
V先生的幻想世界
用大块肉做丸子
提高炮采工作面块煤率爆破技术研究