某型汽轮机超速脱扣试验浅析

2020-05-13 06:40:38曾建华赵悦涵蔡佐君刘克成
机电设备 2020年2期
关键词:冲击力连杆汽轮机

曾建华,赵悦涵,蔡佐君,刘克成

(上海船舶设备研究所,上海 200031)

0 引言

汽轮机是高速旋转设备,当机组转速一旦超过允许的转速范围,就会造成设备的严重事故。为了防止机组超速产生的严重后果,汽轮机须设计超速保护装置来保护机组的安全。汽轮机的超速保护装置具有多种不同的结构型式,本文讨论的某型汽轮机的超速保护装置采用超速脱扣的结构,该型汽轮机在连续的超速脱扣试验中经常出现试验不成功、超速保护失败等现象。通过分析其结构,找到试验失败的原因,并提出优化改进建议,以提高其可靠性。

1 超速脱扣装置结构及工作原理

图1给出了该型超速脱扣装置的连杆结构,图2给出了危急遮断器的结构。此种超速脱扣装置由危急遮断器及超速脱扣连杆组成,其中连杆机构与机组速关阀的阀杆联锁,危急遮断器则安装在转子轴上的垂直孔中。

图1 超速脱扣连杆简图

图2 危急遮断器简图

速关阀全开后,可被脱扣连杆的结构作用锁住(即挂钩),从而保证速关阀的可靠打开;当机组一旦发生超速情况时,危急遮断器中的飞锤在离心力作用下迅速飞出,击打在脱扣连杆的外侧悬臂杆,使图中连杆顺时针转动,使连杆结构的挂钩状态瞬间松脱,速关阀即在速关弹簧的作用下瞬间关闭,达到超速保护的功能和目的。

2 超速脱扣试验不成功的原因

根据相关图纸,超速脱扣连杆的挂钩重叠度约为 2 mm,悬臂连杆与转子轴外圆面的初始间隙为0.8 mm~1.0 mm。危急遮断器飞锤的最大飞出位移为 2 mm,实际飞锤飞出撞击的距离只有1 mm,和2 mm的挂钩重叠度相差1 mm。理论上,超速脱扣装置不一定能实现有效脱扣,特别是当机组转速无限缓慢增加时,客观上极大削弱了危急遮断器飞锤的飞出冲击作用。

该汽轮机在进行超速脱扣试验时,操作人员有意控制了机组转速的升速率,转速上升非常缓慢,当转速超出机组的超速范围时,仍未能实现连杆脱扣,即超速保护功能异常。但细究其因,这个现象与上述原因相对,反映了此种超速脱扣装置的潜在缺陷,进行超速试验的方法必须有所改进。

另外,连杆装置挂钩处的毛刺,稍微增大了挂钩脱扣所需的冲击力,非主要原因和必然原因。当然,毛刺情况也不符合零件的加工要求。

3 危急遮断器飞锤冲击力估算

对该型汽轮机的超速脱扣装置,根据图纸要求,其超速脱扣的转速范围为 10 648 r/min~10 658.648 r/min,本文选取n=10 548 r/min作为估算的基准转速。

当危急遮断器的飞锤离心力与弹簧预紧力相平衡时,可将此时的机组转速称为“飞锤起动转速”;当转速超出飞锤起动转速时,飞锤即加速飞出。机组实际的飞锤起动转速可在超速脱扣试验中进行调整,以符合机组超速范围的要求。根据该型汽轮机零部件的结构数据计算[1],假设飞锤起动转速为n=10 548 r/min,当n以30 r/s~40 r/s的升速率上升并超过10 548 r/min时,飞锤受到的径向力瞬间即可达到并超过1.5 N,待飞锤飞出1 mm时,其线速度可达约8 m/s,对超速连杆的瞬间冲击造成的冲击力应不小于4 N,对该汽轮机的超速脱扣装置来说,足以完成连杆的脱扣动作,确保实现超速保护功能[2]。

4 改进建议

鉴于该型汽轮机超速脱扣装置的结构特点、动作原理及存在的缺陷,超速脱扣装置装配和试验应进行下述改进[3]。

1)危急遮断器的飞锤击出距离被限制为2 mm,可能不满足装配质量较差时的冲击力需求,应适当增加。

2)超速连杆在制造和装配时,应特别注意位置精度,确保挂钩的作用方向通过连杆的转轴中心,不可误差过大。

3)超速脱扣试验为人工模拟机组的飞车过程,从而精细整定机组的超速脱扣转速。试验时应小心谨慎,但也应保证机组转速在超速范围时的升速率不低于30 r/s~40 r/s,以回避此型装置的原理缺陷。

5 处理及试验验证

该型汽轮机按上述建议进行了现场处理,对脱扣装置的挂钩处进行细微修配及去毛刺,然后进行不少于 9次的超速脱扣试验,并注意保持10 648 r/min附近的转速升速率为30 r/s~40 r/s,试验均获得了成功。

6 结论

本文对某型汽轮机的超速脱扣装置的结构特点及工作原理进行介绍,分析了超速脱扣装置试验失败的可能原因,计算了危急遮断器飞锤的冲击力。鉴于该型汽轮机超速脱扣装置的结构特点、动作原理及存在的缺陷,提出了相应的改进措施:

1)适当增加危急遮断器的飞锤的击出距离,满足装配质量较差时的冲击力要求。

2)提高超速连杆的位置精度,确保挂钩的作用方向通过连杆的转轴中心。

3)超速脱扣的试验过程中,应保证机组的升速率不低于30 r/s~40 r/s。

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