氯醇法环氧丙烷副产品提高品质解决方案

2020-08-05 09:52:04湛庆新
天津化工 2020年4期
关键词:丙醇环氧丙烷副产品

湛庆新

(天津大沽化工股份有限公司,天津300455)

天津大沽化工开展创新创效活动,创新创效小组结合环氧丙烷生产过程中副产物二氯丙烷质量品质,确立创新创效项目,实现氯醇法副产品二氯丙烷质量提升,回收氯丙醇,降低丙烯单耗。本文重点探讨降低氯醇法环氧丙烷生产过程中间产品损失(氯丙醇回收)和副产物二氯丙烷的精制工艺。

1 环氧丙烷副产品二氯丙烷现状分析

1.1 环氧丙烷

环氧丙烷(PO),又名氧化丙烯、无色醚味液体。目前PO 的生产方法主要有三种:氯醇法、共氧化法(又叫联产法,分为乙苯法(联产苯乙烯)、异丁烷法(联产叔丁醇/MTBE)以及异丙苯法)、直接氧化法。

1.2 氯醇法PO 工艺原理

氯醇化反应:

水+氯气→次氯酸+氯化氢H2O+Cl2→HOCl+HCl丙烯+次氯酸→氯丙醇CH3-CH =CH2+HOCl →CH3-CHOH -CH2Cl 90%-氯丙醇

CH3-CH =CH2+HOCl →CH3-CHCl -CH2OH 10%-氯丙醇

皂化反应:

氯丙醇+氢氧化钙→环氧丙烷+氯化钙+水

2CH3-CHOH-CH2Cl+Ca(OH)2→2CH3(CHCH2)O+CaCl2+2H2O

氯丙醇+氢氧化钙→丙醛+氯化钙+水

2CH3-CHOH-CH2Cl+Ca(OH)2→2CH3CH2CHO+CaCl2+2H2O

1.3 二氯丙烷

二氯丙烷(DCP),无色透明的液体,有点像乙醇类的味道。不溶于水,易溶于丙酮,乙醚等大多数有机溶剂。

氯醇法PO 工艺,在氯醇化反应过程中生成副反应产物DCP,方程式

CH3-CH=CH2+Cl2→CH3-CHCl-CH2Cl

副产物DCP 一部分在中间产品氯丙醇溶液中存在,进入皂化系统、精馏系统、粗馏系统,自粗馏塔塔釜排出与被循环气带出气相部分,经冷凝后分离后,一并作为副产品出售。

DCP 的用途广泛,DCP 可制备多种重要的化工产品,低毒环保,替代甲苯、二甲苯,广泛用于无苯香蕉水、无苯天那、水无苯胶水、无苯油漆,降低毒性污染;制备沥青涂料;制备三氯乙烯和四氯乙烯;制备芳基烯丙基醚;制备氯丙烯;可作防霉剂或杀菌剂等,作为氯醇法生产PO 的副产物,还可作为稀料生产的主要原料,用作油漆稀释剂[1]。

氯醇法PO 工艺DCP 副产品品质存在以下问题:1)蓝色;2)刺激性气味较大、颜色泛红泛黄;3)纯度低,含氯丙醇、水、PO 等杂质。

2 问题分析及解决方案

对PO 副产品DCP 溶液进行精制、水洗,得到高品质DCP 副产品,回收中间产品氯丙醇,降低丙烯单耗,提升经济效益是方案的目的所在。

2.1 DCP 副产品品质分析(见表1)

表1 质量提升前粗馏釜液油相多组数据平均值

2.2 变色的原因

2.2.1 变蓝色

我公司为节能减排,将部分生活水经过砂滤等设施引入工业水池,生活水中的硫磷离子作用,或在工艺生产过程中,发生未知反应,生成显色有机物所致,显色物质在光照射(静置48h 阳光照射6h 色逐渐褪去)条件下分解,进而使DCP 的蓝色褪去。

2.2.2 刺激性气味较大、颜色泛红、泛黄

氯醇化反应有HCl 产生,碱洗系统不正常,导致循环气(夹带DCP)pH 值低,经冷却分离初的DCP 副产物呈酸性,造成管道内部锈蚀,Fe3+铁锈显色。

由于来自乙炔站电石灰中含有部分有色物质,生产过程中融入DCP 中;在工艺生产过程中,发生未知反应,生成显色有机物质,导致来自粗馏塔釜的DCP 刺激性气味较大、颜色泛黄。

2.2.3 纯度低

在氯醇反应中,由于氯丙醇溶液中副产物DCP 油相的存在会加剧生成DCP 的副反应,因此,加大丙烯与氯气的物质的量比,增大循环气量,使尽量多的过量的DCP 被循环气带出是最优的选择。但是,大量的循环气会夹带一定量氯丙醇,随DCP 被冷却进入DCP 系统,导致DCP 含氯丙醇而纯度低。

