某取水泵站6kV水泵保护回路改造

2020-08-05 06:27白斯宇刘辰龙郭翔博李昌顺蒋汀岚
仪器仪表用户 2020年8期
关键词:所带原理图水泵

白斯宇,刘辰龙,郭翔博,李昌顺,蒋汀岚

(中国核动力研究设计院,成都 610041)

0 引言

图1 系统供电原理图Fig.1 Schematic diagram of system power supply

某泵站是该工程试验堆二次冷却水系统的主供取水泵站,其主要取水设备是6台6kV高压潜水泵。该泵站共有两路6kV电源,分别由上级35kV变电站6kV甲段、6kV乙段引来。正常情况下,泵站6kV甲段、6kV乙段分段运行,其中甲段6kV带1#、3#、5#水泵,乙段6kV带2#、4#、6#水泵。运行过程中发现,甲段电源失电的情况下,甲段电源所带水泵会停运(预期情况),而乙段电源所带水泵不会停运(预期情况),而在乙段电源失电的情况下,不仅乙段电源所带水泵会停运(预期情况),甲段电源所带水泵也会停运(非预期情况)。此种保护模式存在极大安全隐患,即乙段失电的情况下,所有水泵均会停转,虽然可以通过倒闸操作恢复部分水泵的正常运行,但需要一定时间(水泵停转之后需要30min才能再次启动),在此期间不能保证系统的正常供水,影响了取水系统的可靠性。因此,急需对水泵保护系统进行改造,保证甲、乙两段电源所带水泵的独立性。

1 问题分析

6台水泵主电源按照1#、3#、5#接甲段6kV,2#、4#、6#接乙段6kV的方式接线,一方面将负荷平均分配在了两段电源上,减小单段电源的供电压力,另一方面两路独立的电源增强了取供水系统的可靠性。但是在水泵保护回路方面,1#与2#、3#与4#、5#与6#水泵各自共用1个PLC模块,其电源均来自乙段6/0.4kV变压器低压侧开关柜。当乙段电源故障时,3个PLC模块均失电,引发相应水泵的高压开关柜跳闸,系统供电原理图如图1所示。此控制回路问题为设计缺陷,水泵在一次回路接线中将6台水泵平均分配在了甲、乙两段电源上,但在保护回路中的PLC模块分配时,却又将甲、乙两段上的水泵两两一组放到了一起,这样无论PLC的电源引自甲段或乙段,均会出现相应段电源失电时,另一段6kV电源所带水泵会受保护模块失电影响而停泵的情况。

图2 方案一原理图Fig.2 Schematic diagram of scheme one

2 解决方案

针对上述问题,共有两种改造思路:一是改变甲、乙两段上的水泵交叉共用PLC模块的现状,使甲段水泵(1#、3#、5#)的保护模块使用甲段低压电源,乙段水泵(2#、4#、6#)的保护模块使用乙段低压电源,从而实现甲、乙两段所带水泵在保护回路上的相对独立;二是保持现有共用保护模块现状,从实现其不间断供电的思路着手,引入UPS电源和甲、乙两路双电源,在常用电源失电的情况下,自动投入另一段电源,同时依靠UPS提供的不间断电源,实现保护模块的持续供电,避免了因保护模块失电引起的不必要的水泵停运。两种方案的详细内容如下:

2.1 方案一

原有3块PLC模块保留给2#、4#、6#水泵使用,增加3块PLC模块供1#、3#、5#水泵使用,并从甲段低压开关柜引电源给其供电,从而使甲、乙两段所带水泵的保护回路独立,即把原有的1#和2#分开,3#和4#分开,5#和6#分开,如图2所示。这样一来保证了每台水泵一次回路和保护回路电源的一致性,在某一段电源失电的情况下,不会影响另一段电源所带水泵的正常运行。此方案需增加3块PLC模块,并从380V甲段引入低压电源,同时还需对新增加的PLC模块进行编程,经估算,改造费用约为12万元,改造周期约为1周。

2.2 方案二

图3 方案二原理图Fig.3 Schematic diagram of scheme two

安装UPS电源,电源端通过两只互为闭锁的接触器构成双电源自动切换装置[1-3],分别引入甲、乙两路低压电源,输出端给3个PLC模块提供不间断电源,如图3所示。两只接触器接入常闭触点,当回路甲通电时,KM1线圈得电,其触点分开,乙回路失电;当甲段电源失电时,KM1线圈失电,其触点闭合,乙回路通电,反之亦然。这样在甲段(乙段)电源失电的情况下,UPS输入端自动切换到乙段(甲段)电源,在此切换期间(不到1s),UPS能持续为保护装置提供电源。因此,水泵不会因为保护回路的失电而触发高压开关柜跳闸,在6kV某段失电的情况下,所带水泵会停转,而另一段6kV电源所带水泵则不受影响。此方案需增加1套UPS及蓄电池、2个接触器及熔断器等配件,还需从380V甲段引一路220V电源,改造经费约为2.7万元,改造周期约为1天。两种方案均能达到改造目的,但方案二比方案一改造费用更低、改造周期更短、施工难度小。因此,经综合考虑,选择方案二。

3 改造实施

选取UPS型号额定功率为3kVA/2.4kW,输出电流为14A,蓄电池容量为9AH,整套装置能极大满足3个PLC模块的供电需求。接触器选用额定开断电流为12A,满足使用需求,同时搭配iC65N-C32A/1P断路器及gF1-16/4A熔断器。将整套装置按原理图接线并安装于3#、4#泵共用的控制柜内,从UPS的输出回路引3路电源分别至各个控制柜的PLC模块。

4 调试

安装完成后,首先为双电源自动切换装置投入380V甲段电源、380V乙段电源备用,启动3#(6kV甲段供电)、4#(6kV乙段供电)水泵,此时6kV甲段与6kV乙段分段运行,5min后切断6kV甲段电源,随即3#泵停泵(预期情况),双电源自动切换装置接入380V乙段电源(耗时0.5s),4#泵一直保持正常运行(预期情况)。随后恢复6kV甲段供电,甲、乙两段仍保持分段运行状态,启动5#(6kV甲段供电)、6#(6kV乙段供电)水泵,5min后切断6kV乙段电源,随即4#、6#泵停泵(预期情况),双电源自动接入甲段供电(耗时0.5s),5#泵一直保持正常运行(预期情况)。同理,对1#、2#水泵也进行了断电试验,未出现非预期停泵情况。经试验论证,改造结果达到了预期。

5 结束语

改造完成至今,该泵站未出现6kV甲段(乙段)失电,引起6kV乙段(甲段)水泵停运的情况,提高了厂外取供水系统的可靠性,为该工程试验堆的安全运行提供了可靠的二次冷却水供水保障。从发现问题、分析问题、提出方案、综合对比再到方案实施,此次改造不仅达到了目的,还节约了改造经费。同时,为相关工作人员在类似的系统前期设计中提供了宝贵的经验,不能顾此失彼,应结合实际情况,因地制宜,采取合理的设计方案,避免后期的不适用给系统安全可靠的运行带来不必要的隐患。

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