山钢日照1号高炉长期休风操作实践

2020-04-24 11:57:44马振军李春路林晓辉
中国钢铁业 2020年1期
关键词:铁口炉况炉温

马振军 李春路 林晓辉 杨 雷

山钢日照1号5100 m3高炉设计有40个风口,4个铁口,采取了铁水汽车运输,均压煤气回收,风冷主沟,PW串罐式炉顶系统,新型顶燃式热风炉等一些列国内先进的炼铁技术。 高炉于 2017年 12 月 18 日点火开炉,开炉后炉况基本保持了稳定顺行。2019年9月,由于重污染环保天气的原因,1号高炉实行了48小时的休风,复风后炉况得到了快速的恢复。

1.休风前的炉况

此前高炉刚经过一次31小时的休风(2019年9月17日7:08-18日14:15),休风后炉况恢复尚可。经过4天时间,高炉中心气流好转,各参数基本恢复正常。表现为风量稳步上升,气流趋于稳定,静压力波动幅度减小,高炉可控性增强。高炉分多次逐步加重负荷,复风后焦比由370kg/t恢复至焦比345 kg/t(9月23日),炉况整体趋于稳定。

休风前一周,高炉风量增至7700m3/min左右,煤气利用率呈上升趋势,逐步恢复至50%左右,燃料比493kg/t·Fe(见表1)。

休风前9月25日,1号高炉平均风量7692m³/min,氧量21200m³/h,直至休风,水温差7.0℃,煤气利用率49.44%,W值0.59,Z值11.25,平均燃料比496kg/t,平均炉温0.38%,白班铁水物理热1503℃-1520℃,休风前炉温0.46%。

2.休风过程及休风期间的密封工作

山钢日照1号高炉休风前制定了详细的休风方案。休风料共有三部分组成,分三次共计附加净焦61吨,第一次附加1批净焦到炉腰上沿,第二次净焦附加在中心,第三次附加焦位置保持在炉身中上部,为保证复风后持续的热补充。此外,严格执行休风时间。高炉计划休风时间为9月25日17:00,实际休风时间9月25日17:10,相差10min。休风最后一罐料使用的矿石,起到上部密封作用。

休风后立即组织堵风口,按照要求25分钟之内将全部风口堵严。当班炉前工提前将所用堵耙、炮泥准备好,工长对其进行检查,要求休风前必须放到风口平台位置。休风后,配管工立即组织拔枪,工长开风口大盖,炉前工负责快速堵风口,做好下部密封与检查,更换风口期间,做好分工和协调,及时将更换的风口进行重新堵泥,并每半小时检查一次。缩短了风口漏风时间,减少了热量的损失。

3.炉况的恢复

3.1 休风前的准备

长时间的休风后,复风前一定要对检修项目进行专项检查确认,特别是对各入孔等部位进行确认。高炉检修完毕,人员全部撤出且关闭所有炉顶入孔后,盖点火孔,炉顶通氮气,并通知能环开眼镜阀。盖上点火孔后,复风前将上下两料罐装满料。休风后和复风前,要检查所有风口的严密性,吹管安装到位,保证吹管和风口的严密性,将所有拉紧进行紧固,并检查接触是否合适。吹管前端倒链要拉紧并做好检查,防止吹管脱落。复风时根据炉内压力情况,及时将汽密箱流量调至正常水平。复风前捅开所有风口,捅风口前做好以下确认:启动风机并确认冷风引到放风阀、关闭所有入孔、炉顶通氮气、打开倒流。捅风口完毕,盖严风口大盖,具备复风条件。检修完成后,27日16:00开始捅风口,时间30分钟,16:35停倒流,17:16复风。复风料线:东尺3.35m,南尺3.88m,西尺3.71m,雷达3.60m。

表1 9月19-24日高炉主要技术指标

表2 复风后出渣铁状态

3.2 复风后风量的恢复

复风后实行快速加风的原则,即使是长达48小时的休风也坚持快速加风。9月27日17:16高炉复风,复风初期风量1950m3/min;17:30引煤气;17:37风量加至4100m3/min,开始喷煤;18:19风量加至6300m3/min,探尺开始动作;18:40风量加至7100 m3/min;20:00风量加至7400 m3/min,风量基本恢复正常(见图1)。

图1 复风后高炉主趋势画面

3.3 复风后负荷调整和炉况恢复

复风后矩阵未做调整。复风第1批停高硅块,配加生矿至7.4%,配料碱度1.19→1.20,核算[Si]0.60%→0.40%,矿批138t→135t,复风后入炉烧结为落地+仓存,焦比未动。

复风后探尺6300m3/min开始动作,与18日复风6350m3/min基本持平。本次煤量恢复节奏控制较好,未出现崩料,略有偏尺,东尺南尺略深,整体气流可控。9月28日22:18静压出现小幅波动,煤气利用波动幅度趋缓,之后静压稳定性可,炉况基本恢复正常。

3.4 复风后炉前出铁和炉温控制情况

复风后累计风量21.8万m3时打开首次铁,首次铁(3072次)3号铁口出铁,铁口打开后未满流,铁水过大闸困难。18:18打开1号铁口,19:28下渣,打开铁口时间晚,于19:03再次打开3号铁口重叠出铁。第一炉两个铁口累计亏铁29吨,亏渣48吨。复风炉温、碱度及铁水温度具体情况见表2。

由于此次休风时间长,复风后首次铁热量低平均1390℃,二次铁时炉腰上沿的休风料下达炉缸铁水热量上升至1470℃,三次铁铁水热量1482℃,炉温基本维持在0.5%-0.7%。四次铁,复风6小时后铁水温度上升至1510℃以上。此时休风后的第三次附加焦达到风口,复风后第二天铁水热量恢复正常,28日铁水物理热平均1513℃。

4.小结

(1)休风料位置合适,复风顺利,过渡附加焦期间风压稳定,炉温稳定。第四次铁(复风后6小时)热量上升至1500℃以上。休风时累计附加焦量61吨/48小时=1.27吨/小时。48小时休风时额外附加焦按照1.25吨/小时控制合适。

(2)长期休风的炉体下部密封为重点。休风后快速堵风口,每小时定期对风口查漏,本次定修累计开倒流时间少于4小时,是值得借鉴的经验。本次休风48小时休风堵泥后至复风料线下降1.44m,折合成每小时下降3cm,主要是26日休风的前24小时料面下降多,27日复风前的24小时料线下降仅为0.01m,同样说明了密封效果较好。

(3)复风后控制初期喷煤节奏,此次休风时间长,48小时的长期休风仍然坚持了快速加风,但是并未出现崩料,复风后炉温控制亦合适。

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