王 晓,刘美娜,于 佳,潘 峰
(1.烟台南山学院,山东 烟台 265706; 2.南山集团技术中心,山东 烟台 265706)
绒面织物因其绒毛丰厚,触感滑糯,手感柔软,防风保暖,适应性广而受到广大消费者喜爱[1]。采用半精纺技术生产绒面织物,工艺流程短,成本低,迎合了多样化、个性化的时代特点[2-3]。本文主要探讨半精纺双层绒面织物后整理的关键工艺,并对整理后织物性能进行测试,针对织物抗起毛起球性能较差问题,对整理工艺进一步优化,提高了织物的抗起毛起球性,可为半精纺绒面织物的开发提供参考。
原料:100%澳毛,平均细度16.5 μm,品质支数为140。
织物规格:经纬纱线密度均为16 tex,织物经密370根/(10 cm),纬密314根/(10 cm),面密度379 g/cm2。
连蒸工艺影响织物的光泽,对后道工序的加工质量及效果有不同程度的影响。本文采用意大利Sperotto Rimar公司的Decofast连蒸机,车速22.0 m/min,喂入辊张力2.6 N,冷却导带张力5.8 N,导蒸汽压力8 N,蒸汽辊压力15 N,呢毯张力18 N。
为实现绒面织物的产品风格,缩呢工序工艺控制十分重要[4]。采用ZONCO洗缩联合机,KA-W612缩呢剂3%~5%(owf),车速150 m/min,压辊压力25 N,缩箱压力20 N,缩呢时间30 min。
钢丝起毛工序对后道剪毛工序及织物的起毛起球性有很大影响。采用钢丝起毛机,反面起毛1次,正面起毛2次。正反面起毛车速均为12 m/min。用起毛针尖与织物之间的相对速度表示起毛力度,正面起毛的顺针力度为2.0%,逆针力度为2.2%;反面起毛的顺针力度为1.8%,逆针力度为2.0%,为防止在起毛过程中撕裂织物,针的力度需逐渐增加。
剪毛主要是剪掉织物表面直立的长绒毛,剪平呢面,使呢面光洁,手感柔软,光泽一致,绒面保持绒毛平齐[5-6]。剪毛刀距过大,织物表面毛羽过长,会加剧织物的起毛起球,影响织物的服用性能;刀距过小,织物表面毛羽过短,易剪坏织物,破坏织物的表面风格,所以剪毛工序中刀距的选择尤为重要。采用Lafercm1100单刀剪毛机在织物正反两面各剪1次,刀的转速为1 000 r/min,车速为10 m/min,刀距为0.15 mm,设定张力196.0 N,实际张力为176.4 N。
烘干过程需将织物按照工艺要求拉至工艺幅宽,要求误差在2 cm之内;为便于干布存放和运输,需控制一定的回潮率,一般是在8%~12%;通过超喂装置减少织物在湿整理过程中的伸长,增加经纬向密度,稳定条重,能达到一定的定形效果。烘干采用德国Bruckner公司的高性能拉幅热定形机,车速为20 m/min,上超喂为3%,下超喂为2%,幅宽164 cm。
预缩是使织物尺寸稳定的重要工序。通过对织物预先收缩,可降低织物缩水率,稳定织物尺寸,并能检测出织物是否起皱起泡,同时还具有消光的作用[7-8]。预缩采用UNIVERSE汽蒸预缩机,车速为20 m/min,蒸汽量为60%,采用马鞍车落布,可防止织物留下折痕。
断裂强力和撕破强力是评定织物内在质量的主要指标之一。采用YGO65多功能织物强力机,断裂强力依据GB/T 3923.1—2013《纺织品 织物拉伸性能 第1部分:断裂强力和断裂伸长率的测定(条样法)》进行测试;撕破强力依据GB/T 3917.2—2009 《纺织品 织物撕破性能 第2部分:裤形试样(单缝)撕破强力》进行测试。