3 DCP 精制提纯、水洗回收利用工艺方案

设计氯丙醇回收搭、水洗回收设施,达到对DCP 提纯、脱色、精制、水洗回收利用的完美效果,实现提升DCP 品质,回收DCP 中的氯丙醇,降低中间产品流失,进而降低大宗原料丙烯的单耗。

表2 氯醇化系统收集DCP 的组分

表3 粗馏塔釜排出DCP 的组分

3.1 数据分析(见表 2,3)

3.2 方案探索

3.2.1 回收氯丙醇,水洗法萃取

根据氯丙醇溶于水、乙醇和乙醚的特点,以及DCP 不溶于水,能与乙醇、乙醚、苯、四氯化碳等大多数有机溶剂混溶的特点,我们选用水(汽化潜能相对小,不影响下一工序的分离,不发生化学反应,稳定性好,无腐蚀、成本低等特点[2)]为萃取液。表4 为不同比例萃取液(水)对应油相中DCP纯度,和水相中氯丙醇、PO 百分含量。

综合核算投入水、蒸汽(回收氯丙醇进入皂化系统)及回收氯丙醇转化成产品所得,我们确定水与釜液量质量比为1.0~1.5。

根据氯丙醇水溶液密度1.01(氯丙醇含量1.5%)左右,比DCP 密度1.156 小的特点,我们设计了回收氯丙醇DCP 自动提升提升器,其特点是稳定、无能源消耗。回收塔釜液经冷却后和萃取液水混合由分布器进入水洗罐Ⅰ区,沉降上下分层(比重差)。上层氯丙醇水溶液溢流到Ⅱ区,静压流入氯丙醇储罐;下层DCP 溶液靠自动提升器均匀将DCP 提升到缓冲罐,提升器液相出口采用螺旋式可调高度设计见图1。

表4 加水比例与回收物料的关系数据表

图1 示意图

3.2.2 DCP 提纯、精制

DCP 混合物中主要含有DCP、水、氯丙醇、环氧乙烷(EO)、丙醛(PA)、丙二醇(PG)等,纯净DCP 的标准沸点127℃,氯丙醇的标准沸点96℃,由于DCP 溶液含有60%左右水,在精制过程中,DCP 和氯丙醇分别与水形成共沸物,其共沸点分别为氯丙醇-水77.5℃,DCP96.0℃。

我们利用公司研究所和质检部门的资源,进行反复试验,数据对比,最终确定了,回收撘采用三节填料塔和塔顶冷凝作为内回流的精制过程,填料为不锈钢波纹规整填料,效果良好。

氯丙醇回收DCP 提纯系统流程:PO 一期、二期、三期粗馏塔塔釜液,一并进入DCP 精制填料塔C-191,塔底再沸器采用蒸汽加热,塔顶设E-192 冷凝器,冷凝液作为内回流。出塔气体经冷凝器E-193 冷却得到精制DCP,输送至DCP 大罐,气相部分经冷凝器E-194(冷媒为-10℃盐水)冷却得到粗PO,输送到S-181,去精馏塔C-281 回蒸,得到PO 产品。C-191 塔釜液经冷凝器E-195(冷媒为-10℃盐水)冷却至15℃左右,进入V-194 水洗系统.得到DCP 和PCH,分别进入下一工序(见图 2)。

DCP 副产品品质分析(质量提升装置投用前、后多组分析数据平均值(见表5、6)。

根据表7 可知:试验数据得知,氯丙醇水洗回收,进分离器(V-194)前冷却,有助于氯丙醇回收分离。

根据图3 可知:工艺中,我们对回收塔釜液冷凝器的冷媒温度采用-10℃盐水。冷凝器物料出口温度控制在15℃左右。

图2 氯丙醇回收DCP 提纯系统简易流程图

表5 质量提升装置投用前DCP 副产品品质多组分析数据平均值表

表6 质量提升装置投用后DCP 副产品品质多组分析数据平均值表

表7 DCP 水洗回收与温度的关系数据表表

图3 分析数据折线图

这里需要特别指出,由于PO 产品中总醛(乙醛和PA)含量尤为重要,氯丙醇回收系统的应用,由于乙醛和PA 沸点低,回收塔塔顶,特别是尾气冷却液(主要为PO),含醛量高,不能简单地回收利用。否则,会因为工艺过程的不断累加导致产品含醛超标,我们采取了加还原剂的方法,将醛转化为醇类物质,最大限度的回收PO 产品,这里不再赘述。

4 结论

经过多年的理论探讨与实践优化,我们进行了大量的试验,数据的积累,得以确定DCP 提纯和水洗工艺,大沽化工公司设计一套PO 工艺DCP 溶液回收氯丙醇提纯装置,系统的稳定运行,使副产品DCP 的品质大幅提升,满足了客户需求。同时,回收中间产物氯丙醇,降低了物料损失,从而降低了大宗原料丙烯的消耗,收到良好的经济效益和社会效益。

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