宋正聪, 李 青, 高珊珊, 李 楠, 陈生财, 杨 征
(1中国石化西北油田分公司 2中石油青海油田采油一厂采油工艺研究所)
塔河油田油藏类型为缝洞型碳酸盐岩油藏,油藏埋深在5 500~7 000 m,压力系数一般为1.08~1.10,50℃地面原油黏度在1 500~1 800 000 mPa·s,硫化氢浓度平均为13 275 mg/m3。近年来,稠油油藏产量占西北油田产量的60%以上,是油田增储上产的重要阵地。
塔河油田稠油油藏开发采用套管掺稀降黏方式进行,现场管理不到位可导致稠油堵塞油管,需上修井机更换70 MPa井口正打压解堵或检管维护,目前存在以下难题:①上修井机穿换井口,增加作业成本达11万元,检管费用高达30余万元;②穿换井口时间需要3 d,影响油井生产时效;③70 MPa井口高度较高,部分井抽油机基础高达2 m以上,给现场管理带来诸多不便[1]。为解决以上问题,研制了井口高压转换工具,该工具将35 MPa井口承压提高至70 MPa,适用于稠油井解堵、注气、酸化等作业[2],取得较好效果。
该35 MPa机抽井口高压转换工具主要由密封组件、中心管、验封插杆三大部分组成(见图1)。
图1 高压转换工具结构示意图
1.1.1 密封组件
主要由两个橡胶密封胶筒和一个试压胶筒组成,采用双向皮碗橡胶密封,材质为氢化丁晴橡,承受压差为70 MPa;高压作业时压力通过传压孔挤压两个口朝下的胶皮碗,皮碗膨胀后起到与采油树隔离的作用,使35 MPa井口耐压提高至70 MPa[3]。设计专门验封结构和验封插杆,施工前可试压确保密封效果。
1.1.2 中心管
中心管上部为Ø79.4 mm 5000PSI R35~Ø88.9 mm EU丝扣法兰盘,具有8个M30×3×138双头螺栓,该法兰以栽丝方式连接至机抽井口上,主要起到固定工具作用;外侧有橡胶密封胶筒和一个试压胶筒;中心管内部为内径43 mm的过流通道,管壁下部有试压孔和倒液孔,在倒流孔下部设计缩径部位,坐封验封插杆堵塞中心管内过流通道;底部有抽油杆悬挂接头,底部设计抽油杆母扣,解封杆式泵,可悬挂井内抽油杆至井口,实现快速启抽恢复生产。
1.1.3 验封插杆
验封插杆为实体杆柱,顶部外侧对称设计过流槽,底部为台阶结构,台阶周围设计4圈“O”型密封圈,封堵中心管内过流通道。正打压通过传压孔使橡胶皮碗膨胀,可实现对工具试压(见图2)。
图2 高压转换工具验封示意图
1.1.4 油管刮壁器
由连接头、本体、刮刀组成(见图3)。连接头在上部可以与抽油杆进行连接,用于下放工具、通管、刮壁。
高压作业时压力通过传压孔挤压两个口朝下的橡胶皮碗,皮碗膨胀后起到与采油树隔离的作用。使用时,将高压转换工具的中心管从350机抽井口顶部R35法兰部位直接穿入井内油管中,底部可悬挂抽油杆,上端连接泵车管线,下端带有两个橡胶密封胶筒和一个试压胶筒。使用时,将高压转换工具从井口下放至油管悬挂器内下方,利用橡胶密封将采油树与油管压力隔离,避开机抽井口的各个35 MPa承压点,能够使泵压直接作用到油管内,实现将350机抽井口油管注入压力提高至70 MPa[4]。为确保密封效果,需对密封装置进行试压,在液流通道上部设计缩径部位,专门设计验封插杆,穿入验封插杆后正打压,可实现对密封装置试压(见图4)。取出验封插杆后进行高压解堵等施工作业。
工作温度:-30℃~80℃;额定工作压力:70 MPa;工具长度:2 123 mm;中心管外径:74.5 mm;中心管内径:43 mm;橡胶皮碗外径:80 mm;验封插杆长度:2 000 mm;过流孔长度:30 mm;过流孔宽度:10 mm。
图3 油管刮壁器结构示意图
图4 高压转换工具工作示意图
1.4.1 结构简单
顶部直接通过法兰连接至机抽井口R35法兰上,底部设计抽油杆母扣悬挂(见图5)抽油杆,解封杆式泵,可将井内抽油杆悬挂至井口,实现快速启抽恢复生产[5]。
1.4.2 密封性能可靠
密封部分采用双向皮碗橡胶密封,材质为氢化丁晴橡,密封性能可靠,使35 MPa井口承压提高至70 MPa,有效降低井控风险。设计专门验封插杆和验封结构,使用前可试压确保密封效果。
1.4.3 配套完善
专门设计油管刮壁器,清除油管内壁上残留的铁锈杂质,确保皮碗橡胶密封一次性成功。由于存在高压作业期间可能需要泄压、开井生产,常规机抽生产流程可能超压等问题,因此现场专门配套70 MPa管汇流程。
图5 抽油杆悬挂示意图
2012年9月份以来,机抽井口高压转换工具在塔河油田A1、B2等146口井成功进行了稠油解堵、注气、酸化等施工,成功率100%,节约作业成本1 525万元,取得了满意效果[6]。
A1井2013年2月因稠油上返堵塞油管,安装机抽井口高压转换工具后实施打压解堵作业,现场最高施工压力达54 MPa,施工过程井口未出现异常情况,解堵成功[7]。
B2井2016年9月井实施注气作业,该井为35 MPa机抽井口,直接安装机抽井口高压转换工具后实施高压注气,井口最高压力达39 MPa,现场应用成功。注气后焖井时间长达35 d,期间工具密封性能良好[8]。
1)检查高压转换工具橡胶皮碗是否完整,无划痕。
2)上吊车解封杆式泵,拆原井口二级密封和双闸板防喷器,倒扣光杆、下放。
3)采用油管刮壁器对双公短接上下2 m反复进行清洗、刮壁3~5次,确保油管内壁干净。
4)对扣上提抽油杆,倒扣出2根抽油杆,吊装高压转换工具,将井内剩余抽油杆与高压转换工具底部母扣连接后悬挂至井口,中心管从R35法兰部位穿入油管中,确保橡胶皮碗无损伤。
5)送入验封插杆,正打压70 MPa试压,不渗不漏,稳压30 min为合格。
6)取出验封插杆,实施稠油解堵、注气三次、酸化等高压作业。
下步随着塔河油田稠油开发规模不断深入,该装置在降成本、提时效方面将有广阔的应用前景。
1)针对部分稠油井高压解堵施工过程中频繁上修井机穿换井口的问题,研发的机抽井口高压转换工具具备试压、正注、悬挂抽油杆功能,较好满足现场施工要求。
2)应用机抽井口高压转换工具,可实现机抽井口承压级别由35 MPa提高至70 MPa,避免两次上修井机穿换井口,有效降低井控风险,单井次节约时间3 d,有效提高解堵施工时效。
3)现场应用实践证明,机抽井口高压转换工具安全可靠,工艺成熟,操作方便,单井次节约成本11万元,建议在稠油解堵、注气、酸化等高压作业中推广应用。