张春林 古光平 刘德平 张 杰任文峰 张亚明 胡仁德 彭 聪
1.中国石油川庆钻探工程有限公司川东钻探公司 2.中国石油川庆钻探工程有限公司张杰工作室
根据高石梯区块钻探资料显示[1-8],以震旦系灯影组四段为目的层的主要有高石001-X5、X6、X7井,其中高石001-X7井在灯四段横向上钻遇裂缝,漏失上千立方米,堵漏未成功。以灯二段为目的层完钻井的有高石1、2、3、6、9、10井,其中高石1井灯二段测试产量102.15 104m3/d,其余各井产量均未超过15.0 104m3/d。
为有效提升高石梯区块单井产量,推进区域产能建设步伐,降低钻井成本,部署高石 123 井,设计垂深超过5 300 m,水平位移677.2 m,井斜80°,是1口评价井,旨在探明区域灯二段储气情况以及开发产能。该井灯影组气藏存在埋藏深,高温、高压、含硫等地质特征,灯四段溢漏同存、灯三段页岩易垮、灯二段滑动定向困难,严重影响安全快速钻进。
开展JFS钻井液体系、承压试验、钻头和高温螺杆优选、高温高压LWD仪器、防托压等技术集成应用,预期安全钻成高石梯区块首口灯二段水平井,并达到降低复杂处理时率,缩短钻井周期的目的。
高石123井是四川盆地乐山—龙女寺古隆起高石梯构造首口以灯二段为目的层的水平井,位于四川盆地川中古隆起平缓构造区高石梯构造,地理位置位于四川省资阳市安岳县团结乡。设计入靶点为灯二段顶5 350 m(垂深),水平位移451.7 m,井斜80°,方位84°;出靶点:5 390 m,水平位移677.2 m,井斜80°,方位84°。采用Ø149.2 mm井眼钻至6 300 m完钻,井身结构如表1所示。在灯三段页岩以及灯二段长水平段易垮采用JFS防塌钻井液体系(表2),并于灯四段底成功实施了1.50 g/cm3钻井液密度的承压试验,为下步易塌层的安全钻进创造了条件。地质分层见表3。
表1 井身结构数据对比表
表2 JFS钻井液配方表
表3 地质分层数据对比表
高磨地区的灯影组包括灯四、灯三、灯二、灯一段。该井钻探目的层位灯二段。分析多口井钻井资料,灯四段井漏、灯三段垮塌,灯二段是产层,因此同一裸眼段井漏、垮塌、溢流风险共存,钻井难度大[9-15]。而水平井的复杂治理难度更大。
1)灯四段堵漏效果差。高石12井Ø177.8 mm套管下至井深5 049.5 m 。用密度1.32 g/cm3聚磺钻井液钻进至井深5 225.39 m(灯四段)发生放空失返井漏,后续又钻遇5 254.50~5258.00 m,5 280.50~5 281.50 m 2个漏层。经随堵、复堵、3H、雷特堵漏共计31次,处理井漏长达2个台月,处理困难,钻至井深5 314.50 m提前完钻。分析灯四段的地层压力系数低,且属于裂缝溶孔性气藏,气活跃,使用密度1.32 g/cm3钻井液钻进,钻进中遇多个裂缝性漏层,各种堵漏方法堵漏效果都差,后降密度到1.17 g/cm3钻进,出现钻进中气测值高,井漏现象,停泵不断流,无法起钻,井控风险很大。井漏处理难度大。
2)灯三段容易垮塌。高石9井用密度1.21 g/cm3,黏度36的钾聚磺钻井液钻进至井深5 894.09 m,发生井壁垮塌卡钻,经过活动钻具、爆炸松扣、套铣打捞等处理40 d、余落鱼278 m完钻。分析灯二段的地层压力系数低,属于溶孔和裂缝性气藏,钻井液密度远高于地层压力系数,引发井漏。井漏造成虚厚泥饼及压差,灯三段页岩(厚度46 m)较长时间浸泡以及堵漏泥浆进入,恶化了钻井液性能,同时密度降低造成井筒压力降低等多重作用,造成页岩段井壁失稳垮塌。带到喇叭口以上位置的岩屑(包括部分垮塌岩屑),由于上返速度降低,堆积在呐叭口附近钻具接头,特别是带出的大块垮塌岩屑。
