王斌 权滨
【摘要】本文从兰州石化公司动力厂热力系统的管线布置、历史变迁、生产运行方案以及运行调整等方面入手,按照少投用管線,用户就近从系统管网引入的原则,通过对现有蒸汽系统运行情况进行研究分析、计算,对蒸汽系统夏季和冬季运行方案进行优化,建立蒸汽热力系统平衡点,从而达到减少蒸汽管线运行中的较大位移、泄漏点和散热损失的目的。同时通过系统运行方案的优化,提高炼油区蒸汽热力系统保供能力,减少炼油区蒸汽总用量。
【关键词】隐患 多气源 系统优化 节能降耗
前言:目前企业蒸汽管网系统庞大,且蒸汽各路口排凝不规范,操作人员难以获得实际数据,主要依靠经验操作,蒸汽降质使用、放空现象严重,这不仅造成能源的浪费,也为企业安全生产带来隐患。因此,从现场出发,及时解决不合理的地方,优化蒸汽管网,才能达到安全操作、平稳运行、节能降耗的效果,从而提升效益。
一、低压蒸汽系统存在问题
低压蒸汽系统现在存在的问题:
(1)西固热电厂至炼油区低压蒸汽系统供应流程复杂,操作困难。炼油区低压蒸汽厂外部分气源由西固热电厂向炼油区通过东一线、东二线、东三线、东四线、东五线供给(东一线、东二线从西固热电厂至炼油区2#路总阀处总长约1140米,东三线、东四线从西固热电厂至炼油区2#路总阀处总长约为1234米,东五线从西固热电厂至炼油区2#路总阀处总长约为1234米),其中东一线、东二线、东三线、东四线管径为DN400,东五线管径为DN600。
(2)西固热电厂至炼油区蒸汽管线供应多,散热损失大。经过对历年炼油区低压蒸汽系统运行数据进行分析,炼油区蒸汽用量在80~280t/h,每条DN400蒸汽管线输送能力为92t/h,需西固热电厂供应炼油区DN400蒸汽管线至少三条方可满足,造成蒸汽散热损失较大。
(3)现行蒸汽系统运行方案传输距离长,压降损失大。炼油区蒸汽系统设计供汽方式为双管环网供汽。现今系统流程发生变化,导致系统管线发生较大位移,现场漏点增多等问题发生,同时带来大量的蒸汽散热损失。
二、低压蒸汽系统优化方案
(一)优化低压蒸汽系统运行方案
(1)夏季运行方案。投运东一线电厂至炼油区2#路,西固热电厂蒸汽通过2#路串线供给12#路以西装置使用,东五线从电厂停至炼油区14#/7#路;300万吨/年重催余热产汽通过14#/7#路东五线串入东三线、东四线内,东四线蒸汽在14#/5#路串入东一线(或东二线)内,将300万吨/年重催余热产汽供给12#路以东各炼油区化工装置使用。
(2)冬季运行方案。投运新东一线电厂至炼油区8#路一段,西固热电厂蒸汽通过2#路、8#路串线供给12#路以西装置使用,东五线从电厂停至炼油区14#/7#路;300万吨/年重催余热产汽通过14#/7#路东五线串入东三线、东四线内,东四线蒸汽在14#/5#路串入东一线(或东二线)内,将300万吨/年重催余热产汽供给12#路以东各炼油区化工装置使用。
(二)合并蒸汽管线,减少热量损失
将西固热电厂来DN400东一线、东二线合并为DN600低压蒸汽线,供汽能力为184t/h,从电厂南门沿厂外原料互供管架一直敷设至炼油区8#/5#路,并在炼油区2#路、8#路分别与原有系统进行碰接。经数据核算,投运该段新东一线可相对减少蒸汽散热损失,折合1.00MPa蒸汽约为0.77t/h。
(三)平移热力系统应急操作点
冬季西固热电厂供炼油区蒸汽量调节控制由2#路移至8#路,缩短了热力系统应急调整的时间约10分钟。同时缩短系统至炼油区中部用户输送距离,减少蒸汽压力损失,提高蒸汽品质,管网蒸汽压力整体提高0.10~0.20MPa,提高了热力系统的应急保供能力;
三、结束语
①对14#/5#路中压蒸汽系统供应300万吨/年重催、5万立方/时制氢、120万吨/年柴油加氢及连续重整由目前的单系统供应改为双系统供应,从而起到互备检修的功能,从而及时对系统检修,减少因系统无法停用导致的泄漏损失。②将连续重整及120万吨/年柴油加氢装置中压蒸汽管线合并为一条蒸汽管线,从而减少多管线投运带来的散热损失。③取消14#/5#路两条中压线串线,优化300万吨/年柴油加氢及5万立方/年制氢供应流程,优化蒸汽运行路径50米,将供应300万吨/年柴油加氢装置蒸汽压力提高0.30MPa。