张佳丽,颜苏芊
(西安工程大学 城市规划与市政工程学院,陕西 西安 710006)
纺织厂通常采用敞开式循环水系统对新回风混合空气进行热湿处理,从而改变车间的温湿度满足生产工艺的要求[1],该系统长时间运行时经常会产生污垢沉积,污垢包括水垢、淤泥、生物黏泥、腐蚀产物等,严重影响水系统的高效运行[2]。本文通过对纺织厂循环水系统的实地考察及连续取水样检测分析,结合水处理方法的研究对比,发现反渗透膜阻垢器能够有效解决水系统在运行时遇到的问题,提高循环水的利用率,从而达到节约水资源、降低水系统能耗的目的。
在调查中发现,由于生产工艺特点,纺织厂空气中不可避免地夹杂飞花、短纤维、粉尘等大颗粒杂质,这些杂质落入循环水池中,与水中的成垢离子结合形成混合水垢,且循环水流速较小,水垢很容易沉积。纺织厂多采用回转型过滤器来过滤大颗粒杂质,而对于引起结垢的离子,过滤效果甚微,长时间运行后,回转型过滤器和均流板上菌藻滋生、结垢严重,送水管道、喷淋管排结垢严重,喷嘴被垢体堵塞,管内流动阻力增加,水量减少,水不能被充分雾化,传热效率降低,系统能耗增加,严重影响水系统的正常运行。纺织厂循环水系统滋生菌及结垢示意图如图1所示。
图1 纺织厂水系统滋生菌及结垢示意图
循环水中的水垢一般由碳酸盐水垢(外观为白色或灰白色,质硬而脆,附着牢固,难以剥离刮除)、磷酸盐水垢(外观为灰白色,质地较为疏松,水垢附着能力差,容易刮除,不受热部分的磷酸盐垢松软,呈堆积状)、硅酸盐水垢(外观呈白色,有杂质时为灰白或粉红色,不能用一般的化学酸洗法除去,而要用酸碱交替清洗)、硫酸盐水垢(质地坚硬,难以用化学清洗法除去,也不易采用常规的机械方法清除)、镁垢(外观为粉末状,较容易剥离,镁在水中的含量比钙少,在镁的化合物中,Mg(OH)2的溶解度最小),在冷却水中,镁和钙的化合物以及硅酸盐等通常以混合垢的形式析出。
淤泥、生物黏泥、腐蚀产物等3种沉积物相对于水垢而言较疏松,故又称软垢。循环水的温度一般为25 ℃左右,pH值为7左右,氧气、阳光充足,且水中有大量的无机盐和有机物,温度、湿度适合藻类、菌类等微生物生长繁殖,如绿藻(适宜生长温度30~35 ℃,pH值5.5~8.9)、蓝绿藻(适宜生长温度32~40 ℃,pH值6.0~8.9)、硅藻(适宜生长温度18~36 ℃,pH值5.5~8.9)等,因此,微生物常会在温度较高或流速慢的地方沉积,此外,结垢与细菌滋生并不是单独存在的,如沉积的CaSO4垢为水中硫酸盐还原菌提供营养源,进一步加深细菌的滋生,淤泥以泥沙为主,生物黏泥由微生物及其分泌物和残骸组成,为具有滑腻感的胶状黏泥或黏液,沉积在金属表面的黏泥会引起严重的垢下腐蚀,腐蚀产物为设备腐蚀产生的金属氧化物[3]。
通过实地采样,利用扫描电镜和能谱仪,分析可知纺织厂主要的垢体为碳酸盐水垢、硅酸盐水垢和镁垢。
1.2.1 粉末状水垢
粉末状垢体多沉积在均流板和回转型过滤器上,较容易剥离。粉末状垢体见图2,元素分析见表1。由表1可以看出,氧元素原子数量占比为64.25%,占样品总质量的66.53%;碳元素原子数量占比为22.16%,占样品总质量的13.28%;镁元素原子数量占比为11.47%,占样品总质量的16.67%;此外还含有少量的硅、铝、铁、钾、氯、钠等元素。由此可得,该样品主要水垢成分为镁垢。
