高宝安 胡 兵 贾 华
(枣庄大兴矿业有限责任公司,山东 枣庄 277319)
枣庄大兴矿业有限责任公司的2东203 综采工作面走向北东,倾向北西,平均走向长度393m,倾向长度平均 152m,煤层倾角22~30°,煤层厚度平均3.3m,煤层有滑面,显鱼鳞薄片状。工作面顶板为泥岩,平均厚度为0.42m,直接顶为中细砂岩,平均厚度为2.4m,顶板裂隙发育、易冒落;底板岩性多为泥岩,平均厚度为0.4~1.3m,老底为砂泥岩,平均厚度为5.06m。煤层及顶板具有弱冲击性。井田内断层较发育,岩石机构松软,抗压强度低,具有可塑性、膨胀性、崩解性以及扰动性等特征,是典型的“三软”煤层。
(1)2东303 工作面共有ZPY4800/14/28QS 型号液压支架93 架,每个支架的伸缩梁前端都装有刨齿,支架的后部都装有尾梁、插板及菱形网装置。
(2)“刨齿”是为了有效铲落伞檐煤,抵触煤壁设计的,可防止架前冒顶,缩小前探梁与煤壁的端距。如图1 所示。
图1 液压支架“刨齿”
(3)支架尾梁为整体刚性结构,是支架后部的防护装置,内置可伸缩插板结构,尾梁双侧采用活动侧护板。尾梁与掩护梁铰接,成为铺网液压支架防护机构。该机构使后部铺网、联网空间与后部矸石隔离。以千斤顶替代摆杆,并且通过尾梁的翘动及尾梁插板和活侧板,可以实现不同采高后部的封闭性,如图2 所示。
图2 液压支架尾梁
(1)工作面在正常推采期间,支架尾部“老塘”顶板垮落非常快而充足,在菱形网挡隔下逐步坠入尾梁内,占据了少许空间。生产中有时煤机割煤“刹底”不到位,造成部分支架仰采角度甚至大于30°,在软煤、软底板情况下,部分支架出现陷底及移架“耙底”问题。由于尾梁“耙底”,拉架时尾梁里部堆积浮煤矸,形成阻力。由于上述问题,支架在尾部无法实施铺网,进而采用架前铺网、煤壁前连网施工方法。
(2)在实施铺网、擦顶移架过程中,菱形网经常被支架伸缩梁“刨齿”或前探梁侧护板挂住,撕坏的菱形网无法掩护住裸露的顶板,而且无法补网。当支架前移后,垮落的矸石会涌入支架的尾梁里,给支架拉架、调架又增加困难。
根据2 东303 综采工作面生产期间遇到的困难,该矿拿出支架改造方案,在征求厂家意见基础上,对液压支架的“刨齿”和尾梁进行改造。
利用退役或报废的40T 溜槽和Φ20mm 锚杆,将溜槽两侧“∑”形钢分别割开,溜槽半圆钢和Φ20mm 锚杆分别截取1340mm,将其焊接成U 形,在U 形的“两肩”割成锐角(防止使用中刮坏菱形网),然后将U 形槽卡在支架刨齿上,与支架焊接牢固。在侧护板的前面20mm 处焊接Φ24mm 圆钢折成的U 形卡,将菱形网托起,防止侧护板刮坏菱形网,如图3 所示
图3 改造后的液压支架“刨齿”
将支架尾梁2 个千斤顶拆除,然后将支架尾梁(包括插板)割去700mm。如图4 所示。
图4 改造后的液压支架尾梁
2北301 工作面采用走向长壁后退式开采,走向长度474m,倾向长度 138m,煤层倾角平均30°,煤层厚度平均4.4m,以亮煤为主,夹镜煤条带,煤质较轻,采用综合机械化采煤。现开采一分层采高2.2m,采用全部垮落法管理顶板,使用MG170/410-WD 型双滚筒采煤机开采,采高为2.2m,截深0.6m。采煤工艺:割煤→装煤→铺网→移架→推溜。
(1)采煤机从工作面每割煤30m(20 个支架)开始铺设金属菱形网。金属菱形网规格1.6×3m,金属菱形网接茬选在支架中心位置,联网间距不大于0.2m,使用双股14#铁丝连接,并扭结三圈。
(2)在煤壁前将菱形网卷放开,使用支架前探梁将菱形网带入顶梁上部,再使用伸缩梁将菱形网托起,然后向前拉移支架。铺设金属网滞后煤机不小于5m。菱形网从煤壁到支架上部,再从支架上部到尾梁,再从尾梁到工作面底板全部覆盖。随着工作面支架的推进,支架尾部顶板自然垮落。在菱形网的作用下,将支架与垮落的矸石隔开形成立面,此时注入黄泥浆。随着支架前移,菱形网在矸石的推动下平铺在底板上,将矸石与底板煤层隔离,形成人造假顶,为二分层开采创造条件。
为防止架前、架间漏顶,支架采取带压擦顶移架。正常情况下,铺设金属网后开始移架。当顶板破碎时,采煤机割煤经过2~3 个支架后,必须及时将支架伸缩梁或超前移架进行支护,移架时使用防倒和防滑千斤顶将支架调整到标准状态。
(1)将液压支架“刨齿”掩护改造后,刨齿不再与金属网直接接触,避免了支架前铺网存在的刮网问题,同时也解决了支架后铺网由于刨齿挂网导致无法实施的难题。改造后的液压支架能够成功地铺设人造假顶,为资源回收安全创造了条件。
(2) ZPY4800/14/28QS 液压支架尾梁改造后,尾梁缩短,迁移液压支架过程中直接避免了支架尾梁“耙底”问题,使支架在复杂的环境中安全顺利地完成拉架移架工作。
此项改造结构简单、明了,操作简便,安全可靠,实用性强,投资少。
在大倾角、大仰角、“三软”煤层、分层(铺网)开采极其复杂的条件下使用ZPY4800/14/28QS 液压支架,经过实践探索,总结优化装置。经过2北301综采工作面近1 年的应用,支架在拉架前移、铺网生产中正常。通过改造,合理运用综采支架的安全性能,矿井生产效率比高档普采工作面显著提升,为综采支架在难采煤层机械化开采奠定了基础。