3)长段小井眼钻进卡钻风险大。
磨溪21井灯四段密度1.30 g/cm3钻井液钻进至井深5 271.41 m发生垮塌,通井作业中钻铤断裂。经过6次套铣+6次打捞捞获落鱼232.28 m,井底剩落鱼1.18 m,处理困难,提前完钻。分析灯四段钻遇岩石发育破碎带,泥浆密度低,井筒压力对井壁支撑力不够,钻井液的携砂能力和悬浮能力不够,钻具性能不符合复杂井需要。
针对灯影组井漏、垮塌、溢流同存的复杂情况,从钻井工具、设备配套、钻头优选、参数强化、井眼轨迹优化、钻井液性能控制等方面开展集成技术应用,减少故障复杂,提高复杂处理能力;减少起下钻次数,提高钻井速度。
1)钻井工具及设备配套:使用Ø127 mm大水眼钻具+Ø101.6 mm大水眼钻具,有效提升钻进排量,保证小井眼环空返速,提高螺杆钻速,推动钻进提速;Ø101.6 mm 钻杆在提拉吨位上优于Ø88.9 mm钻杆,提高了钻遇复杂时处理能力。
2)钻头选型:该井灯影组主要在灯四段中下部和灯三段可钻性较差,其中灯四段又为主要增斜段,定向钻进对钻头损伤较高,易造成偏磨[8-14]。在钻头选型上均采用7刀翼13 mm的PDC钻头,该钻头可兼顾耐偏磨,定向钻易摆工具面,同时兼顾攻击性,整个灯四段平均机械钻速达2.8 m/h,灯三段2.7 m/h,灯二段3.0 m/h。其中灯二水平段复合钻机械钻速在6.0 m/h以上。五开共计7趟钻,其中三次因为定向仪器故障导致,起出钻头除钻过灯四段中下部和灯三段的2只严重磨损以及崩齿、碎齿外,其余均较完好。
3)采用螺杆最佳推荐排量13~16 L/s,满足了环空携砂;使用“Ø127 mm+Ø101.6 mm”大水眼钻具,泵压控制在25 MPa以内,减轻了钻井泵工作压力。
4)优化钻井参数。复合钻:钻压30~60 kN,顶驱钻速25 rpm;定向钻:钻压60~120 kN。
5)井眼轨迹控制方案:①灯四段全力增斜,摸索复合钻在不同钻井参数下的自然增斜情况,每个立柱尽量多复合少定向,严格控制井眼轨迹,狗腿度不超过5 /30m;定向段钻完后,及时对定向井段进行拉划,保证井眼平滑;②灯三段稳斜稳方位,在灯三段顶井斜达到预计的70°左右后,在灯三段保证井斜不降,方位不飘的情况下,主要以复合钻为主,以观察扭矩,判断井下异常;③灯二段增斜,稳斜稳方位进入灯二段后,全力增斜至85°;多复合钻,对定向井段多拉划;增斜至85°后,逐渐下探寻找有利储层后轨迹摆平,进入水平段钻进;④每次下钻前对仪器做好检查和调试,保证仪器在井底高温情况下的长时间平稳运行。
6)钻井液维护处理
鉴于五开灯影组井段地层复杂,灯四段存在区域井漏风险,灯三段页岩层垮塌严重,灯二段气显示活跃,显示频繁,采用JFS钻井液体系进行钻进,该配方通过对不同封堵剂、防塌剂的复配使用,强化了钻井液的封堵性和防塌性(表4、表5)。具体操作方案如下:①五开作业替入JFS体系钻井液,采用精细控压、密度1.18 g/cm3钻井液钻进,先动态承压,后提密度至1.23 g/cm3,使用的钻井液润滑剂要介于5%~6%,确保灯四段造斜定向顺利;②预防灯三段页岩段垮塌,在灯四底部5 380 m开展密度1.50 g/cm3承压试验,采用每个循环周上提0.05 g/cm3的方式提密度至1.50 g/cm3,以较高的密度对井壁进行力学支撑,并通过优选封堵剂进行裸眼段化学封堵,改善泥饼质量,封堵微裂缝、孔隙,阻隔钻井液渗透,减少页岩水化膨胀,确保灯三段安全钻进;③针对灯二段气显示频繁,引入特殊抗高温稳定剂提升了钻井液抗高温稳定性,保持钻井液密度均匀,确保钻进、通井及传输电测施工顺利。