图2 粉末状垢体
表1 粉末状水垢元素分析 %
1.2.2 大颗粒状垢体
大颗粒状垢体多沉积在送水管道表面,且不易剥离。大颗粒状垢体见图3,元素分析见表2。由表2可知,氧元素原子数量占比为59.95%,占样品总质量的45.92%;碳元素原子数量占比为20.39%,占样品总质量的11.9%;镁元素原子数量占比为12.44%,占样品总质量的21.09%;硅元素原子数量占比为5.28%,占样品总质量的17.34%;钠元素原子数量占比为0.92%,占样品总质量的0.85%;钙元素原子数量占比为0.28%,占样品总质量的1.2%;此外还含有少量的锰、铝、磷、硫、钠、锌、铜等元素。由此可得,该样品主要水垢成分为镁垢和硅酸盐水垢。
图3 大颗粒状垢体
表2 大颗粒状垢体元素分析 %
1.2.3 鳞片状垢体
鳞片状垢体多附着在喷淋管排的表面,极难刮除。鳞片状垢体见图4,元素分析见表3。由表3可以看出,氧元素原子数量占比为62.02%,占样品总质量的55.41%;碳元素原子数量占比为24.93%,占样品总质量的16.76%;钙元素原子数量占比为11.55%,占样品总质量的25.81%;镁元素原子数量占比为0.83%,占样品总质量的1.08%;此外还含有少量的钠元素。由此可得,该样品主要水垢成分为碳酸盐水垢。
图4 鳞片状垢体
表3 鳞片状水垢元素分析 %
选取咸阳某纺织厂5#空调室进行测试,分别测试循环水碱度、硬度、pH值、电导率等指标,测试时间是2019年5月3日至6月27日,测试时,平均5天取1次水样,该厂的补水为当地自来水。
移取100 mL过滤后的水样于250 mL锥形瓶中,加0.1 mL酚酞指示液,观察水样是否呈粉红色,若出现粉红色,用盐酸标准滴定溶液(cHCl=0.1 mol/L)滴定至粉色正好褪去即为终点,记录此时所消耗盐酸标准溶液体积,反映水样的酚酞碱度,此时水样中的OH-和1/2的碳酸盐已被滴定;若无粉红色出现,则表示水样的酚酞碱度为零;继续向水样中加0.1 mL溴甲酚绿-甲基红指示液,用盐酸标准滴定溶液滴定至溶液由蓝绿色变为暗红色,煮沸2 min,冷却后继续滴定至暗红色即为终点,此时可认为水样中所有的OH-、CO32-、HCO3-已全部被中和。记录所消耗的盐酸标准溶液的总体积,用式(1)(2)计算水样碱度[4],碱度均以CaCO3计,碱度滴定水样及变化规律如图5所示。
图5 碱度滴定水样及变化规律
酚酞碱度AP按式(1)计算:
(1)
式中:V1为滴定至pH值为8.3时消耗盐酸标准滴定溶液的体积,mL;c为盐酸标准滴定溶液的浓度,mol/L;V0为试样的体积,mL;MCaCO3为1/2碳酸钙摩尔质量。
总碱度AT按式(2)计算:
(2)
式中:V2为滴定至pH值为4.5时消耗盐酸标准滴定溶液的体积(包含V1),mL;c为盐酸标准滴定溶液的浓度,mol/L;V0为试样的体积,mL;MCaCO3为 1/2碳酸钙摩尔质量。
对于敞开式循环水系统,根据GB/T 29044—2012 《采暖空调系统水质》指标补水的总碱度应≤150 mg/L,循环水总碱度应≤300 mg/L,水的碱度主要是由重碳酸盐、碳酸盐和氢氧化物引起的。由图5可知,补水的碱度满足要求,随着循环时间的增加,循环水的碱度呈增加趋势,循环15天后,碱度增长迅速且超过了指标的要求,此时水中的CO32-、HCO3-浓度很大,结垢的可能性也会增大。
