硫磺回收装置通过节能降低生产能耗

2020-06-24 10:54黄强中王大龙
锦绣·中旬刊 2020年3期
关键词:能耗节能减排

黄强中 王大龙

摘 要:乌鲁木齐石化公司炼油厂为实现硫磺回收装置的优化平稳运行,积极围绕节能降耗、增潜挖效进行技改技措,先后完成了回收硫磺装置自产的低压蒸汽、回收上游装置的低压乏汽、优化冷却方式,使用急冷水、再生塔顶酸性气空气冷却器减少循环水使用量、投用胺液净化设施降低蒸汽耗量等整改措施,降低了硫磺装置的生产能耗。

关键词:硫磺装置;节能减排;能耗

中国石油乌鲁木齐石化公司炼油升级改造项目40 kt/a硫磺回收装置于2011年9月破土动工,2012年10月30日建成投产。装置的组成包括40 kt/a硫磺回收装置、300 t/h溶剂再生装置两部分。装置由山东三维设计院设计,装置制硫部分采用部分氧化还原的Claus制硫工艺,尾气处理采用尾气加氢还原吸收的SSR工艺原理。酸性气主要来源于重催干气脱硫装置、溶剂再生装置及污水汽提一二单元,进装置酸性气中φ(H2S)约55%~65%。硫磺回收装置自2013年5月投运以来,硫回收率超过99.5%。

在确保硫磺回收装置烟气外排合格的基础上,乌鲁木齐石化公司40 kt/a硫磺回收结合装置特点,围绕节能降耗,进行生产优化攻关活动,实施了以下 4 项优化项目和措施,进一步降低了装置能耗,取得了显著的经济效益和社会效益。

1  回收硫磺装置低负荷下自产的低压蒸汽减少蒸汽用量

40 kt/a硫磺回收装置设计酸性气量4 243 m3/h,设计负荷弹性范围是40%~110%,制硫系统余热锅炉设计压力3.5 MPa,蒸汽流量 18 t/h。但由于原油加工量及硫含量限制,炼油厂上游装置来的酸性气流量仅1 400 m3/h左右,φ(H2S)约58%,远低于该装置设计最低运行负荷40%的要求。因此,制硫系统余热锅炉只能生产约2~4 t/h、1.1 MPa的蒸汽,难以并入3.5 MPa蒸汽系统。因此车间通过技术改造,在装置自产3.5 MPa蒸汽出口线上增加了一条跨线并入1.0 MPa蒸汽系统线,完全实现低负荷阶段自产蒸汽的回收利用,每小时回收1.0 MPa蒸汽约2~4 t。经核算,每年可节约成本176万元,节能效果明显。

2  回收其它装置的低压乏汽减少蒸汽用量

乌鲁木齐石化近几年新建装置较多。2014年7月2 M t /a汽油加氢装置开工后,自产0.5 MPa蒸汽无法回收,只能直排大气;芳烃车间的乏汽经重油催化溶剂再生使用后仍有3~4 t、0.5 MPa乏汽无法进行回收,同样直排大气,污水汽提装置的重沸器后凝结水罐产出的2~4 t、0.4 MPa乏汽无法进行回收。溶剂再生装置使用的是系统1.0 MPa减压至0.35 MPa的蒸汽,每小时使用量21~26 t,温度120~140 ℃。于是车间新增减温减压器M-202,将2 000 kt汽油加氢装置、芳烃车间的低压乏汽、污水汽提装置的重沸器后凝结水罐产出的低压乏汽全部回收后,并入溶剂再生0.35 MPa蒸汽主线内[1],每小时约回收低压乏汽7~15 t。经核算节约蒸汽用量7~15 t/h,每年可节约成本462万元,节能效果明显。

3  优化冷却方式,使用急冷水、再生塔顶酸性气空气冷却器减少循环水使用量

贫胺液冷却、再生塔顶酸性气冷却和急冷水冷却一般都采用空冷+水冷的方法,若尽量采用空冷,将极大地减少循环水量,而且还节约能耗。当贫胺液、再生塔顶酸性气冷却和急冷水冷却器终温要求为低于40 ℃,特别时冬春两季,当环境温度低于25 ℃时,可以只开空冷,稍开水冷进行温度的控制。一般采用空冷+水冷的能耗约是只采用空冷能耗的1.5倍[3]。因此出于节能考虑应优先采用空冷。经核算,贫胺液冷却、再生塔顶酸性气冷却器可节约循环水20~30 t/h,年节约成本9万元。

4  投用胺液净化设施降低蒸汽耗量

由于乌鲁木齐石化公司炼油厂新装置运行多,胺液中的热稳定性盐含量高,在焦化干气脱硫塔、1500kt/a蜡油加氢装置低分气脱硫塔内多次发生发泡现象,造成溶剂的大量损失,甚至造成系统瓦斯大量带液(瓦斯携带大量的溶剂),导致40 kt/a硫磺回收装置尾气焚烧炉熄灭事故。

胺液净化设施运行后,溶剂的脱硫能力明显改善。上游焦化、1500kt/a蜡油加氢装置等脱硫装置操作明显改善,发泡现象从以前的3~5次/月下降到每3~5月1次,系统补充新溶剂从每月的20 t下降到16 t。在胺液中的MDEA浓度不变的情况下,胺液吸收酸性气的含量明显上升。胺液浓度、脱硫前后胺液中的硫化氢质量含量变化。

胺液净化后,在脱前胺液ρ(H2S)从3.1~3.8 g/L上升到3.1~3.9 g/L,胺液质量浓度从30.8~31.5g/(100mL)下降到30.6~31.4 g/(100mL)的情况下,脱后胺液ρ(H2S)下降到1 g/L以内[4]。说明胺液经净化后,其脱硫能力明显提高,装置操作弹性得到改善。

胺液净化前,再生塔底温度达122~125 ℃,蒸汽耗量24~26 t/h,回流量14~17 t/h,贫液中硫化氢含量仍较高,最高时达3.4 g/L;胺液凈化后,再生塔塔底温度降至121~124 ℃时,蒸汽耗量22~25 t/h,回流量13~16 t/h,贫液中硫化氢含量仍可以稳定在1 g/L以下。

同时溶剂的脱硫能力明显改善,发泡从以前的3~5次/月下降到1次/1季度,系统补充新溶剂从每月的20 t下降到16 t。每吨新溶剂以1.5万元计算,每年可节约65万元。

5  结论

乌鲁木齐石化炼油厂40 kt/a硫磺回收装置后续将准备从使用凝结水替代低压除氧水、优化胺液净化设施的运行来节约除盐水、使用变频电机代替工频电机等方法来进一步降低装置的生产成本。

参考文献

[1]师彦俊.100kt/a烧氨硫磺回收装置节能分析及节能途径[J].中外能源,2009,27(6):533-536.

[2]刘巍.硫磺回收装置能耗分析及节能措施探讨[J].辽宁化工,2018,47(4):296-298.

[3]李菁菁.硫磺回收装置的能耗分析和节能措施 [J].中外能源,2007,12(1):104-110.

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