刘海龙
摘 要:本文详细分析了蓄热式台车加热炉实际使用中炉压、工件氧化烧损、低温点火、炉温均匀性、台车驱动等存在的问题,并对上述问题提出了解决方案。
关键词:蓄热式 控制系统 炉窑自动化
中图分类号:TG307 文献标识码:A 文章编号:1674-098X(2020)03(a)-0092-02
台车式加热炉是一种间断式变温炉,炉膛不分区段,广泛应用于冶金、机械行业,适用于重量较大且难于在连续式加热炉内输送的钢料加热。蓄热式燃烧技术应用在台车加热炉上,降低了加热炉的排烟温度,提高了能源利用率,取得了较好的经济性,节能效果明显。但我公司在实际使用中却发现了几点问题,对加热炉的正常使用造成一定影响,因此急需解决这几项问题,保证设备正常运行。
1 目前存在问题
1.1 炉压波动大且炉压偏高
炉压是台车加热炉燃烧控制系统中的一个重要工艺参数,炉压的高低不仅影响到炉内的气氛,而且还影响到炉窑设备的使用寿命。炉压过高会造成炉门跑火冒火,溢出的高温炉气直接烘烤炉门钢板、炉门立柱和其他电气设备,直接影响炉门护板及电气元件的使用寿命。炉压过低会造成吸冷风,影响炉内气氛,使得工件的氧化烧损率上升,还会使炉温降低,造成能耗过高。
蓄热式台车加热炉由于炉型结构、排烟系统、燃烧系统与常规加热炉不同,导致其炉压波动较常规加热炉更为明显。蓄热式台车加热炉为减少阀门故障率,多采用集中换向形式,这样更加剧了炉压的波动。
1.2 工件的氧化烧损日益严重
台车式加热炉炉温一般运行在1200℃~1240℃的高温状态下,在此高温状态下,炉内钢件十分容易氧化。实验数据表明,设钢件在800℃的氧化烧损量为1,则1000℃氧化烧损量为其4倍,1200℃约为10倍,1300℃时增加到20倍。所以台车加热炉工件氧化烧损问题越发吸引工业加热生产者的关注。
1.3 低温点火不稳定和炉温均匀性差
作为间断性周期炉,炉温经常由室温升到最高炉温。在低温状态下,蓄热式烧嘴无法实现自燃,通常采用点火烧嘴将其引燃。由于换向作用,点火烧嘴经常在蓄热式烧嘴引烟过程中熄灭。蓄热式烧嘴通常采用弥散式燃烧,由于燃气炉低温主要靠对流传热、高温主要靠热辐射进行传热,故蓄热式台车炉在低温状态下的爐温均匀性较差。
1.4 台车驱动密封问题
台车在启动时速度较快,易造成工件跌落,会砸坏台车砌砖座沙封等部件。同时因其速度较快,在返回炉膛内时台车在碰到电气限位后,因台车装载量一般在70t以上,造成惯性较大,仍然会向前运行,对炉体后墙及机械限位造成一定冲击,同时碰撞机械限位时可能会将台车反弹一小段距离。造成定位精度差影响炉体的密封性。
1.5 换向阀故障问题
原有的蓄热式台车加热炉采用分散换向的形式,这种形式虽然有利于炉压的稳定,但由于阀门数量增多,带来了故障点多,维修频繁的问题。由于换向阀多采用气动控制,阀体与阀板之间的振动较大造成阀门故障。
2 问题解决方案
2.1 解决炉压波动大且炉压偏高
对排烟系统、燃控系统进行了改造。在原有引烟的排烟系统上,加上了炉后的辅助排烟功能。引烟蓄热回路采用引烟温度控制排烟量。这样有效防止烧嘴蓄热体过烧和管道过热导致的阀门卡死现象。辅助排烟采用炉压控制排烟量。炉压控制回路采用PID调节,炉压从台车面取压后,经压力PID调节器调节,调节辅助排烟的烟道闸板的开度,进而调整炉压。针对炉压波动,传统PID调节器无法正常工作的问题,我们在炉压取样回路采用炉压阻尼器,对炉压的波动进行平滑,使炉压调节效果有了明显改善。在燃控系统方面,我们采用了连续式温度调节方式。这样,烧嘴的供热量是连续变化的过程,炉膛内部的气氛大部分时间也是一个连续过程变化的过程,有利于炉压的稳定调整。
2.2 解决工件的氧化烧损日益严重
工件氧化烧损必须具备两个条件:(1)较高的炉温;(2)炉膛气氛中有多余的氧气。工件要在较高的温度下才能满足工艺生产的要求,因此不能采用降低炉温的方法来降低氧化烧损。只能通过降低炉内气氛来降低氧化烧损。
针对此问题,我们进行两方面改进来改善炉内气氛:一是控制好空燃比例,在保证燃料完全燃烧的前提下,最大限度的降低空气过剩系数。在控制系统中在空燃气主管上分别安装流量测量装置,根据炉温状况分别计算出所需的空气量、燃气量并分别进行随动控制。空气量在计算过程中,在空气过剩系数方面,要考虑在1.05~1.2之间。这样既保证燃料的充分燃烧,又防止了炉内过氧气氛。二是保证炉压在微正压状态,防止炉压过低,炉外空气进入炉内。通过对排烟系统、燃控系统进行改造,对炉压进行实时的PID控制,炉压控制精度明显改善,能够始终保持在微正压。
2.3 解决低温点火不稳定和炉温均匀性差
在原有蓄热式烧嘴的基础上,添加若干支常规烧嘴。在低温状态时,常规烧嘴点燃,蓄热式烧嘴停止工作,系统会在某一设定的温度下自动切换到蓄热式烧嘴工作状态,这样,极大地改善了蓄热式台车炉低温状态下的炉温均匀性。也解决了蓄热式烧嘴点火不稳定的问题。
2.4 解决台车驱动密封问题
在台车驱动系统中做改进,增加了变频器。台车在启动过程中,变频器起到软起动的作用,使台车启动平稳、可靠。解决了因台车启动过快易造成工件跌落的问题。另外在台车返回炉膛内时,在快进到位的地方设置减速限位,通过变频器调整,让台车能够提前减速,这样减少了台车惯性,降低了台车对炉体密封及炉后限位的冲击,同时提高了台车的定位精度。改造后炉门与台车、炉体的密封性能较改造前有了明显改善。
2.5 解决换向阀故障问题
由分散换向改为集中换向形式,通过对炉压的改进,解决了集中控制对炉压的影响。改造后由原来的八个三通换向阀改为两个四通换向阀,这样有效减少了故障点。另外在换向阀驱动方面采用液压驱动,驱动效果较气动方式平稳,有效减少了振动,也降低了阀门的故障率。在控制方面,换向阀两个状态均设置限位,当换向阀不到位时即有故障指示,提示操作人员及时处理。
3 结语
经过上述几点问题的分析解决,解决了蓄热式加热炉在使用过程中存在的几点问题,使得蓄热式燃烧技术在台车式加热炉上的应用性提高。蓄热式台车加热炉在经济和环保上的优势十分明显,具备广泛的推广价值。
参考文献
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