用移液管移取50 mL过滤后的水样于250 mL锥形瓶中,用氢氧化钾溶液调节pH值为12~13时,加约0.2 g钙羧酸指示剂,用乙二胺四乙酸EDTA标准滴定水样中的钙离子硬度;用移液管移取50 mL过滤后的水样于250 mL锥形瓶中,用氢氧化钾溶液调节至pH值为10,再加5 mL氨-氯化铵缓冲溶液和3滴铬黑T指示剂,用EDTA标准滴定水样中的钙、镁离子硬度总合,由该硬度总合减去钙离子硬度即为镁离子硬度[5]。
二者滴定过程中,均平行滴定3次,溶液颜色由紫红色变为亮蓝色时即为终点,硬度滴定水样及变化规律如图6所示。测定过程中消耗EDTA标准溶液的体积V,用式(3)(4)(5)计算硬度。
图6 硬度滴定水样及变化规律
钙离子硬度H1按式(3)计算:
(3)
式中:V1为滴定钙离子时,消耗EDTA标准滴定溶液的体积,mL;c为EDTA标准滴定溶液浓度,mol/L;M1为钙的摩尔质量,M1=40.08 g/mol;V为所取水样的体积,mL。
镁离子硬度H2按式(4)计算:
(4)
式中:V2为滴定钙、镁离子达到硬度总合时,消耗EDTA标准滴定溶液的体积,mL;M2为镁的摩尔质量,M2=24.31 g/mol。
总硬度折合为CaCO3含量以确定水样的总硬度,按式(5)计算:
(5)
式中M3为碳酸钙的摩尔质量,M3=100 g/mol。
据GB/T 29044—2012要求,补充水的总硬度≤200 mg/L,循环水的总硬度≤400 mg/L。由图6可知,补充水的总硬度略高于200 mg/L,循环水的总硬度在循环8天以后也超过了400 mg/L,主要是因为当地的自来水硬度较高,在长时间循环运行后,水的碱度也在增大,在此情况下,水中的Ca2+、Mg2+与CO32-、OH-等离子结合的机会增大,增加了结垢的可能性,因此在处理循环水之前,应该对补水进行处理。
使用SX-620 pH计(上海三信仪表厂)对水样进行测定,结果如图7所示。
图7 水样pH值随时间变化
据GB/T 29044—2012要求,补充水的pH值范围为6.5~8.5,循环水的pH值范围为7.0~9.5,由图7可知,补水的pH值在7左右,满足要求,循环水在20天后pH值达到了9,且呈继续增加趋势,而循环水的温度在25 ℃左右,此温度和pH值适宜绿藻等微生物的生长。pH值表示水中氢离子浓度的负对数值,pH值越大,溶液碱性越强,在一定温度(25 ℃)下,水中的碳酸平衡反应向式(6)右进行,即水中HCO3-、CO32-浓度增大,会增大结垢的可能性。
(6)
使用SD150E 电导率仪(上海熙浩实业有限公司)对水样进行测定,结果如图8所示。
图8 水样电导率随时间变化
据GB/T 29044—2012要求,补充水的电导率≤0.4 mS/cm,循环水的电导率≤0.8 mS/cm,由图8可得,补水的电导率符合要求,而循环水在25天后电导率增加到1 mS/cm以上,且呈继续增加的趋势,已经远远超过标准值,水中离子的导电能力高,说明水中含盐量高,因此需要对循环水进行处理。
