屈婵婵 赵志芳 刘 磊
( 西安煤矿机械有限公司,陕西 西安710200)
针对大修回厂的行走箱壳体耳子多次出现裂纹、 断裂问题的分析,如图1 所示,为避免此类事故重复发生,并快速修复断裂行走箱壳体恢复生产,因此必须对其断裂原因进行深入分析,找出根源,采取科学合理的修复方案,并对现有结构进行优化改进。
图1 行走箱壳体耳子断裂、裂纹
通过对行走箱壳体设计结构的分析发现,如图2 所示,其结构A 处台阶根部设计为直角加工面,内腔30°斜面,造成此处壁厚最薄,且加工直角容易产生应力集中,所以,行走箱在使用过程中,此处容易产生裂纹,甚至断裂。
图2 行走箱壳体设计图
为了快速修复断裂行走箱壳体并恢复生产,方案如下:
2.1 将行走箱壳体断裂部位铣削加工成规则的阶梯型结构,外棱倒角20×45°,根部圆角过渡;
2.2 采用高强度钢板加工成与行走箱壳体断裂部位相配套的耳板( 其余部位与行走箱壳体原图尺寸一致),耳板内外设计大焊缝与行走箱壳体本体进行拼焊,如图3 所示;
2.3 为了加强行走箱壳体焊后强度,在内腔增加2 处筋板;
2.4 焊接时采用焊前预热、多层多道焊接,焊后消除焊接应力;
2.5 焊后按照行走箱设计图纸加工其余部分至图纸要求,完工后如图4 所示。
图3 焊接耳板
图4 行走箱修复效果图
针对此情况,对行走箱和牵引部安装关系分析后,建议在A处台阶根部增加圆角过渡R10,防止应力集中,并且将内腔斜面过渡处改为台阶,增加此处的壁厚( 如图5)。 为了行走箱和牵引部安装时避免干涉, 在行走箱和牵引部相关部位增加倒角避让,保证安装顺利进行。
在对耳子断裂行走箱壳体进行修复后, 其使用性能一直良好。 该修复方案周期短、质量高,最大程度地减少了矿方的经济损失,因此该方案可以推广应用。
图5 行走箱壳体改进方案图