9104 运输巷复合顶板支护技术研究

2020-08-07 06:16白树杰
山东煤炭科技 2020年7期
关键词:根数岩层锚索

白树杰

(山西新元煤炭有限责任公司,山西 晋中 030600)

1 工程概况

新元煤矿9104 工作面平均埋深为500m,工作面走向长1217.4m,倾斜长230.8m,所采9#煤层平均厚度3.8m,倾角1°~5°,平均2°,煤层中含2~3层泥质夹矸,厚度一般为0.20~1.00m 左右。9104工作面采用双巷布置,其中9104 运输巷沿9#煤层顶板掘进,净宽5.0m,净高3.8m,掘进总长度为1322m,采用钢筋钢带+金属网+锚杆+锚索联合支护。顶板每排打5 根锚杆,间排距为1m×1m,锚索采用三花布置,即第一排在巷中线两侧1.8m 处分别布置一根,第二排在巷中布置1 根,锚索排距均为1m。巷帮每排打4 根锚杆,间距为900mm,排距为1000mm。在支护过程中所使用的锚杆型号均为Ф20×2400mm 的左旋螺纹钢锚杆,锚索型号均为Ф17.5×6400mm 的预应力钢绞线。巷道断面支护如图1 所示。

图1 巷道断面支护图

2 巷道围岩原位实测

2.1 巷道顶底板围岩赋存情况及强度测试

在9104 运输巷顶底板选取合适的位置进行打钻取芯,将所取岩芯进行加工后对其密封并带回实验室,通过NSY-500 型液压机对各岩层试块的围岩物理力学参数展开测试,如表1 所示。

表1 巷道顶底板围岩赋存状况及力学参数统计表

从表中看出9104 运输巷顶板为复合顶板。直接顶为砂质泥岩,该岩层层厚仅有1.9m,且其强度与同类岩层强度相比较低,裂隙较为发育。该岩层之上为0.8m 的软弱夹层,该夹层为泥岩。软弱夹层之上则分别覆盖一层约2.8m 的细粒砂岩和1.3m的砂质泥岩,这两层围岩的强度均低于同类岩层。砂质泥岩之上则为8.6m 的粉砂岩,经测试该岩层强度较高,围岩完整性较好。

2.2 巷道围岩可锚性测试分析

锚固力是决定锚杆支护成功与否的关键因素,锚固力大小的判定不能单纯地依赖于理论计算,而需要在现场对其进行实际测试,目前最常用的方法为拉拔力试验。为了确定该巷道锚杆(索)在复合顶板条件下的可锚性,在9104 运输巷掘进断面的顶板对锚固力展开测试,测试结果如表2、表3 所示。

表2 巷道锚杆可锚性测试结果

表3 巷道锚索可锚性测试结果

根据挤压加固拱理论,锚杆锚固力应不小于7t,锚索锚固力应不小于15t。9104 运输巷的围岩可锚性测试结果显示,该巷道锚杆锚固力在8t 以上,锚索锚固力在20t 以上。由此可知该巷道围岩可锚性较好,可选择锚杆(索)对其进行联合支护。

2.3 锚杆(索)预紧力现场监测

锚杆(索)预紧力的施加是否合理对于巷道围岩稳定性具有重要影响。若预紧力过小,各岩层之间则较为松散,不能形成有效的承载结构;若预紧力施加过大,则易使围岩发生挤压破碎,顶板控制难度反而加大。为了掌握该巷道锚杆(索)预紧力的施加情况,对80 根锚杆、60 根锚索的预紧力施加情况进行了现场监测。锚杆预紧力监测结果如图2 所示。

图2 锚杆预紧力分布柱状图

图2 为锚杆预紧力分布柱状图。从图中可以看出锚杆预紧力主要分布在45~50kN 之间,分布在该范围内的锚杆达到了47 根,占到了总锚杆数的58.8%;预紧力分布于50~55kN 之间的锚杆根数为16 根,仅次于预紧力分布在45~50kN 之间的锚杆根数;预紧力超过60kN 的锚杆根数最少,仅有8 根,仅占锚杆总根数的10%。

从图3 中可以看出锚索预紧力主要分布在150~160kN 之间,处于该范围内的锚索达到了43根,占到了锚索总根数的71.7%;预紧力分布于160~170kN 之间的锚索为10 根;预紧力达到170kN以上的锚索仅有7 根,仅占锚索总根数的11.7%。

图3 锚索预紧力分布柱状图

根据锚杆(索)预紧力的现场监测结果来看,锚杆(索)所施加的预紧力变化幅度较大。其中锚杆预紧力主要集中在45~50kN 之间,锚索预紧力主要集中于150~160kN 之间,锚杆(索)预紧力普遍偏低。

3 9104 运输巷变形破坏原因

(1)9104 运输巷顶板为复合顶板,上覆岩层数量较多,除粉砂岩外,每一层岩层的厚度均比较薄,层间连接性较差。在距顶板2.7m 处有一层软弱夹层,正好处于锚杆锚固段上方,导致锚杆的锚固基础较差,对顶板难以形成强有力的支护。

(2)巷道顶板的泥岩、砂质泥岩以及细粒砂岩与同类岩层相比,其强度要低许多,且岩层内部裂隙较为发育。距顶板表面6.8m 深处范围内的围岩其强度整体偏低,6.8m 以上的围岩强度相对较高,围岩完整性较好,而该巷道采用的锚索长度仅有6.4m,锚索的锚固基础同样较差。

(3)9104 运输巷顶板具有较强的可锚性,且从锚杆(索)预紧力的监测结果来看,该巷道锚杆(索)预紧力的施加普遍偏低且缺乏规范化管理,不能对顶板形成及时有效的支护。

4 支护方案优化

(1)将锚杆间排距调整为900mm×900mm,锚索改为三二支护。即第一排在巷中布置一根锚索,距巷中线左右2m 处各布置一根,第二排在距巷中线左右1m 处各布置一根锚索,以此循环,锚索排距调整为900mm,巷帮锚杆间排距不变。

(2)在对巷道进行支护的过程中,将顶板和帮部的锚杆长度统一加长至3m,所施加的预紧力统一增加至80kN,顶板锚索长度则统一加长至7m,所施加的预紧力统一增加至170kN。对预紧力施加的过程中应进行严格的规范化管理。优化后锚杆(索)的布置方式如图4 所示。

图4 支护优化设计图

5 现场监测

对原支护的巷道围岩变形进行30d 监测,监测期内巷道顶底板收敛量达到了226mm,两帮移近量达到了327mm。采用优化方案支护后,30d 监测期间,顶底板收敛量下降36mm,两帮移近量下降55mm,与原支护方案相比分别减少了84.1%和83.2%,巷道围岩稳定性得到了较好的控制。

6 结论

(1)9104 运输巷顶板为复合顶板且含有软弱夹层,距顶板6.8m 范围内围岩强度较低,再加之锚杆(索)支护强度较低,锚固基础较差,在这些因素的共同作用下,巷道变形破坏严重。

(2)针对巷道变形破坏的原因,提出加长锚杆(索)长度+增加预紧力+减少锚杆(索)间排距的联合控制措施对该巷道进行治理。现场监测结果表明,在优化方案的支护下巷道围岩稳定性得到了有效的控制。

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