表4 JFS钻井液常规性能参数表
表5 JFS钻井液其他性能参数表
针对灯四段区域漏层,提前做好钻遇井漏应急措施:①提前准备施工2次堵漏作业所需材料,粗细颗粒合理搭配;②生产班组做到第一时间发现井漏并立即汇报,若漏速小于0.5 m3/5 min钻进观察,若大于0.5 m3/5 min,司钻立即带泵上提钻具至关井位置,上下活动钻具循环测漏速,失返则停泵吊灌观察;③高度重视漏转喷井控风险,当出现循环液面上涨、灌不进泥浆时,立即关井。④在灯四段,堵漏材料颗粒受螺杆、定向仪器限制时,井漏后考虑控压起钻或重浆盖帽起钻,简化钻具结构下钻堵漏。
针对灯三段易垮特点,除了使用JFS防塌钻井液体系以外,提高钻井液密度也是有效支撑井壁的方式。该井在以1.20 g/cm3钻井液密度钻进至灯四段底后,起钻简化钻具结构,下光钻杆至套管鞋,对整个灯四段按当量钻井液密度1.50 g/cm3,逐步做承压试验,如果试破立即进行堵漏,堵漏成功后继续做承压试验,确保灯四段在1.50 g/cm3钻井液密度下不漏失,降低灯三段垮塌风险。
针对灯影组地层特性与钻井特点[16-20],提前做好综合防卡措施:①灯四段重在预防托压后黏附卡钻,增斜段定向钻进时,发现托压立即上提钻具提离井底,对定向段划眼,正常后恢复钻进;②灯三段重在预防垮塌卡钻,减少页岩段定向作业,复合钻观察钻进扭矩及立压变化,发现异常立即上提钻具并划眼正常,定向钻观察立压变化,定向3 m上提钻具划眼;③灯二段重在预防高密度下黏附卡钻,地层压力系数1.0左右,钻井液密度1.5 g/cm3、储层发育良好,易黏附卡钻,细化接单根程序,钻具静止时间不超过2 min最佳。④裸眼段作业,班组人员提高防喷,防卡的意识,杜绝误操作井漏,卡钻操作,做到以井控安全为第一,能上下活动、开泵、转动钻具的时候必须要操作,清楚认识井下风险以及风险主次顺序。
高石123井用时33.8 d,安全钻进到井深6 300 m完钻,灯二段钻进940 m,其中灯二段水平段穿越700 m,实现了灯二段大斜度、水平井安全钻井。高石123井故障复杂得到有效控制,灯影组段钻进中发生了一次井漏、一次溢流,损失时间4 h;未发生垮塌、卡钻、钻具故障等。
高石123井灯二段测试获天然气45.69 104m3/d,工艺水平井增产效果较同区域直井提高3倍以上。该井测试获高产工业气流,展示出高磨地区灯二段储量规模升级和效益开发的良好潜力,进一步明晰了高石梯磨溪地区灯二气藏储量升级规模区域。在该井钻探技术基础上,推广应用到位于高石18井区东部的高石125井,成功安全快速完钻,并于灯四段测试喜获天然气56.63 104m3/d的高产工业气流,有力推动该井区近700 108m3探明储量和SEC储量的顺利提交,助推安岳特大型气区超万亿立方米储量的发现。
1)采用JFS防塌钻井液体系,合理确定钻井液密度,进入灯三段前及时进行承压试验,为钻开下部易塌层段创造了条件。
2)优选了“5+4”大水眼钻具,形成了小井眼钻具结构、钻井参数,提高了小井眼钻具复杂处理能力。
3)常规MWD以及LWD定向仪器在灯三、灯二段水平段稳斜稳方位效果差,每个立柱均需要1/3以上的长度来定向,实钻中要强化防托压、防卡操作,优选定向工具,减少起下钻次数,降低卡钻风险。