静态尺寸变化率是表征织物尺寸稳定性的主要指标之一。依据FZ/T 20009—2015《毛织物尺寸变化的测定 静态浸水法》,在温度20.6 ℃,相对湿度66%,水温22 ℃的条件下进行测试。
依据GB/T 3921—2008《纺织品 色牢度 耐皂洗色牢度》,GB/T 3922—2013 《纺织品 色牢度试验 耐汗渍色牢度》,GB/T 3920—2008《纺织品 色牢度 耐摩擦色牢度》,GB/T 5713—2013《纺织品 色牢度试验 耐水色牢度》测试织物各项色牢度。
取试样在恒温恒湿室、标准大气压下,放置24 h,依据GB/T 4802.2—1997《织物起球试验方法 马丁代尔法》测试织物的起毛起球性能,选择摩擦次数为400次。
由于织物在下机时的幅宽未达到成品规定的幅宽范围,需要在烘干工序进行双向拉幅,该过程会导致织物经纬方向纱线间产生间隙,该间隙即为脱缝程度[9-10]。依据FZ/T 61002—2006 《化纤仿毛毛毯 毛机织物脱缝程度试验方法》测试织物脱缝程度,试样规格175 mm×100 mm。
采用SCR-001织物汽蒸收缩仪,在温度20℃,相对湿度65%的条件下,将5 cm×30 cm的试样放置在恒温恒湿室12 h,然后放入到汽蒸收缩仪30 s,取出冷却30 s,重复3次,平衡12 h后测试。
织物性能测试结果如表1所示。可知,整理后的半精纺双层绒面织物断裂强力、静态尺寸变化率、 脱缝程度、撕破强力、色牢度和汽蒸收缩率指标都达到GB/T 26382—2011《精纺毛织品》合格标准,只有起毛起球性能指标不符合国家标准。
针对织物抗起毛起球性能较差,对缩呢和剪毛工序进行工艺优化,同时对剪毛后的织物加入抗起毛起球整理剂,以提升织物的抗起毛起球性能。工艺流程为:连蒸→缩呢→烘干→起毛→剪毛→浸轧(加抗起毛起球整理剂)→预缩→成品。
表1 织物性能测试结果
缩呢工序采用降低缩箱压力和压辊压力,可使羊毛纤维在较小的加工压力作用下逐渐均匀起绒。采用ZONCO洗缩联合机,KA-W612缩呢剂3%~5%(owf),车速150 m/min,调整后的压辊压力为20 N,缩箱压力15 N,缩呢时间30 min。
常规工艺中织物剪毛采用正反两面各剪1次,车速较高。为了使织物的抗起毛起球性能达到标准要求,增加了剪毛次数,采取二正一反的剪毛方式,即正面剪毛2次,反面剪毛1次,同时适当降低剪毛速度以改善呢面平整度。优化工艺参数为:剪毛刀转速1 000 r/mim,车速8 m/min,刀距0.15 mm,设定张力196.0 N,实际张力176.4 N。
为增加织物的抗起毛起球性能,浸轧工艺采用抗起毛起球整理剂对织物进行化学整理,抗起毛起球整理剂DVK-608用量6%(owf)),有机硅柔软剂5%,采用一浸一轧,轧余率为75%,整理后烘干。
通过对缩呢、剪毛工艺参数进行优化,及采取化学整理,织物的抗起毛起球指标达到3级以上,达到了国标要求,且织物色牢度、断裂强力、手感等变化不大。
本文探讨半精纺双层绒面织物后整理主要工艺要点,并对织物性能进行测试,发现织物的抗起毛起球性能较差。为进一步提高抗起毛起球性能,采取缩呢工序降低缩箱压力和压辊压力,剪毛工序增加剪毛次数、降低剪毛速度,浸轧工序加入抗起毛起球整理剂进行整理等措施,使织物的抗起毛起球指标达到3级以上,提高了织物的抗起毛起球性能。