大量实践证明,反渗透膜对离子的截留率在97%以上[6-8]。反渗透膜的工作原理是:在外加压力超过溶液的渗透压时,溶剂会逆自然渗透方向作反向渗透,利用反渗透膜的选择透过性,在膜的低压侧得到透过的溶剂,高压侧得到浓缩的溶液,即将水溶液中的盐离子阻隔在反渗透膜的一侧,而允许水分子进入另一侧[9-10]。在此基础上,设计一种新型的反渗透膜阻垢器[11],如图9所示。
1—水泵;2—反渗透膜;3—压差传感器;4—阀门d;5—阀门a;6—阀门b;7—阀门c; 8—排水阀门;9—清洗水箱;10—温控器;11—pH值检测仪;12—开口。图9 反渗透膜阻垢器
该反渗透膜阻垢器的工作流程为:开启水泵“1”,阀门a“5”、阀门b“6”开启,阀门d“4”、阀门c“7”关闭,自来水经过反渗透膜阻垢器被水泵“1”加压后从反渗透膜“2”外侧通道进入内侧通道,钙镁等结垢离子被阻挡在膜的外侧,当反渗透膜阻垢器正常运行时,压差传感器正常监测;当钙、镁等结垢离子沉积量增大,检测到压力值异常时,压差传感器发出警告,此时,关闭阀门a“5”、阀门b“6”,阀门d“4”、阀门c“7”开启,水泵低压运行,清洗装置开始运行,清洗液在整个管道中流动清洗,清洗箱中的清洗液与渗透膜外侧的结垢离子发生化学反应,当原水被清洗液置换完毕后,清洗液循环回清洗水箱“9”,若回流液已明显变色或变浊,开启排水阀门“8”,将浑浊清洗液排出清洗水箱,如此循环多次后,整个管道内杂质被清洗干净,再从开口加入纯净水,在整个装置内循环多次即可将反渗透膜阻垢器清洗干净;此时,即可再次关闭阀门d“4”、阀门c“7”,开启阀门a“5”、阀门b“6”,过滤水中杂质。其中温控器“10”监测清洗液的温度,并与加热装置联动,保证清洗液温度适宜,pH值检测仪“11”在酸洗和碱洗交替进行时,检测并调试清洗液的pH值,以保证清洗液可以高效率地进行清洗。
该阻垢器在系统中占地面积小,安装简便,可以从本质上解决水质问题,且有独立的清洗装置,在清洗过程中,将废水收集,集中处理,不影响循环水系统的水质,在运行中也不会产生二次污染,其中清洗液可以采用质量分数为0.1%的NaOH溶液、1.0%的乙二胺四乙酸四钠溶液、0.2%的HCl溶液、1.0%的Na2S2O4溶液、0.5%的H3PO4溶液、1.0%的NH2SO3H溶液、2.0%的柠檬酸,清洗时,清洗液从清洗水箱“9”上端的开口“12”按顺序依次加入,清除不同种类的杂质。
经连续取样检测发现,纺织厂的循环水总碱度、总硬度、电导率分别在循环15、8、25天之后超过了循环水质指标的要求,属于高碱度、高硬度水质,需要进行处理再循环使用;此外,补水的水质对循环水的硬度有很大的影响,补水本身携带的成垢离子浓度高,很大程度上降低了循环水的浓缩倍数,增大了水系统对水量的需求;该纺织厂水垢类型为镁垢、硅酸盐垢和碳酸盐垢,还含有少量的杂质纤维,因此采用反渗透膜阻垢装置,将补水中结垢离子去除后再补入循环水池中,配合纺织厂现有的回转型过滤器,在提高循环水的浓缩倍数的同时,既可除去水中纤维、尘埃等大颗粒杂质,又可有效过滤循环水中的Ca2+、Mg2+等引起结垢的离子,减少细菌等微生物的营养源,从而解决由于结垢问题而产生的流体流动阻力增加、喷嘴雾化程度低及细菌滋生等问题,可降低企业循环水系统的运行管理费用,节约水资源。